摘要:火力發(fā)電機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行期間,中空軸出現(xiàn)裂紋時(shí),若繼續(xù)運(yùn)行將導(dǎo)致潤(rùn)滑油損失,若停機(jī)更換則需要較長(zhǎng)工期,不利于搶發(fā)、保發(fā)電量;結(jié)合以上兩點(diǎn),提出中空軸裂紋淺表層焊接修復(fù)方法,旨在短期內(nèi)恢復(fù)磨煤機(jī)運(yùn)行,且消除漏油現(xiàn)象,提高火力發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:中空軸;裂紋;淺表層;焊接修復(fù)
某火力發(fā)電廠為熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),機(jī)組單機(jī)容量為650MW,制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,鍋爐配備BBD4062型雙進(jìn)雙出筒式鋼球磨煤機(jī),在供熱期內(nèi)機(jī)組運(yùn)行過程中,一臺(tái)磨煤機(jī)油站油位下降明顯,補(bǔ)油后約一個(gè)月時(shí)間油位又下降至之前位置,后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端中空軸有3條橫向裂紋,長(zhǎng)度分別約420mm、80mm、200mm,非驅(qū)動(dòng)端中空軸無裂紋,查閱相關(guān)圖紙,中空軸與球面瓦結(jié)合處直徑為1740mm,厚度為95mm。
為盡快消除裂紋,恢復(fù)磨煤機(jī)運(yùn)行,專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過討論分析,決定采用淺表層焊接修復(fù)方法進(jìn)行暫時(shí)處理,供熱期結(jié)束后徹底更換;與中空軸材質(zhì)ZG20MnMo匹配的焊材選定為J557Mo(Ф3.2,由于咨詢廠家未生產(chǎn)Ф2.5規(guī)格的)或J507(Ф3.2)焊條,兩者進(jìn)行試焊,擇優(yōu)作為填充材料。
1 試焊
現(xiàn)場(chǎng)布置完畢、焊材烘干后,在最長(zhǎng)的裂紋(約420mm)表面打磨出約100mm長(zhǎng)、3mm深的坡口,用兩個(gè)氧氣乙炔烤把同時(shí)加熱,預(yù)熱溫度約180℃時(shí)用J557Mo(Ф3.2)和J507(Ф3.2)焊條各焊接50mm長(zhǎng),將焊縫區(qū)域加熱至約300℃、周邊約280℃后用兩層保溫棉覆蓋保溫,待溫度降至室溫后,著色檢驗(yàn),均未發(fā)現(xiàn)裂紋。由于查閱相關(guān)資料得知J557Mo焊條成分與中空軸材質(zhì)更接近,先選用J557Mo焊條進(jìn)行正式焊接。
2 正式焊接
正式施工時(shí)預(yù)熱和熱處理溫度都按試焊工藝執(zhí)行,焊接方法為分段跳焊、多層多道焊,焊接過程中,隨時(shí)用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)焊縫附近區(qū)域溫度,保證層間溫度不超過預(yù)熱溫度,進(jìn)而保證焊接質(zhì)量。
2.1 長(zhǎng)焊縫(長(zhǎng)度約420mm)處理
2.1.1坡口打磨
將長(zhǎng)度約420mm(分7段跳焊焊接)的裂紋打磨約25mm深,裂紋左端延伸至臺(tái)上,在末端斜向打一止裂孔,裂紋右端也打一止裂孔,后將坡口按焊接規(guī)程要求打磨合格。
2.1.2意外
達(dá)到預(yù)熱溫度后,用J557Mo(Ф3.2)進(jìn)行打底焊接,熱處理、保溫、冷至室溫后發(fā)現(xiàn)焊縫開裂。
2.1.3更換焊材打底焊接
將坡口裂紋全部打磨完畢后,再次預(yù)熱,更換為J507(Ф3.2)打底焊接,熱處理、保溫、冷至室溫后經(jīng)檢測(cè)未見異常。
2.1.4填充蓋面、檢查
預(yù)熱、填充3層后,熱處理、保溫、冷至室溫后經(jīng)檢測(cè)未見異常。
重復(fù)預(yù)熱、填充3層,直至坡口填平過程中,焊縫熱處理、保溫、冷至室溫后檢測(cè),均未見異常。
蓋面完畢后,熱處理、保溫、冷至室溫后經(jīng)檢測(cè),未見異常。
2.1.5打磨、拋光
先用砂輪片粗磨,打磨蓋面層至高出母材約0.5mm;用彈性磨片細(xì)磨,將蓋面層打磨至高出母材約0.1mm;用細(xì)牙平板銼進(jìn)行圓弧修正和180#的砂紙進(jìn)行精磨,將蓋面層打磨至高出母材約0.03mm;再用金相砂紙進(jìn)行逐層拋光處理,最后將焊層與母材表面磨至齊平。細(xì)磨拋光期間,用加工的模具仔細(xì)檢查表面圓弧底和高度,確保打磨層表面不高于母材表面。
2.1.6清理、轉(zhuǎn)動(dòng)中空軸
先用干凈破布清理中空軸表面磨屑、灰塵,再用吸塵器逐層清理防護(hù)層表面焊渣等雜物,至最后兩層時(shí),再用面團(tuán)清理表面磨屑和鐵屑。后取下最后防護(hù)層,轉(zhuǎn)動(dòng)磨煤機(jī)盤車,將第二條裂紋轉(zhuǎn)至合適位置后停止盤車運(yùn)行,做好防護(hù)措施。
2.2 長(zhǎng)度約為80mm的裂紋處理
將長(zhǎng)度約為80mm(分2段焊接)的裂紋打磨約18mm深,裂紋兩端各打一止裂孔,后將坡口按焊規(guī)要求打磨合格。
按照第一條裂紋的處理方法對(duì)第二條焊縫進(jìn)行分層焊接、熱處理、檢查,焊縫均未見異常。
最后進(jìn)行打磨、清理、轉(zhuǎn)動(dòng)中空軸。
2.3 長(zhǎng)度約為200mm的裂紋處理
長(zhǎng)度約為200mm(分4段跳焊焊接)的裂紋打磨約18mm深,其余處理方法與長(zhǎng)度約為80mm的裂紋處理方法一致,焊縫經(jīng)檢測(cè)均未見異常。打磨、清理。
2.4 架表檢查
在軸承室內(nèi)部架3塊百分表,分別記錄中空軸修復(fù)區(qū)域和無裂紋區(qū)域的圓周數(shù)據(jù),后經(jīng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析,認(rèn)定滿足運(yùn)轉(zhuǎn)條件。
2.5 試轉(zhuǎn)
啟動(dòng)盤車,慢盤4小時(shí),檢查中空軸試轉(zhuǎn)情況,無異常。
2.6 運(yùn)轉(zhuǎn)
正式運(yùn)轉(zhuǎn)后,監(jiān)視、記錄磨煤機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)值和軸承溫度,振動(dòng)值正常,溫度最高為40.24℃。
3 結(jié)論
至4月底停機(jī)更換中空軸約兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),磨煤機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,油站油位未見下降;且在中空軸拆下后,檢查修復(fù)區(qū)域未見異常,此次修復(fù)方案成功。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:陳少飛(1986),男,漢族,河南周口人,研究方向:電力工程技術(shù)。