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高濃度酯類廢水處理工藝優化設計研究

2018-08-03 02:24:08吳中杰李燕張永謝連科毛煜東
山東建筑大學學報 2018年4期
關鍵詞:生物工藝

吳中杰,李燕,張永,謝連科,毛煜東

(1.國網山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南250002;2.山東科華電力技術有限公司 技術中心,山東濟南250101;3.山東建筑大學 熱能工程學院,山東 濟南250101)

0 引言

長鏈脂肪酸酯是一類重要的化工原料,通常以硫酸和皂角為生產原料,通過控制生產工藝條件進行生產。此類工藝費用低,應用范圍廣,但由此產生的深褐色油渣和廢水量較大,污染性極強。每加工1 t的皂角,會產生700~800 kg的廢水,廢水中硫酸根含量為 80000~120000 mg/L、COD>20000 mg/L。含有長鏈脂肪酸酯的污水處理難度較大,極難實現達標排放[1-3]。開展高濃度酯類廢水處理工藝研發與設計,可為廢水在較低成本下的達標排放提供指導。

目前針對此類廢水的處理均采用組合工藝,包括預處理和深度處理。預處理工藝主要包括隔油、氣浮等物理處理方法,深度處理工藝主要包括電解、膜分離等方法。預處理工藝主要是分離廢水中的油,然后再處理廢水,但是由于長鏈有機物的存在,廢水與油分離困難。通過隔油池之后,廢水中的含油量仍然較高,且廢水中硫酸根含量很高,pH值較低,從而導致廢水可生化性較低[4],極大限制了生物法的應用,只能選擇處理成本較高的電解處理工藝或膜分離工藝。目前,采用電解工藝對預處理后的廢水進行處理,多存在電極板表面結焦、耗電量大等問題,而采用膜分離法,則對膜的抗污染性要求較高,同時膜的清洗頻率也會提高,影響膜系統的使用壽命。綜上所述,基于目前高濃度酯類廢水的水質特點,廢水的處理過程受到多方面的限制,廢水處理的工藝運行穩定性較差,成本也較高[5-8]。針對高濃度酯類廢水的處理過程,應以提高廢水可生化性、實現廢水的生物處理為最終目標。因此,應加強廢水中油類物質和硫酸根的分離效果,盡量降低廢水中的油含量和硫酸根含量;還可采用化學氧化的方式,將廢水中的大分子物質氧化為分子量較小的物質,提高廢水的可生化性[9-11]。

文章以山東德州某制造辛二酯的化工廠所產生的廢水為研究對象,廢水每天產生量為200 t,廢水出水為深褐色,上層為油層,靜置后油層為黑色,水層為紅棕色,油層和水層體積比為1∶15,COD為87000 mg/L,懸浮物含量 >10000 mg/L,pH值 <3.5,硫酸根含量為 28000 mg/L。采用化學藥劑除油—化學氧化—生物處理的工藝路線,對廢水進行處理,最終確定氧化鈣沉降—過氧化氫氧化—活性污泥處理的工藝路線,探索了預處理、氧化處理等工藝的最佳效果,闡明了廢水在經過預處理后的可生化性和工藝的穩定性。

1 試驗材料與理化指標

1.1 試驗儀器和試劑

(1)實驗所需藥品有:氧化鈣(分析純,國藥集團化學試劑有限公司)、氧化鐵(分析純,國藥集團化學試劑有限公司)、聚合硫酸鐵(工業級,國藥集團化學試劑有限公司)、聚丙烯酰胺(工業級,淄博萬景水處理技術有限公司)、氫氧化鈉(分析純,國藥集團化學試劑有限公司)、過氧化氫(分析純,國藥集團化學試劑有限公司)、次氯酸鈉(分析純,國藥集團化學試劑有限公司),污泥取自濟南某污水處理廠(二沉池回流污泥)。

(2)實驗所需設備有:臭氧發生器(3 g/L,廣州飛鴿儀器有限公司)、COD檢測儀(美國HACH公司,DR1010)、pH值計(美國 Thermal Fisher公司,320P-01A)、BOD檢測儀(美國 HACH公司,BODTrakTM II生化需氧量分析儀)、離心機(德國Sigma2-5)、氣相色譜(美國 Agilent公司,7890B)、紫外可見分光光度計(美國Thermal Fisher公司,Evolution600)。

