國網福建省電力有限公司檢修分公司 李 想
8月8日至8月13日,檢修人員對變電站進行帶電檢測。在進行SF6氣體濕度和成分檢測時,發現1000kVGIS設備1000kVⅠ段母線A相Ⅲ段氣室濕度(20℃)達到793.6μL/L(兩次測試平均值),超過標準值(≤500μL/L ),屬于一般缺陷。
建議跟蹤檢測,并結合其它項目檢測結果,根據生產計劃合理安排處理。
檢測對象:1000kV榕城變電站1000kVⅠ段母線A相Ⅲ段氣室,設備型號為ZF27-1100(L),結構為三相分箱戶外式,生產廠家為河南平高電氣股份有限公司,出廠日期為2014年01月,投運日期2014年12月12日。
一次設備接線方式:1000kV側采用3/2斷路器接線方式,1000kV設備一次接線圖如圖1所示。

圖1 1000kV設備一次接線圖及缺陷位置
檢測項目: SF6氣體濕度檢測。
測試環境:環境溫度28℃,濕度70%。
使用JH5000D-4型SF6電氣設備氣體綜合檢測儀進行SF6氣體濕度和成分檢測,發現1000kVⅠ段母線A相Ⅲ段氣室濕度(折算到20℃)為819.1μL/L,高于《輸變電設備狀態檢修試驗規程》(Q/GDW 1168-2013)規定的500μL/L。
將儀器重啟,打開氣泵吹5分鐘調零標后復測,濕度(折算到20℃)為768.1μL/L,仍然高于《輸變電設備狀態檢修試驗規程》(Q/GDW 1168-2013)規定的500μL/L。
測試數據如表1所示。

表1 檢測數據對比
1000kVⅠ段母線A相Ⅲ段氣室,SF6氣體密度繼電器數值為0.48MPa,高于額定值0.4MPa,屬正常范圍。經查閱資料,1000kVⅠ段母線A相Ⅲ段氣室投運至今無SF6氣體壓力低報警,無補氣記錄。
(1)SF6氣體新氣的含水量不合格;SF6在合成后,要經過熱解,水洗,堿洗,干燥吸附等工藝,難免在SF6新氣生產過程中混入微量的水分。另外,造成新氣不合格還有以下原因:一是制氣廠對新氣檢測不嚴格;二是運輸過程中和存放環境不符合要求;三是存儲時間過長。
(2)充入SF6氣體時帶進水分;充氣時,廠家裝配人員不按有關規程和檢修工藝操作要求進行操作,如充氣時氣瓶未倒立放置;管路、接口不干燥或裝配時暴露在空氣中的時間過長等導致水分帶進。
(3)GIS組件及絕緣件帶進的水分;廠家在裝配前對絕緣未作干燥處理或干燥處理不合格。在解體檢修時,絕緣件暴露在空氣中的時間過長而受潮。
(4)吸附劑帶入的水分;吸附劑對水分含量影響很大,主要有以下幾種情況。一是吸附劑對SF6氣體中水分和各種主要的分解物都具有較好的吸附能力,如果吸附劑火花處理時間短,沒有徹底干燥,安裝時暴露在空氣中時間過長而受潮,吸附劑就會帶入一定數量的水分。二是沒有安裝吸附劑或漏放吸附劑,從絕緣材料中釋放出來的水分不能夠被吸收。三是裝有吸附劑,但是已經達到了飽和狀態,不能有效吸收水分。
(5)透過密封件滲入的水分。大氣中的水氣通過設備密封薄弱環節滲透到設備內部。設備內部水蒸氣的分壓很低,而大氣中水蒸氣的分壓很高,在高溫條件下,水蒸氣從高分壓向低分壓區滲透。水分子的直徑為SF6分子直徑的2/3,而且水分子為細長棒狀,SF6為球狀,水分子更容易進入設備內部。
(6)氣室的滲漏點滲入的水分;充氣口、管路接頭、法蘭處滲漏、鋁鑄件砂孔等泄漏點,是水分滲入氣室內部的通道,空氣中的水蒸氣逐漸滲透到設備內部,因為該過程是一個持續的過程,時間越長,滲入的水分就越多,由此進入SF6氣體中的水分占有較大比重。
經查閱相關記錄和資料,該氣室投運至今無SF6氣體壓力低報警,無補氣記錄,所以基本就排除了滲漏點滲入水分的可能。考慮到該站設備投運時間不長(不足兩年),應為GIS組件及絕緣件帶進水分以及安裝過程中充入SF6氣體時帶進水分共同作用的結果。
更換常州集賢GSM-11型SF6氣體綜合測試儀進行兩次檢測,氣室濕度依然高于標準值。測試數據如表2所示。

表2 驗證檢測數據對比
依據Q/GDW 1168-2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》,運行中(折算到20℃)SF6氣體濕度(非滅弧室)應低于500μL/L,本次測量值超過標準值,屬于一般缺陷。
對該氣室進行定期跟蹤檢測,分析其純度、水分、分解物等有無變化。若SF6氣體濕度明顯增大,有可能影響其絕緣性能,應高度重視,縮短檢測周期,加強監視,采用其他帶電檢測手段,如特高頻局放、超聲波局放等跟蹤檢測,綜合診斷,根據生產計劃合理安排處理。