王春華,馬偉東,劉江濤
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江大慶163413)
大慶油田深部地層泉二段至沙河子組層位巖石堅硬、研磨極值高,導致單只鉆頭進尺少、鉆頭壽命短、機械鉆速低的問題日益突出,為了解決深層地層可鉆性差、鉆井效率低等問題,通過分析巖石力學特性和地層特點,引進了國外復合鉆頭,該鉆頭在營城組平均進尺71.46m,鉆速2.04m/h,相對國產常規鉆頭有一定的提速效果,但價格昂貴,是國產鉆頭的7倍,且發生5次掉牙輪事故,安全性存在問題。因此,自主研發新型8-1/2″復合鉆頭。提高深井機械鉆速,縮短完井周期,降低鉆井成本,減少井下事故的發生。
PDC鉆頭以刮削方式破碎巖石,但硬地層PDC齒吃入深度小,切削效率低,增大鉆壓又易使PDC齒損傷,硬地層中鉆速和壽命較低;牙輪鉆頭以沖擊壓碎方式破碎巖石,在巖石上形成齒坑,但在硬地層、硬塑性地層,巖石上形成齒坑小,影響切削效率。復合鉆頭包含牙輪和PDC刀翼,牙輪切削齒能形成不連續的齒坑,對巖石產生預破碎,再由PDC切削齒將不連續的齒坑刮削連通,使復合鉆頭具有較高機械鉆速。此外牙輪刀翼降低了PDC刀翼的切削載荷,限制了PDC切削齒吃入深度,提高了鉆頭使用壽命。
復合鉆頭牙輪布置分為向外布置、向內布置、心部布置3種方式(圖1~圖3)。

圖1 向外布置牙輪

圖2 向內布置牙輪

圖3 心部布置牙輪
心部布置方式適用于大尺寸鉆頭,向外布置方式PDC刀翼厚度較小,布齒困難,因此設計的復合鉆頭采用牙輪向內布置方式。
根據215.9mm鉆頭尺寸的空間,布置了2個主刀翼和2個副刀翼,設計了較大的刀翼厚度,提高布齒密度。
復合鉆頭同時包含牙輪和刀翼,適用于硬塑性、軟硬交錯等地層,根據大慶油田該巖性地層分析資料,設計了較強攻擊性的淺內錐角,短圓弧結構冠部曲線,使PDC復合片載荷分布更均勻,有助于提高鉆頭的機械鉆速;根據復合鉆頭工作特性,設計牙輪齒比PDC齒高出1.4mm(圖4)。PDC部分復合片后傾角為15°~30°,更有利于切削堅硬巖層。

圖4 牙輪及PDC布齒示意圖
根據PDC部分實際尺寸,設計了平頭式牙輪(圖5),減少了占用空間,增加了泥漿循環空間,有利于鉆頭的清洗。在牙輪端面增加了滲碳工藝,有效地防止牙輪端面的磨損,提高鉆頭使用壽命。軸承部分采用滑動軸承,在軸承表面堆焊硬質合金,可承載高負荷大鉆壓。軸承鑲焊減磨合金后進行鍍銀,提高軸承的抗咬合能力。
設計了自補償式潤滑機構,能平衡牙輪工作時軸承腔內外的壓力差。軸承腔潤滑脂不足時,潤滑腔內儲存的潤滑脂在壓差作用下向軸承腔補充,使軸承處于良好的潤滑條件下工作。

圖5 牙輪結構示意圖
在軸承下部設計了密封系統,使用復合材料技術,將耐磨材料與彈性材料做成一體,耐磨材料做動密封減少磨耗,彈性材料做靜密封提供密封力,阻止鉆井液進入,防止潤滑脂流出,保證牙輪長時間在高速旋轉條件下正常工作。
在復合鉆頭的PDC本體和牙輪巴掌接觸面處設計燕尾槽,配合安裝后在連接處四周進行焊接,將牙輪巴掌固定在PDC本體上(圖6~圖8)。在PDC本體連接處加大坡口,增加焊接強度,減小巴掌脫落風險,增加鉆頭安全性、可靠性。

圖6 PDC基體

圖7 牙輪巴掌

圖8 裝配圖
在大慶雙66井進行了復合鉆頭的現場試驗,地層營城組,巖性流紋巖、凝灰巖,施工井段1279.32~1382.22m,單趟鉆進尺102.9m,純鉆時間33.07h,平均機械鉆速3.11m/h,累計工作時間40.1h。由于取芯起鉆,起鉆前每米鉆時5~8min,鉆頭出井后輕微磨損。
雙深1井營城組共使用10只HJT637/737牙輪,平均單只牙輪進尺為40.3m,平均鉆速1.05m/h,復合鉆頭與之相比,進尺提高153%,鉆速提高196%。
國外貝克復合鉆頭,平均單只鉆頭進尺71.46m,平均鉆速2.04m/h,與之相比復合鉆頭進尺提高44%,鉆速提高52.5%,成本降低50%以上。
(1)研發出4PDC刀翼和2牙輪組合方式的復合鉆頭,具備牙輪齒預破碎巖石,PDC刀翼高效切削的破巖特點。
(2)復合鉆頭在雙66井現場試驗效果良好,在營城組機械鉆速3.11m/h,提速效果明顯。
(3)下步調研國外先進PDC復合片技術,采用性能更佳的PDC復合片制造復合鉆頭,進一步提高復合鉆頭在大慶深部地層應用效果。