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焦炭質(zhì)量對高爐煉鐵的影響

2018-10-21 17:36:10蘇愛民
名城繪 2018年9期
關(guān)鍵詞:措施

蘇愛民

摘要:隨著高爐采用富氧大噴煤為代表的強(qiáng)化冶煉措施后,高爐的冶煉發(fā)生了很大的變化,一個突出的表現(xiàn)就是對焦炭的骨架作用要求更高。隨著煤比不斷提高,焦炭負(fù)荷越來越重,焦炭的冶金性能也越來越受到重視。目前國內(nèi)大型高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高,大多是受原燃料條件尤其是焦炭質(zhì)量的限制。

關(guān)鍵詞:焦炭質(zhì)量的影響;高爐冶煉中的作用;措施

1.1 焦炭水分對高爐冶煉的影響

焦炭水分的波動勢必引起稱量不準(zhǔn)而影響高爐爐況的穩(wěn)定,并導(dǎo)致鐵水中硅、硫含量的變化。水分過高,焦粉粘附在焦塊上,影響焦炭強(qiáng)度和篩分,將焦粉帶入爐內(nèi);如果焦粉不能全部隨煤氣吹出,將影響高爐透氣性和透液性,嚴(yán)重時造成爐缸堆積。從馬鋼2500m3高爐生產(chǎn)實(shí)踐過程得知:當(dāng)焦炭水分控制在4.0%以下時,對高爐冶煉影響不大。當(dāng)焦炭水分超過4.0%時,則入爐含粉率、爐塵量以及爐塵含炭量將明顯上升,高爐順行狀態(tài)變差。

1.2 焦炭灰分對高爐冶煉的影響

焦炭在高爐內(nèi)被加熱至高于煉焦溫度時,由于焦質(zhì)與灰分的熱膨脹性不同,沿灰分顆粒周圍產(chǎn)生裂紋,使焦炭碎裂,含粉增加。焦炭的灰分與強(qiáng)度幾乎成線性關(guān)系,即灰分增加,強(qiáng)度下降。馬鋼2500 m3高爐自投產(chǎn)以來,焦炭灰分逐年下降,焦炭的熱態(tài)性能則逐年提高,而高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也呈逐年提高之勢。焦炭灰分控制在12%以下,高爐生產(chǎn)可以獲得比較先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

1.3 揮發(fā)分對高爐冶煉的影響

焦炭的揮發(fā)分含量影響焦炭的耐磨強(qiáng)度和反應(yīng)后強(qiáng)度。揮發(fā)分高,焦炭氣孔壁材質(zhì)疏松,耐磨強(qiáng)度和反應(yīng)后強(qiáng)度就低;揮發(fā)分低,焦炭氣孔壁材質(zhì)致密,耐磨強(qiáng)度和反應(yīng)后強(qiáng)度就高。焦炭的揮發(fā)分含量與煉焦最終溫度有關(guān),是焦炭成熟程度的標(biāo)志;提高煉焦最終溫度與延長燜爐時間,使結(jié)焦后期的熱分解與熱縮聚程度增強(qiáng),使焦炭揮發(fā)分含量降低,從而改善焦炭的質(zhì)量。馬鋼2500 m3高爐作焦炭的揮發(fā)分含量控制在1.2%以下,終點(diǎn)溫度和結(jié)焦時間分別為l050℃和20h;焦炭的冷態(tài)和熱態(tài)性能均能滿足高爐的要求。

1.4 焦炭的冷態(tài)改組對高爐冶煉的影響

焦炭的耐磨強(qiáng)度(M40)和搞碎強(qiáng)度(M10)是反映焦炭冷態(tài)性能的重要指標(biāo)。冷態(tài)性能好的焦炭,即較高的M40和較低的M10,在篩分設(shè)備能力一定的條件下,可以保證人爐焦炭有較好的粒度組成和較低的含粉率,有利于提高高爐塊狀帶的透氣性,改善高爐爐況順行。人爐含粉率低,還可改善爐缸工作狀況。雖然目前高爐不斷追求強(qiáng)化冶煉,十分重視焦炭的熱態(tài)性能,但冷態(tài)性能也不可忽視而且也十分重要。隨著焦炭負(fù)荷不斷地增加,改善塊狀帶透氣性也是突出的問題。從2000年以后,馬鋼2500m3高爐用焦炭的冷態(tài)強(qiáng)度有了明顯的改善,這為高爐順行和穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造了必不可少的條件。從馬鋼2500m3高爐的生產(chǎn)實(shí)踐可知,大型高爐的焦炭,M40在85%以上、M10在7%以下是可以滿足高爐生產(chǎn)的要求。

