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催化頂循系統(tǒng)腐蝕原因分析及除鹽設(shè)施應(yīng)用

2018-10-21 10:59:09王振業(yè)

摘 要:催化頂循系統(tǒng)自加工高酸原油以來腐蝕較為嚴(yán)重,設(shè)備及管線多次發(fā)生腐蝕泄漏,從腐蝕形態(tài)及垢樣成分分析,主要是由于高酸原油中的有機(jī)氯、氨氮含量較高,經(jīng)過催化裂化后,在低溫系統(tǒng)生成NH4HS、NH4Cl,F(xiàn)e2[Fe(CN)6]導(dǎo)致垢下腐蝕。根據(jù)腐蝕機(jī)理,采用了除鹽設(shè)施進(jìn)行凈化后再返回系統(tǒng),通過不斷循環(huán)凈化,將頂循系統(tǒng)中的腐蝕介質(zhì)成分去除,實(shí)踐證明,以上調(diào)整達(dá)到了很好的腐蝕控制效果。

關(guān)鍵詞:催化裝置;頂循系統(tǒng);垢下腐蝕;除鹽

1 概述

青島石化公司加工高酸原油項(xiàng)目開工以來,原油劣質(zhì)化造成后續(xù)二次加工裝置低溫系統(tǒng)的腐蝕明顯加劇。催化裂化裝置開工運(yùn)行9個(gè)月左右,頂循系統(tǒng)換熱器及閥門陸續(xù)出現(xiàn)泄漏。頂循換熱器E212換熱管使用9個(gè)月出現(xiàn)腐蝕穿孔泄漏、E206管束也出現(xiàn)腐蝕穿孔泄漏、E201使用10個(gè)月出現(xiàn)腐蝕泄漏,另外頂循系統(tǒng)大部分閘閥的密封面沖蝕磨損嚴(yán)重而內(nèi)漏。頂循系統(tǒng)管道定點(diǎn)測(cè)厚和在線監(jiān)測(cè)探針平均腐蝕速率也在0.3mm/a以上。為了分析頂循系統(tǒng)的腐蝕原因并提出解決措施,特對(duì)腐蝕嚴(yán)重的頂循系統(tǒng)換熱器E-212AB的腐蝕情況進(jìn)行了系統(tǒng)檢測(cè)和原因分析。

2 頂循換熱器腐蝕檢測(cè)及原因分析

催化頂循系統(tǒng)換熱器E212AB運(yùn)行9個(gè)月發(fā)生泄漏,對(duì)該臺(tái)換熱器管束進(jìn)行試壓找到泄漏部位,并將泄漏的換熱管剖開,泄漏部位如圖1、2所示。該設(shè)備換熱管內(nèi)外均采用NI-P復(fù)合鍍層進(jìn)行防腐處理,鍍層厚度50微米,使用壽命僅為9個(gè)月。2010年9月更換新管束時(shí),將換熱管內(nèi)外NI-P復(fù)合鍍層的厚度增加到70微米,自2010年9月投用至2012年7月再次發(fā)生泄漏,使用壽命延長(zhǎng)為22個(gè)月。從歷次腐蝕形貌可以判斷是由管內(nèi)壁向外腐蝕并導(dǎo)致穿孔,管內(nèi)壁50微米NI-P復(fù)合鍍層幾乎被腐蝕殆盡,管外壁防腐層保持完好;經(jīng)過改進(jìn)后70微米NI-P復(fù)合鍍層管內(nèi)、外壁防腐層保持完好,管板上有許多藍(lán)色腐蝕產(chǎn)物,從形貌判斷為普魯士藍(lán)。該換熱器管程介質(zhì)為頂循環(huán)油,管程操作溫度為129℃~115℃,換熱管材質(zhì)為10#碳鋼。

(NI-P復(fù)合鍍層70微米)

2.1 頂循系統(tǒng)腐蝕垢物分析

為進(jìn)一步確認(rèn)頂循系統(tǒng)腐蝕原因,取腐蝕垢樣進(jìn)行分析。具體取樣位置為頂循環(huán)回流油泵P204入口和頂循環(huán)回流油-熱水換熱器E201管束內(nèi)。