1.2 污水理化指標

取10 mL廢水樣品置入100 mL容量瓶中,定容搖勻;取2 mL稀釋后的廢水,加入到COD檢測儀自帶的COD測試管(200~15000 mg/L)中,混合均勻后于150℃消解120 min,冷卻后,利用COD分析儀測定COD。

懸浮物測試方法按照稱重法進行檢測[12],將濾膜浸濕后,放在烘箱內80℃烘干至恒重,將一定體積的廢水通過0.45μm的濾膜,稱取截留在濾膜上的固體質量。廢水中懸浮物的含量計算由式(1)表示為

硫酸根的檢測采用硫酸鹽分光光度法[13],收集通過0.45μm膜的廢水,以硫酸鈉作為硫酸根測定基準物。

2 廢水處理工藝實驗

廢水處理工藝包括藥劑預處理、氧化處理、活性污泥處理3個單元,如圖1所示。

2.1 廢水藥劑預處理

將氧化鈣、氧化鐵分別配置成10%的漿液,將聚合硫酸鐵、聚丙烯酰胺、氫氧化鈉分別配置成8%、0.1%、10%的溶液。

保持150 rad/min的攪拌速度,利用上述預處理藥劑分別對廢水進行處理。

氧化鈣處理:將配置好的氧化鈣漿液緩慢加入1 L廢水中,加入量為廢水量的1% ~5%,攪拌30 min后分別置入2000 rad/min的離心機中,離心 時間為10 min。

圖1 高濃度酯類廢水處理流程圖

氧化鐵處理:將配置好的氧化鐵漿液緩慢加入1 L廢水中,加入量為廢水量的1% ~5%,攪拌30 min后分別置入2000 rad/min的離心機中離心10 min。

聚合硫酸鐵及聚丙烯酰胺處理:首先將配置好的聚合硫酸鐵溶液緩慢加入1 L廢水中,加入量為廢水量的0.5%~3%,然后將配置好的聚丙烯酰胺溶液緩慢加入廢水中,加入量為廢水量的0.1%,攪拌30 min后分別置入2000 rad/min的離心機中離心10 min。

氫氧化鈉處理:將配置好的氫氧化鈉溶液緩慢加入1 L廢水中,加入量為廢水量的1%~3%,攪拌30 min后分別置入2000 rad/min的離心機中離心10 min。

2.2 廢水氧化處理

經過藥劑預處理后的廢水,內部脂肪酸鏈仍為長鏈,可生化性較差,廢水需進一步進行氧化處理,以提高生物處理效果。將預處理后的廢水導入氧化反應裝置進行反應,氧化反應裝置如圖2所示。氧化處理所選用的氧化劑分別為臭氧、過氧化氫和次氯酸鈉。

圖2 氧化反應裝置示意圖

臭氧處理:將臭氧通入經過預處理藥劑處理后的廢水中,并保持通入量為2 L/min,濃度為3 g/L,氧化時間為2 h。

過氧化氫處理:向經過預處理藥劑處理后的廢水中加入30%過氧化氫溶液,氧化時間為6 h,曝氣量(空氣)為2 L/min。

次氯酸鈉處理:向經過預處理藥劑處理后的廢水中加入10%次氯酸鈉溶液,氧化時間為6 h,曝氣量(空氣)為2 L/min。

2.3 廢水活性污泥處理

將經過氧化處理后的廢水加入到活性污泥反應器中進行生物處理,活性污泥反應器如圖3所示。采用活性污泥處理法,先將污泥置于反應器內,再將廢水通入反應器中,進行曝氣處理,曝氣時間控制為8 h,然后進行污泥自然沉淀,沉降時間為3.5 h,換水時間控制為0.5 h,總反應周期為12 h。測定出水水質,包括COD、懸浮物、pH值等指標。