1.5 焦炭熱態(tài)性能對高爐冶煉的影響

焦炭的反應(yīng)性(CRI)和反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)是評價焦炭熱態(tài)性能的重要指標(biāo);CRI是指焦炭的化學(xué)穩(wěn)定性,CSR是指焦炭在爐內(nèi)的高溫強(qiáng)度。CRI越低,CSR越高,焦炭的熱態(tài)性能就越好,在爐內(nèi)支撐料柱的作用就越強(qiáng)。有些冶金工作者提出:CRI60%,就可以滿足大型高爐冶煉的要求;但從馬鋼2500m3高爐這幾年的生產(chǎn)實(shí)踐看,焦炭熱態(tài)性能僅達(dá)到這樣的水平是不能滿足大型高爐冶煉的要求,高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)較低。2000年以后,馬鋼的焦炭工作者在提高焦炭熱態(tài)性能方面做了大量工作并以寶鋼的焦炭質(zhì)量為目標(biāo),焦炭的熱態(tài)性能有了明顯的改善;特別是2002年,CRl達(dá)到25%以下、CSR達(dá)到66%以上,已與寶鋼的焦炭十分接近。這為馬鋼2500m3高爐生產(chǎn)創(chuàng)造先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提供了保障。

2 焦炭在高爐冶煉中的作用

高爐所用的主要燃料是焦炭,焦炭在高爐中的作用:(1)爐料的骨架作用:支撐爐內(nèi)料拄,提高爐料透氣性;(2)提供冶煉能量:與氧氣燃燒放熱,占煉鐵總熱量58%;(3)鐵礦石的還原劑:碳和碳與氧反應(yīng)生成的CO;大高爐一定要有高質(zhì)量焦炭的保證,企業(yè)高爐擴(kuò)容也要以提高焦炭質(zhì)量為前提,焦炭質(zhì)量水平?jīng)Q定噴煤比的水平,焦炭質(zhì)量也決定了爐缸工作狀態(tài)。

2.1 降低入爐焦比的措施

要保持較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),焦炭質(zhì)量是基礎(chǔ),特別是焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度要保持60%以上,灰分保持在12%以下。當(dāng)然,再好的原燃料條件也需要適宜的上下部調(diào)劑與之適應(yīng),才能取得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);反之,如果上下部調(diào)劑不到位,再好的原燃料條件也是枉然。

隨著高爐冶煉低成本戰(zhàn)略發(fā)展,高風(fēng)溫的使用已經(jīng)成為降低生鐵成本的一件重要武器。可是,使用高風(fēng)溫除了受到高爐爐況能否接受高風(fēng)溫的限制外,高風(fēng)溫能否獲得也往往要受到熱風(fēng)爐自身?xiàng)l件的限制。尤其是高爐煤氣作為高爐的主要副產(chǎn)品,被下道工序以及居民用戶廣泛使用,煤氣質(zhì)量不斷貧化,這樣就給獲得高風(fēng)溫造成一定的不利影響。因此,提高熱風(fēng)溫度,為高爐的低成本戰(zhàn)略保駕護(hù)航,達(dá)到降低焦比的目的就成為廣大煉鐵工作者的首要任務(wù)。各企業(yè)為達(dá)到高風(fēng)溫的目的使用的方法有:熱風(fēng)爐爐頂采用耐高溫的硅磚砌筑、高爐煤氣采取干法除塵、熱風(fēng)爐煤氣助燃空氣雙預(yù)熱、使用耐高風(fēng)溫的熱風(fēng)閥和送風(fēng)管道,建立合理的熱風(fēng)爐換爐制度等等。

2.2 提高噴煤比,實(shí)現(xiàn)節(jié)焦降成本

提高噴煤比是煉鐵技術(shù)發(fā)展大方向,可有效降低煉鐵生產(chǎn)成本。增加噴煤比后,燃料比不升高,是檢驗(yàn)提高噴煤比效果的標(biāo)準(zhǔn)。如果提高噴煤比,使燃料比升高,除塵灰中含碳量升高。說明多噴的煤粉,沒有起到降焦的作用。就不應(yīng)當(dāng)增加噴煤比。各企業(yè)要結(jié)合本單位具體情況(特別是原燃料質(zhì)量水平),確定合理經(jīng)濟(jì)噴煤比數(shù)值。高爐噴吹煤粉是冶金企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)施低成本戰(zhàn)略的主要環(huán)節(jié),也是高爐煉鐵節(jié)焦、降成本的重要措施之一。多噴煤粉,少用焦炭,就可以減少投建焦?fàn)t,降低投資成本,減少焦?fàn)t對環(huán)境產(chǎn)生的污染,而且可以緩解我國主焦煤資源嚴(yán)重短缺的不足,進(jìn)而大大提高煉鐵企業(yè)的市場競爭力,實(shí)施企業(yè)的低成本戰(zhàn)略。

3 結(jié)語

焦炭作為煉鐵生產(chǎn)中的主要燃料,其質(zhì)量的好壞直接決定生鐵成本以及高爐爐況順行與否,因此,各鋼企把提高焦炭質(zhì)量,降低入爐焦比作為重中之重,以最有效的手段降低企業(yè)成本,使本企業(yè)在激烈的市場形勢下立于不敗之地。

參考文獻(xiàn):

[1]孟超慧.焦炭質(zhì)量對高爐生產(chǎn)的影響[J].鞍鋼技術(shù).2004.(5)12一14.

[2]周師庸.大型高爐用焦炭質(zhì)量指標(biāo)的選擇[J].鋼鐵,1995,30(8):15.

[3]李清田,呂佐周,周仕學(xué).堿金屬鉀、鈉對焦炭破壞機(jī)理的研究[J].煉鐵,1992,23(2):68.74.

(作者單位:河鋼宣鋼煉鐵廠)

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