2.1.1 頂循環(huán)回流油泵P204入口腐蝕垢樣分析

將頂循泵入口過濾器內(nèi)的垢樣進(jìn)行X射線衍射分析(XRD),結(jié)果如圖2,經(jīng)測(cè)定樣品中的主要物相為FeS與Fe2O3。

2.1.2 E201管束內(nèi)腐蝕垢樣分析

E201管束內(nèi)腐蝕垢樣通過XRD分析,結(jié)果如圖3和圖4所示,經(jīng)測(cè)定樣品中的主要物相為FeS與Fe2O3和NH4Cl。

2.2 油樣分析化驗(yàn)結(jié)果

取催化裂化裝置原料油、頂循環(huán)油化驗(yàn)分析其腐蝕性元素,具體見下表:

2.3 腐蝕原因分析

結(jié)合垢物分析結(jié)果,可以判斷所采垢樣的主要成分FeS與Fe2O3,由于催化分餾塔頂循系統(tǒng)不可能帶入氧氣,因而推斷Fe2O3是設(shè)備打開后的腐蝕產(chǎn)物和碳鋼管接觸空氣后生成的。由此綜合分析原始的腐蝕產(chǎn)物主要為FeS。

催化頂循系統(tǒng)的腐蝕機(jī)理主要是H2S+HCl+H2O和H2S+HCN-H2O的腐蝕,其化學(xué)反應(yīng)如下:

Fe+HCl=FeCl2+H2 FeCl2+H2S=FeS+HCl

H2S和鐵生成的硫化物或硫化亞鐵,在pH值大于6時(shí),鋼的表面為FeS所覆蓋,有較好的保護(hù)性能,腐蝕速率也有所下降。當(dāng)有氰離子時(shí),它溶解FeS保護(hù)膜,產(chǎn)生絡(luò)合離子Fe(CN)4-6,加速了腐蝕反應(yīng)的進(jìn)行:

FeS+6CN-= Fe(CN)4-6+S-2

絡(luò)合離子Fe(CN) 4-6繼續(xù)與鐵反應(yīng)生成亞鐵氰化亞鐵Fe2[Fe(CN)6](在水中為白色沉淀):

2Fe+ Fe(CN) 4-6= Fe2[Fe(CN) 6]

停工時(shí)被氧化而成為亞鐵氰化鐵Fe4[Fe(CN) 6] 3,呈普魯士藍(lán)色。管板上的普魯士藍(lán)色也驗(yàn)證了上述反應(yīng)的存在。

以上幾種反應(yīng)互相促進(jìn),對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕,這一點(diǎn)可以從垢樣中檢測(cè)出FeS和NH4 Cl得到印證。樣品中未檢測(cè)出NH4HS,是由于垢樣是在高溫蒸汽吹掃后采集的,NH4HS在高溫下易于分解為NH3和H2S,因此不能斷定在吹掃前不存在NH4HS。一般認(rèn)為NH4HS從120℃以下開始結(jié)晶(準(zhǔn)確溫度與Kp值有關(guān),見圖5),E212管程操作溫度為129℃~115℃,因此存在結(jié)晶的可能性較大。E212管束的腐蝕形貌與NH4HS、NH4Cl垢下腐蝕造成的坑蝕相像。

綜合上述分析,催化頂循系統(tǒng)發(fā)生腐蝕的主要原因與我公司加工高酸原油直接相關(guān),尤其是高酸原油中的有機(jī)氯、氨氮含量較高(我公司催化原料油中的氮含量0.34%,而通常的催化原料油氮含量小于0.1%),兩者經(jīng)過催化裂化后,在低溫系統(tǒng)生成NH4HS、NH4Cl、Fe2[Fe(CN)6]產(chǎn)生垢下腐蝕;另外催化原料油中的硫經(jīng)催化裂化后產(chǎn)生的H2S在低溫系統(tǒng)引起濕硫化氫腐蝕。兩者共同存在并產(chǎn)生腐蝕影響,造成了低溫的頂循系統(tǒng)設(shè)備嚴(yán)重腐蝕損壞。