圖3 活性污泥反應器示意圖

3 廢水處理工藝優化設計

3.1 初始藥劑篩選

藥劑處理后的廢水樣品如圖4所示,從左至右依次為氧化鈣、聚合硫酸鐵、氧化鐵、氫氧化鈉處理后的廢水樣品。可以看出,經氧化鈣處理的廢水顏色較淺,且廢水呈現無油狀態,而氫氧化鈉處理得到的廢水顏色最深。這是由于氧化鈣、氧化鐵均可與廢水中的長鏈脂肪酸發生反應,同時廢水的pH值較低,可水解氧化鈣和氧化鐵,長鏈脂肪酸鈣和長鏈脂肪酸鐵均為不溶物,因此,在廢水中加入氧化鈣和氧化鐵后,廢水中均形成大量沉淀物,經過離心分離后,廢水中部分脂肪酸和懸浮物被去除。聚合硫酸鐵在廢水中發生絮凝作用,也可形成沉淀物,將廢水中懸浮物形成更大的顆粒,在離心過程中沉淀去除,但對油脂類化合物的絮凝效果不佳。因此,廢水經過氧化鈣、氧化鐵和聚合硫酸鐵處理后,水質均有一定的提高。而氫氧化鈉僅有調節pH值的作用,并無法分離油脂類化合物,因此預處理效果較其他3種藥劑差。

圖4 不同藥劑處理廢水后的沉降效果圖

不同藥劑對廢水的處理效果見表1。以COD指標為例,氧化鈣的處理效果最佳,這是因為廢水中除長鏈脂肪酸外,還有一些油類和不易沉淀的懸浮物,與加入氧化鐵相比,氧化鈣與油脂結合的能力更強,因此加入氧化鈣后,除了可形成長鏈脂肪酸鈣,還可以吸附廢水中的油脂類化合物,增加沉淀物的生成量。因此,經過沉淀分離后,有更多的雜質從廢水中分離。同時鈣離子和硫酸根反應會生成硫酸鈣沉淀,進一步降低廢水中的硫酸根含量,降低廢水的生物抑制性和調整pH值等水質參數[14-15]。由于氧化鈣可以同時調節廢水COD、含油量、pH值和硫酸根等指標參數,因此氧化鈣作為預處理藥劑是最合適的。

表1 不同藥劑對廢水的處理效果表

3.2 氧化劑篩選及劑量優化

通常微生物對長鏈有機物的降解效果較差,而氧化劑可以通過氧化的形式將長鏈脂肪酸切斷為短鏈物質,有利于提高廢水的可生化性,增強生物工藝的處理效果,不同氧化劑對廢水的處理效果見表2。臭氧對此類廢水處理效果顯著,特別是COD指標較過氧化氫和次氯酸鈉處理降低更為明顯,同時臭氧處理還具有反應時間短的優勢。但是臭氧使用時存在職業衛生的問題,使用時處理現場通常會存在臭氧含量超標的情況,極大地限制了臭氧的應用。過氧化氫和次氯酸鈉的處理效果相似,但是次氯酸鈉在處理后會產生氯離子,既會提高溶液中陰離子的量,增強了廢水的生物抑制性[16];又會升高氯離子的含量,提高水體的腐蝕性,加大設備運行和維護的成本[17]。過氧化氫作為氧化劑,不僅處理效果與其他氧化劑相似,并且在氧化后不產生離子性物質,同時過氧化氫在進入生物反應單元之前極易被破壞,不會影響生物處理工藝的正常進行。因此,選擇過氧化氫作為氧化劑處理廢水。

表2 不同氧化劑對廢水的處理效果表

對于氧化過程而言,氧化劑的加入量會顯著影響氧化過程的處理效果,特別是廢水的COD指標。過氧化氫的加入量對廢水中COD的影響如圖5所示,隨著過氧化氫加入量的增加,廢水的COD逐漸降低,當加入量為3∶1000時,COD為14000 mg/L,此后進一步增加過氧化氫的加入量,會導致COD升高。這是由于未參與反應的過氧化氫也會提高水體的COD指標,同時過氧化氫具有殺菌作用,當過氧化氫用量過高時,會使廢水有一定的生物抑制性,殘留在廢水中的過氧化氫會影響后續生物處理單元的處理效[18]。因此,應注意控制過氧化氫的加入量,同時采用曝氣的形式使過氧化氫與廢水充分混合,使加入的過氧化氫與廢水中的污染物充分反應,減少過氧化氫的殘留量,降低過氧化氫對生物處理單元的生物抑制性。

