譚竹林, 劉一耀
(方圓集團海陽成套設(shè)備有限公司,山東 海陽 265100)
青島某商砼公司,其混凝土攪拌站型號HZS150,單繩斗提,變頻控制,變頻器及組件型號為日立RISJ300A,16Ω/24kW制動電阻箱。用戶反饋制動器剎車片出現(xiàn)重度磨損,有時破碎飛出;偶爾出現(xiàn)上升及下降過程中速度不切換、沖頂、料斗墩底等故障;生產(chǎn)效率較低,達不到用戶生產(chǎn)要求。
1)提升過程、下降過程中PLC動作控制正常。通過現(xiàn)場參數(shù)設(shè)置及實測電流分析可以確定變頻器檢出及停止頻率設(shè)置不合理,變頻器電氣參數(shù)與部件機械性能不匹配,降低了提升機構(gòu)的可靠性。明顯外部表象是提升和下降加速瞬間電流過大,易造成制動剎車片磨損嚴重。因此這種狀態(tài)只是低速運動區(qū)間機械電氣配合不合理,不至于造成剎車片破碎飛出,但需更改變頻器的工作參數(shù)予以完善。
2)剎車線圈的供電方式不合理。應(yīng)該直接從變頻器供電電源保護斷路器下端取AC380V電源供電。這樣的設(shè)計可以有效地保證剎車電源的供電一致性,提升電機在保護斷路器跳閘后,剎車能夠快速動作,有效地防止料斗下滑,防止發(fā)生二次事故。現(xiàn)場接線方式達不到設(shè)計要求,存在嚴重安全隱患。在正常工作中,如水泥螺旋保護空開因超載等出現(xiàn)跳閘或其它原因斷開后,提升電機若正好處于高速運動中,此時如剎車電源出現(xiàn)斷電,提升電機剎車系統(tǒng)會根據(jù)機械結(jié)構(gòu)強制剎車,強大的剎車力導致剎車片受力高溫破碎,高速離心飛出,特別是滿負荷帶載高速運行會給人身安全造成傷害,導致更嚴重的安全事故,所幸當時現(xiàn)場無工作人員,未造成更嚴重的傷害。此問題是造成剎車片破碎及飛出的根本原因。
3)增強參數(shù)設(shè)置提高效率。通過對現(xiàn)場運行電流、變頻器運行參數(shù)及制動電阻功率的計算可以看到,此變頻器及機械硬件設(shè)計余量充足,具備更高強度的安全運行條件,通過參數(shù)優(yōu)化具有進一步提高攪拌站的生產(chǎn)效率的潛力。
4)各限位信號未做電磁屏蔽,控制信號易被干擾造成無動作。
5)減速限位安裝位置不合理,信號間隔過小,易出現(xiàn)信號采集丟幀現(xiàn)象。
通過對以上問題的情況分析,綜合機械、電氣實際可以看出,該用戶所出現(xiàn)的故障現(xiàn)象需要從產(chǎn)品設(shè)計到安裝調(diào)試到參數(shù)配合等因素綜合改進,結(jié)合現(xiàn)場實際從以下幾個方面予以解決。
更改剎車線圈前后的供電線路如圖1、圖2所示。

圖1 改造前的供電線路示意圖

圖2 改造后的供電線路示意圖
根據(jù)現(xiàn)場電氣硬件及機械情況,將提升加速控制參數(shù)由20Hz改為35Hz,加速特性完全由變頻器的智能控制來完成,最高速提升頻率為60Hz,總加速時間為5s;根據(jù)現(xiàn)場上減速限位的位置20Hz調(diào)整減速頻率為30Hz,減速時間為5s,保證上限位信號有效并且第二重上限位不啟動,起到上限位的二重保護作用。下降加速控制參數(shù)改為下降加速二速頻率為50Hz,加速特性完全由變頻器的智能控制來完成,最高速下降頻率為80Hz,總加速時間為4s;根據(jù)現(xiàn)場下減速限位的位置調(diào)整減速頻率20Hz為35Hz,減速時間為3s,保證下限位信號有效并且二重下限位不啟動,起到下限位的二重保護作用。為保證安全,現(xiàn)場調(diào)試時分階段逐步調(diào)整參數(shù),根據(jù)實際情況不斷修正。
采用專用屏蔽線替換原各限位信號傳輸線及PLC與變頻器之間信號控制線,重新將各屏蔽線和變頻器分別可靠接地,確保控制及信號線路不受干擾。
采用機械位置可調(diào)節(jié)的安裝方式,現(xiàn)場調(diào)節(jié)。將兩信號的采集間隔時間進行調(diào)整(大于0.5s),保證上減速限位、下減速限位的可靠有效地傳送給PLC。
檢查核實變頻器提升系統(tǒng)接線。
1)空載試驗 在完成參數(shù)設(shè)置和配線之后首先開始空載試驗,驗證PLC是否可以正常控制變頻器。
2)加載試驗 按照從輕到重的原則首先選擇3t負載,上升高速60Hz,負載下降高速40Hz,避免發(fā)電過快導致過壓保護。在陡坡段多次停機再起動,正常。從電流波形上看,在開閘時需要有足夠力矩,此時電流會大些,運行中是比較正常的。
3)滿載試驗 負載為6t,進行滿載試驗,從緩坡起動再切換到陡坡段工作正常。為了驗證安全性,反復多次在陡坡段停機再起動,均正常工作未出現(xiàn)負載下滑現(xiàn)象。中途上升電流最大為90A,平穩(wěn)后電流為60A,中途下放電流最大值為85A左右,平穩(wěn)后電流為45A左右。如果正常帶載從底部開始測試,上升最大電流為90A左右,平穩(wěn)后60A左右,下降空載最大90A左右,平穩(wěn)后25A左右,電流表現(xiàn)正常。
4)超載試驗 負載6.5t,在陡坡上起動,停機,再起動多次未發(fā)現(xiàn)問題。但在多次快速停機再起動即所謂點動時,會偶爾出現(xiàn)負載下滑現(xiàn)象。通過增大速度環(huán)參數(shù)F813/F814/F816,增大Fd05開閘頻率和Fd07開閘電流,以及變頻器重新學習電機參數(shù)等方法徹底解決下滑問題。修改后,反復多次試驗均未出現(xiàn)問題。優(yōu)化后正常工作輸出頻率如圖3、圖4所示。

圖3 提升過程時間與頻率關(guān)系圖

圖4 下降過程時間與頻率關(guān)系圖
通過對電路及硬件的更改及參數(shù)的優(yōu)化調(diào)試后,現(xiàn)場驗收結(jié)果如下:①困擾用戶多時的制動器剎車片重度磨損,及剎車片破碎飛出故障完全消除;②變頻提升系統(tǒng)控制穩(wěn)定,未再出現(xiàn)料斗提升下降過程中不換速、沖頂、墩底現(xiàn)象;③攪拌站整個提升環(huán)節(jié)上升時間為32s,下降時間為25s,分別較參數(shù)調(diào)整前節(jié)省了12s和5s,整站生產(chǎn)效率顯著提升。
變頻器作為一種高集成度組件及高可靠性低壓電器,在解決原電氣系統(tǒng)接線復雜問題,減少提升系統(tǒng)故障率的同時,其整體性能的發(fā)揮涉及PLC與變頻器和提升機構(gòu)檢測設(shè)備的配合,每一個環(huán)節(jié)都需要引起足夠的重視。以上成功實踐是攪拌站變頻提升技術(shù)應(yīng)用中的典型代表,希望對行業(yè)的發(fā)展有借鑒意義。