3 改進(jìn)措施

3.1增加管束防腐鍍層厚度

經(jīng)過對(duì)比,70微米厚度的NI-P復(fù)合鍍層使用壽命比50微米的NI-P復(fù)合鍍層延長(zhǎng)超過一倍,說明鍍層厚度增加對(duì)延長(zhǎng)使用壽命直接顯著有效。今后在新管束防腐時(shí),把NI-P復(fù)合鍍層的厚度增加到75微米以上,以延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

3.2根據(jù)腐蝕原理,在催化頂循系統(tǒng)投用除鹽設(shè)施

①自2015年8月17日至2015年9月1日,對(duì)催化頂循油做鹽含量分析。頂循油取樣處平均含鹽3.39 mgNaCl/L,泵204出口處平均含鹽5.64375mgNaCl/L。

②設(shè)備投用初期間歇性調(diào)整工藝條件,探索催化分餾塔頂循除鹽的規(guī)律,工藝條件變更如下:自9月2日投用,湍旋混合器、旋流微萃取器、油水分離器全部進(jìn)料。頂循抽出量為20t/h,注水量為2t/h。除鹽成套設(shè)備頂循油進(jìn)出口壓差0.08MPa。投用后分餾塔頂循返塔溫度基本不變。自9月8日將旋流微萃取器切出,除鹽成套設(shè)備進(jìn)出口壓差0.05MPa,其他條件不變。自9月14日將注水關(guān)閉,除鹽成套設(shè)備進(jìn)出口壓差仍為0.05MPa,其他條件與之前一致。自9月18日打開注水閥門,將旋流微萃取器接入,頂循抽出量12t/h,注水量1.2t/h,壓力降0.05MPa(進(jìn)0.6MPa,出0.55MPa)。

3.3 設(shè)備投用后的效果評(píng)價(jià)

催化頂循在線監(jiān)測(cè)腐蝕探針自9月6日恢復(fù)正常使用,下表數(shù)據(jù)自9月7日開始記錄在線監(jiān)測(cè)探針(下轉(zhuǎn)第120頁)(上接第117頁)腐蝕速率與含鹽量的變化。

從腐蝕速率的變化可以看出,9月7日的腐蝕速率還在0.2mm/a以上;至9月9日,腐蝕速率降低至0.2mm/a以下,平穩(wěn)運(yùn)行至9月14日,腐蝕速率均在指標(biāo)范圍內(nèi);自9月14日關(guān)閉注水后,腐蝕速率迅速上升,最高可達(dá)0.46mm/a;在9月17日打開注水后,腐蝕速率再次下降指標(biāo)范圍內(nèi)。

從頂循系統(tǒng)含鹽量可以看出,除鹽設(shè)施于9月2日至9月7日投用,9月7日頂循含鹽為0.1mgNaCl/L,處于數(shù)值低位;9月9日關(guān)閉旋流微萃取器,當(dāng)天頂循含鹽量上升,之后頂循含鹽量降低;9月14日關(guān)閉注水后,頂循含鹽量迅速升高,最高可達(dá)10.8mg NaCl/L;9月17日打開注水和旋流微萃取器,頂循含鹽量迅速下降。

腐蝕速率與含鹽量的變化趨勢(shì)基本吻合;催化頂循系統(tǒng)自投用除鹽設(shè)施以來,腐蝕速率下降明顯。

4 結(jié)論

催化頂循系統(tǒng)通過設(shè)備防腐與工藝防腐相結(jié)合,目前腐蝕控制較好,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),自2015年至今沒有再發(fā)生過設(shè)備腐蝕案例。目前催化頂循系統(tǒng)的腐蝕速率控制在0.1mm/a左右,防腐的典型效果明顯,設(shè)備的長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行得到保證。

作者簡(jiǎn)介:

王振業(yè),男,1999年畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學(xué)化工機(jī)械與設(shè)備專業(yè),學(xué)士,長(zhǎng)期從事石油化工設(shè)備管理工作,工程師。

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