范 鵬
(山西焦煤集團(tuán)安監(jiān)局,山西 太原 030053)
賀西煤礦是一座高瓦斯礦井,瓦斯治理是其重中之重的工作。為防止瓦斯積聚和瓦斯?jié)舛瘸蓿鶕?jù)礦井生產(chǎn)實(shí)際,研究應(yīng)用了Y 型通風(fēng)模式,達(dá)到了良好的實(shí)踐效果。
煤礦井下Y型通風(fēng)模式,工作面采用的是兩個進(jìn)風(fēng)道和一個回風(fēng)道的通風(fēng)布置。工作面的這種通風(fēng)布置,充分利用了工作面上下巷的進(jìn)風(fēng)。Y型通風(fēng)采用主輔進(jìn)風(fēng)道的模式,主進(jìn)風(fēng)道的進(jìn)風(fēng)量能夠滿足工作面所需的風(fēng)量,輔助進(jìn)風(fēng)道則是采取了最低風(fēng)速的方式。工作面使用Y型通風(fēng)模式,涌出的瓦斯就會通過巷旁支護(hù)進(jìn)入回風(fēng)巷,這樣就消除了工作面瓦斯?jié)舛冗^高難以稀釋的難題,同時這種通風(fēng)模式能夠讓工作面一直在進(jìn)風(fēng)流中,工作面的煤塵能夠隨風(fēng)擴(kuò)散稀釋,這樣工作面也有了更好的作業(yè)環(huán)境。通常在井下瓦斯涌出情況較嚴(yán)重的工作面生產(chǎn)作業(yè)中,會優(yōu)先采用Y型通風(fēng)布置使回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛扔行Ы档汀L貏e是在開采薄煤層時,利用Y型通風(fēng)布置解決采空區(qū)一側(cè)瓦斯?jié)舛冗^高的問題,同時還有效避免了工作面風(fēng)速偏高造成的生產(chǎn)環(huán)境不適宜問題。
Y型通風(fēng)模式能夠有效地降低瓦斯?jié)舛龋瑴p少瓦斯積聚情況發(fā)生,但是還需要根據(jù)工作面現(xiàn)場的實(shí)際狀況采取合理的措施方法。下面根據(jù)賀西煤礦井下Y型通風(fēng)模式實(shí)踐應(yīng)用實(shí)例來探討Y型通風(fēng)模式的應(yīng)用情況。
賀西煤礦是一座高瓦斯礦井,井下4號煤層的4403工作面的可采長度是1360m ,2016年3月開始回采,回采到16號橫貫時,工作面絕對瓦斯涌出值達(dá)到45m3/min,工作面可采寬度是240m,煤層間距不大于11m,在煤層中瓦斯涌出量較大。4號煤層瓦斯原始含量在7.3m3/t至15.2m3/t之間,同時4號煤層相近煤層的瓦斯含量也在9m3/t以上。
賀西煤礦的4號煤層4403工作面在早期開采時通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用U型和L型通風(fēng)相結(jié)合的方式,主進(jìn)風(fēng)量為2550m3/min。軌道巷是主要的進(jìn)風(fēng)巷,在4403膠帶巷和補(bǔ)軌道巷配一定的降低粉塵的輔助進(jìn)風(fēng),分別擁有450m3/min和320m3/min 的進(jìn)風(fēng)量,且輔助進(jìn)風(fēng)和工作面風(fēng)流匯集后最終都由回風(fēng)橫貫進(jìn)入尾巷,最終進(jìn)入回風(fēng)井南部回風(fēng)大巷。雖然4403工作面的總用風(fēng)量為3420m3/min,但是4403工作面早期采煤生產(chǎn)過程中頻繁出現(xiàn)瓦斯積聚到達(dá)臨界狀態(tài)不安全狀況。為了消除這一安全隱患,在賀西煤礦4403工作面優(yōu)化通風(fēng)結(jié)構(gòu)應(yīng)用了Y型通風(fēng)模式,如圖1所示。

圖1 4403工作面兩進(jìn)一回“Y”型通風(fēng)示意圖
具體的通風(fēng)布置是以軌道巷為主進(jìn)風(fēng)巷,膠帶巷為輔助進(jìn)風(fēng)巷,并使輔助進(jìn)風(fēng)和工作面風(fēng)流隨著回采的推進(jìn),沿空留巷側(cè)進(jìn)入回風(fēng)巷。應(yīng)用這種Y型通風(fēng)模式后,4403工作面總風(fēng)量為3120m3/min,軌道運(yùn)輸巷進(jìn)風(fēng)量為2610m3/min,膠帶運(yùn)輸巷進(jìn)風(fēng)量690m3/min。
賀西煤礦4403工作面通風(fēng)改造成Y型通風(fēng)系統(tǒng)后,回風(fēng)巷道和工作面巷道的瓦斯積聚情況明顯減少,巷道整體的瓦斯?jié)舛纫捕济黠@下降,具體情況如表1所示。

表1 Y型通風(fēng)系統(tǒng)改造前后瓦斯?jié)舛绕骄到y(tǒng)計(jì)表
由表1可知,在工作面改造通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用Y型通風(fēng)系統(tǒng)后,回風(fēng)巷道的瓦斯?jié)舛犬?dāng)即在月度統(tǒng)計(jì)時由0.78%降到0.66%,系統(tǒng)穩(wěn)定后最小平均值降到0.53%,此后平均值保持在0.55%左右。工作面的瓦斯?jié)舛犬?dāng)即在月度統(tǒng)計(jì)時由0.52%降到0.42%,系統(tǒng)穩(wěn)定后最小平均值降到0.37%,此后平均值保持在0.42%左右。4403工作面的瓦斯積聚不容易稀釋的難題得到了有效解決,同時瓦斯?jié)舛冉档停迗?bào)警情況基本消除,工作面的生產(chǎn)效率提高,工作面的煤炭產(chǎn)量也有所提高。
賀西煤礦4403工作面Y型通風(fēng)模式治理瓦斯以來取得了良好效果,特別是其不需要留橫貫就能改變工作面的通風(fēng)線路和增加風(fēng)排瓦斯量的優(yōu)勢十分明顯,4403工作面的瓦斯積聚超限情況基本消除。同時在4403工作面應(yīng)用Y型通風(fēng)模式治理瓦斯過程中也有不足。例如,即便在Y型通風(fēng)模式下還會出現(xiàn)瓦斯抽排能力不穩(wěn)定的情況,今后應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步研究工作面瓦斯排出量規(guī)律,并合理分析瓦斯?jié)舛群拖锏缆╋L(fēng)率等參數(shù),優(yōu)化主、副進(jìn)風(fēng)巷配風(fēng)比,達(dá)到更好的通風(fēng)治理瓦斯效果。
通過Y型通風(fēng)系統(tǒng)在賀西煤礦4403工作面防治瓦斯上的實(shí)踐應(yīng)用情況,表明該種通風(fēng)方式能夠有效降低工作面和巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛龋U狭斯ぷ髅姘踩a(chǎn)環(huán)境,生產(chǎn)能夠高效持續(xù)進(jìn)行,生產(chǎn)能力和效率有大幅提高,同時在使用Y型通風(fēng)模式時要注意分析工作面瓦斯?jié)舛取⑿栾L(fēng)量和巷道漏風(fēng)率等重要參數(shù),確保配合得當(dāng),達(dá)到通風(fēng)治理瓦斯的目標(biāo)。