3.3 可生化性與穩定性優化

采用廢水BOD與COD的比值作為考察廢水可生化性的指標,如圖6所示。原廢水中的可生化性<0.1,表明即使原廢水在經過pH值調節后,仍無法用生物法進行處理。這主要是由于廢水中硫酸根含量較高和脂肪酸分子量較大所致。廢水在經過氧化鈣預處理和過氧化氫氧化處理后,隨著氧化時間的增加,可生化性得到極大提升,當反應時間為6 h時,BOD/COD提升至0.32。由于氧化鈣的加入,降低了廢水中硫酸根離子的含量;而氧化時間的增長,會使廢水中分子量大的脂肪酸氧化分解為分子量較小的有機物,此工藝從兩方面降低了廢水的生物抑制性。通常,廢水可生化性>0.3即表明廢水可進行生化處理[19]。從處理效果和運行成本方面綜合考慮,氧化處理的時間以6 h為最佳。

圖5 過氧化氫加入量對廢水中COD的影響圖

圖6 廢水可生化性圖

由于廢水中同時含有一定量的硫酸根,硫酸根對微生物也有一定的生物抑制性[20]。為避免硫酸根的積累對生物處理單元產生抑制,考察了生物處理單元的穩定性。在活性污泥反應器內連續反應10個周期后,出水情況如圖7所示。生物處理單元出水的懸浮物和COD指標均無較大波動,且出水在離心后仍可達到排放標準,這是由于在預處理單元中,選擇氧化鈣為預處理藥劑;水解后的鈣離子與廢水中的硫酸根反應形成沉淀,除去廢水中的硫酸根,使其含量大大降低,從而極大降低了廢水的生物抑制性;同時隨著氧化過程的進行,廢水中大分子量的有機物降解為小分子量的有機物,同樣也減少了廢水的生物抑制性。由此證明,采用的氧化鈣沉降—過氧化氫氧化處理工藝作為廢水進入生物處理單元前的處理工藝,可以降低廢水的生物抑制性,使得廢水進入活性污泥處理單元后,獲得滿足排放標準的處理效果和優異的穩定性,從而能夠以較低的運行成本處理廢水[21]。

圖7 出水水質隨周期的變化圖

3.4 廢水處理工藝優化結果與分析

廢水在實驗室的處理路線為氧化鈣沉降—過氧化氫氧化—活性污泥生物處理,總體處理工藝為:首先將廢水導入石灰加藥池,然后出水進入板框壓濾機進行脫泥,上層廢水導入氧化池,氧化池內采用曝氣的方式對廢水進行攪拌,逐漸加入過氧化氫,使之在反應開始后的1 h內均勻加入到氧化池內。持續曝氣6 h后導入生物池;曝氣8 h并沉降3.5 h,換水0.5 h,處理周期為12 h,出水進入澄清池。

按照設計的廢水整體處理路線,對廢水處理工藝進行中試試驗,廢水處理量提升為0.5 t。在穩定運行10個工藝周期后,出水水質情況見表3。各項排放指標均滿足排放標準,證明氧化鈣處理—過氧化氫氧化處理—活性污泥生物處理的方式可以滿足辛二酯廢水的處理要求。

表3 最終出水水質表

廢水處理的主要費用包括氧化鈣、過氧化氫藥劑費用、電費、生物池維護費用和人工費用等。按照藥劑等耗材的平均價格計算的運行成本見表4。最終可以以8.8元/t的價格處理此類廢水,較市面上的常用工藝成本低。

表4 運行成本表

4 結論

針對高濃度酯類廢水設計了氧化鈣預處理—過氧化氫氧化處理—活性污泥生物處理的廢水處理工藝,優化了藥劑種類、藥劑加入量和停留時間等參數,研究了廢水可生化性和工藝穩定性。在確定該廢水處理工藝的最佳條件為過氧化氫加入量為0.3%,氧化時間為6 h,生物處理單元曝氣時間為8 h,處理周期為12 h情況下,廢水經過最優條件處理后,懸浮物降低至110 mg/L,去除率可以達到98.5%;COD降低至 130 mg/L,去除率可以達到97.6%;含油量<0.1%,去除率可以達到100%;pH值達到8.2,廢水水體由紅褐色變為無色透明,實現了高濃度脂類廢水的低成本達標排放。

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