段曉東,吳開均
(中石油西部鉆探國際工程公司,新疆烏魯木齊830026)
玉門油田鴨西地區是近年來開發的重點,2011~2014年完成的6口井平均井深在4562m,三開井平均周期148.6d,二開結構井平均周期140.16d。平均鉆井液成本為460.03元/m,事故損失率為0.36%,復雜損失率為0.42%,三項指標較高,具有很大的改善空間。形成配套的鉆井液技術是降低事故復雜率和降低成本的關鍵(具體指標見表1)。

表1 2011~2014年完成井技術指標
(1)第四系泥巖和牛胳套—胳塘溝上部富含石膏,最高達到12%,水化導致井眼縮徑。
(2)第三系粘土礦物高40%~55%,極易水化膨脹,坍塌;定向易托壓,粘卡。
(3)柳溝莊、中溝組與下溝組交界面存在高壓鹽水層,壓力在1.45~1.60之間,位置和壓力無規律,膠結面垮塌。
(4)下溝組油層段地層壓力較低,在1.2~1.35之間,容易導致井漏。
(1)鴨西表層第四系為雜色礫石層,N2n+N1t以黃色砂泥巖為主,富含石膏,膠結差,石膏易吸水導致縮徑、井塌。室內對不同介質對該段泥巖的抑制作用進行的評價。實驗結果表明:鈣離子的濃度表層膏質泥巖的抑制性最好,濃度應控制在600mg/L左右;CHM塑性粘度及浸入半徑對于該巖屑的膨脹率無影響,表明CHM含量不是表層遇阻的主要原因。
(2)鴨西區塊二開裸眼段長達3000m,先后鉆遇第三系的牛胳套—胳塘溝組、弓形山組、白楊河組和白堊系的中溝組、下溝組等5套地層,同時地層特點和巖性各異,較長鉆井周期下的井壁穩定問題是鉆井液工作的重點和難點。
①坂含的確定。通過以往完成井鉆進情況和鉆井液流變參數實驗綜合比較,確定坂土含量控制在40~45g/L之間。
②新型處理劑JT-888的性能評價。通過進行高溫高壓失水實確定處理劑JT-888最佳使用濃度在3%~4%之間,使用溫度在120℃~150℃,封堵效果明顯;溫度超過160℃時,失水明顯上升,說明封堵性能變差。
井漏是在鉆井、固井、測試等作業中,各種工作液在壓差作用下漏入地層的現象。鴨西區塊柳溝莊位置存在高壓鹽水層,而白堊系油層壓力較低,且為多套,往往導致井漏,形成“上噴下漏”的不利局面。通過進行承壓堵漏實驗(見表2)表明:堵漏材料中的剛性材料和柔性纖維材料能進入模擬砂床孔隙之中,并在吼道處形成封堵,填充物進入砂床高度占砂床總厚度的70%。總漏失量為6.5%,壓力5MPa,穩壓10m in,效果明顯。

表2 承壓堵漏實驗
(1)難點:高壓鹽水層的具體位置難以確定,壓力不明;高壓鹽水對上部井壁的破壞較大,易導致井塌。
(2)對策:以預防為主;進入柳溝莊前逐步提高鉆井液密度,加入抗鹽防塌劑;錄井單根峰測定,短起下檢測后效;氯離子檢測。
(3)措施:密度由1.20g/cm3逐步提高到1.45g/cm3。HS-2含量不低于2%。JT-888含量不低于3%,提高鉆井液抗鹽污染和水浸防塌能力。
通過分析對比,采用陽離子聚合物(直井段)、陽離子聚磺(定向水平段)施工,并對陽離子聚磺潤滑性進行改善,能較好地滿足定向水平井不同井段、不同地層巖性對泥漿性能的要求。
通過(表3)對潤滑劑現場使用效果和室內分析情況綜合對比,確定潤滑劑以KX-1和LRQ-1為主,可減小其他處理劑消耗。

表3 常見潤滑劑的優缺點對比
采用鴨6-3井2600m泥漿為基漿,加入3%的重晶石粉提高泥漿固相含量作為基漿,初始粘滯系數為0.1592。從實驗數據(表4)可以看出,濃度大于1%的KX-1具有明顯的潤滑效果,而1∶3的比例的KX-1LRQ-1可滿足鉆井液的潤滑要求。
2016年完成4口井,完后井平均鉆井周期由原來的144.38d降至108.95d,平均減少35.43d;復雜損失率由0.42%降為0;鉆井機速由2.50m/h上升至3.45m/h。

表4 不同配方的粘滯系數對比
油層井徑擴大率由13.2%降為6.97%。具體指標如表5 所示。

表5 完成井指標統計
(1)鉆井液鈣離子濃度的控制是該區膏質泥巖鉆進的關鍵。
(2)現場應用表明,鉆井液坂含控制在40~45g/L之間,能起到良好的封堵和攜巖的效果。
(3)隨著鉆井液封堵、抑制能力的提高,平衡地層側壓力所需的鉆井液密度明顯降低。