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迷宮式油氣分離器運行參數(shù)對分離性能影響的試驗研究

2018-08-04 07:19:46余俊波莫春蘭吳胡勝汪章潔
裝備制造技術(shù) 2018年6期

余俊波,莫春蘭,吳胡勝,汪章潔

(廣西大學(xué) 機械工程學(xué)院,廣西 南寧530004)

油氣分離器是曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的重要部分[1],其性能直接關(guān)系到發(fā)動機的污染物排放水平。為衡量迷宮式油氣分離器的分離性能,本文研究運行參數(shù)(竄氣量)對油氣分離性能的影響,進行了氣體機油氣分離器性能臺架試驗。

1 迷宮式油氣分離器結(jié)構(gòu)

迷宮式分離器外部結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由缸蓋罩箱體、進出氣口、入口擋板、粗濾和精濾蓋板、回油槽、粗濾和精濾回油管組成。粗精濾蓋板與回油槽為一體結(jié)構(gòu),用于收集分離的機油,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。曲軸箱竄氣從迷宮入口進入,入口擋板與進氣入口平面呈一定角度,可初步阻攔部分從搖臂、彈簧等處飛濺起來的大顆粒油滴。

圖1 油氣分離器外部結(jié)構(gòu)

圖2 粗濾和精濾蓋板及回油槽的結(jié)構(gòu)

圖3 為油氣分離器箱體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。箱體內(nèi)不同側(cè)面設(shè)置有多道擋板,插入孔板與擋板相配合形成迷宮式結(jié)構(gòu)。當(dāng)曲軸箱竄氣從進氣口進入油氣分離器后,在內(nèi)部擋板的引導(dǎo)下,呈蛇形曲線流動。通過孔板處氣流加速和擋板的阻攔,使得部分油滴撞擊到擋板上,從而實現(xiàn)油滴與氣體的分離。通過兩個粗濾孔板、1個精濾孔板與擋板的多次作用,多數(shù)大顆粒和部分小顆粒油滴即可與氣體實現(xiàn)分離。分離出的機油回流并聚集在粗濾和精濾蓋板上,在重力作用下沿回油槽斜面向回油管流動。回油管設(shè)計成U型,機油進入U型管道形成油封,可以防止曲軸箱氣體從回油孔流出,保證油氣分離器的密封性。分離器頂部布置溫度和壓力傳感器,分別監(jiān)測油氣分離器內(nèi)部不同位置(迷宮入口、粗濾板后、精濾板后)的溫度和壓力,位置如圖2所示。

圖3 油氣分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)

2 試驗方案

2.1 試驗臺架

試驗采用一臺六缸直列式壓縮天然氣發(fā)動機,缸徑120 mm,壓縮比為11,標定功率250 kW.采用閉式油氣分離通風(fēng)系統(tǒng)進行試驗研究。閉式油氣分離通風(fēng)系統(tǒng)實驗臺架如圖4所示。閉式通風(fēng)系統(tǒng)的迷宮式油氣分離裝置的出氣口處接上油氣收集工裝后,還需將收集工裝的出口與膜式燃氣表進氣口相接,膜式燃氣表的出氣口接入壓力控制閥(PCV),再接到空氣濾清器后方的進氣管。PCV的作用是阻止發(fā)動機的回火,即避免引起曲軸箱爆炸[2]。PCV通過曲軸箱與進氣管之間的壓力差來調(diào)節(jié)竄氣流量,使曲軸箱壓力穩(wěn)定在一個合適的范圍內(nèi)。一般情況下,曲軸箱壓力必須保證在-2.5~1 kPa[3]。

圖4 試驗臺架示意圖

曲軸箱中的竄氣流經(jīng)迷宮式油氣分離器,一部分竄氣中的機油液滴被分離器分離并由收集裝置2所收集,這部分機油的量稱為回油量。未被分離出來的機油液滴則被收集裝置1所收集,此部分機油的量稱為竄油量。收集裝置由外殼與濾芯組成,有入口與出口兩端,竄氣經(jīng)工裝流過時,未被分離的機油便由濾芯吸收。分別測量油氣收集裝置1、2試驗前后的質(zhì)量變化,即可得出竄油量、回油量。油氣分離效率即為回油量與總油量的比值,其中總油量為回油量與竄油量之和。

2.2 試驗方法

選擇全負荷、標定轉(zhuǎn)速(2 100 r/min)的運行工況研究竄氣量對油氣分離器性能的影響。為了實現(xiàn)不同的竄氣量,采用不同的活塞環(huán),通過活塞環(huán)間隙的變化間接調(diào)節(jié)活塞竄氣量的大小。首先,采用活塞漏氣量儀AVL442測量發(fā)動機在此工況下的曲軸箱竄氣量,然后使用油氣收集裝置測量竄氣量不同時的回油量、竄油量,計算得到不同竄氣量下的油氣分離效率。試驗過程中,每隔10 min進行一次測量,共進行6次,最終測量值采用加權(quán)平均計算得到。溫度、壓力的分布則通過布置在油氣分離器上的溫度、壓力傳感器測量得到。

3 試驗結(jié)果與分析

3.1 竄氣量對溫度的影響

溫度是油氣分離器分離性能實驗中監(jiān)測的重要指標之一。如果油氣分離器內(nèi)部的溫度過低,水蒸氣容易凝結(jié)成液滴通過回油管回流到油底殼中,造成機油乳化變質(zhì),造成零部件之間磨損加劇,使用壽命降低。因此,控制好油氣分離器內(nèi)部的溫度高于水蒸氣冷凝溫度很有必要。

由圖5可知,在不同的竄氣量條件下,迷宮式油氣分離器內(nèi)部的溫度變化趨勢基本一致。總體上看,從迷宮入口到精濾孔板后呈下降趨勢,只是在經(jīng)過粗濾孔板1后略有上升,只有1℃左右。其中,溫度降幅最大發(fā)生在粗濾孔板2之間,降幅達到了3~4℃左右。隨著竄氣量的增大,油氣分離器內(nèi)部的溫度也越高:竄氣量為180 L/min時,粗濾孔板1、2后以及精濾孔板后的溫度都是最高的。原因在于隨著竄氣量的增大,隨氣體進入油氣分離器內(nèi)部的熱量也越多,因而溫度也越高。

圖5 竄氣量對油氣分離器內(nèi)部溫度的影響

3.2 竄氣量對壓力的影響

油氣分離器內(nèi)部的壓力分布情況也是監(jiān)測的重要指標,通常用壓力損失來衡量。如果油氣分離器內(nèi)的壓力損失過大,說明氣流在流經(jīng)迷宮時受到的阻力過大,曲軸箱內(nèi)壓力可能超過許用壓力。同時,壓力損失也從側(cè)面衡量了氣流動能損失的程度。壓力損失過大,氣流動能損失過多,通過過濾孔板時速度太低,對分離效率顯然是不利的。此外,壓力損失過大,氣流流出分離器后無法有效地被壓力控制閥(PCV)吸入進氣管[4]。因此,應(yīng)保證分離效率的同時盡可能減小壓力損失。

圖6、7為不同竄氣量下的油氣分離器內(nèi)部的壓力變化和壓力損失情況。壓力損失為測量點處壓力與迷宮入口處的壓力之差。從圖中可知,粗濾孔板1、2前后壓力損失不大。當(dāng)氣流流經(jīng)粗濾孔板1后,竄氣量為180 L/min時無損失,100 L/min、120 L/min時也只損失了0.1~0.2 kPa;當(dāng)氣流流經(jīng)粗濾孔板2后,竄氣量為100 L/min、120 L/min時無損失,180 L/min時只損失了0.1 kPa.壓力損失較大的地方是在精濾孔板處:三種竄氣量下,壓力都發(fā)生了不同程度的下降。隨著竄氣流量的增大,壓力損失也隨之增大。180 L/min時,壓力損失達到了1 kPa.原因在于精濾孔板處孔徑較小,孔數(shù)也較少,總的流通面積較小,氣流流速較快,與孔壁的摩擦阻力增大,能量損耗增加,壓力損失也較大。從中可以看出,提高分離效率與降低壓力損失之間是矛盾的關(guān)系:經(jīng)過通孔氣流的流速增加,使得液滴被擋板攔截的概率增加,一般會使分離效率提高;但同時又會使節(jié)流作用增強,增加與通孔的摩擦阻力,造成壓力損失增大。所以,如何尋求最優(yōu)的結(jié)構(gòu)組合,使得兩目標都達到可以接受的范圍,還需要進一步的研究。

圖6 竄氣量對油氣分離器壓力分布的影響

圖7 竄氣量對壓力損失的影響

3.3 竄氣量對分離效率的影響

分離效率是油氣分離器結(jié)構(gòu)設(shè)計的關(guān)鍵目標,也是衡量油氣分離器性能最重要的指標。分離效率越高,經(jīng)過油氣分離器分離后的竄氣中機油液滴越少,進入燃燒室參與燃燒的機油液滴則越少,排放性能改善。

圖7為不同竄氣量下竄油量、回油量及其所占百分比的變化。從圖中可以看出,隨著竄氣量的增大,竄油量和回油量均增加,且增加的幅度隨竄氣量的增大而明顯提升:竄氣量從100 L/min增加到120 L/min時,回油量只增加了3.7 g;從120 L/min增加到180 L/min時,回油量就增加了13.4 g,約為之前的3倍多。盡管竄油量也有所增加,但回油量的增加量明顯大于竄油量的增加量,使得回油量占總油量的比例上升更快。回油量占總油量的比例越高,則說明被竄氣中被分離出的機油液滴越多,分離效率也越高。圖9反映了比例變化的結(jié)果:隨著竄氣量的增大,分離效率不斷升高。當(dāng)竄氣量從100 L/min增加到180 L/min時,分離效率提升了6.9%.

圖8 竄氣量對竄油量、回油量及其比重的影響

圖9 竄氣量對分離效率的影響

4 結(jié)論

(1)在不同的竄氣量條件下,迷宮式油氣分離器內(nèi)部的溫度變化趨勢基本一致。隨著竄氣量的增大,油氣分離器內(nèi)部的溫度越高,這與竄氣攜帶進入油氣分離器的熱量增加有關(guān)。總體上看,溫度從迷宮入口到精濾孔板后呈下降趨勢,粗濾孔板后略有上升1℃左右。溫度降幅最大發(fā)生在粗濾孔板2前后,3~4℃左右。

(2)不同的竄氣量條件下,粗濾孔板1、2前后壓力損失不大。壓力損失較大的地方是在精濾孔板處:三種竄氣量下,壓力都發(fā)生了不同程度的下降。隨著竄氣流量的增大,壓力損失也隨之增大。180 L/min時,壓力損失達到了1 kPa.

(3)隨著竄氣量的增大,竄油量和回油量均增加,且增加的幅度隨竄氣量的增大而明顯提升。回油量的增加量明顯大于竄油量的增加量,使得回油量占總油量的比例上升更快,因此分離效率隨竄氣量的增大而增大。當(dāng)竄氣量從100 L/min增加到180 L/min時,分離效率提升了6.9%.

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