潘進平, 許 明
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
德士古水煤漿氣化工藝進入我國已有25年,國內使用該項技術的廠家超過30家。中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡稱海油華鶴)300 kt合成氨、520 kt大顆粒尿素項目,氣化裝置選擇美國GE能源水煤漿加壓氣化技術,擁有3臺氣化爐,實行兩開一備,氣化設計壓力6.5 MPa(表壓),四級閃蒸流程[1]。氣化裝置于2015年4月6日一次性投料成功,運行至今已3年多,經過不斷的操作優化和技術改造,確保了氣化裝置逐步進入安全、高效的穩定運行。2016年,海油華鶴產量為340 kt合成氨、580 kt尿素,達到設計生產產量的111.5%。
(1) 海油華鶴原料煤采用鶴崗本地煤,內在水分均約2%、哈氏可磨性指數(HGI)接近50,適合制備高濃度煤漿,制得煤漿質量濃度為65%~67%,高濃度煤漿意味著氧氣消耗大,氧煤比控制在495~520,甲烷控制在(1 000~1 500)×10-6之間,運行時因煤種而異。氣化裝置工藝包(PDP)原始設計運行條件為總氧量33 615 m3/h(標態),氧純度99.6%,雙爐煤漿負荷72 m3/h,運行時總氧量只能達到35 000 m3/h(標態),嚴重不足,致使氣化爐無法滿負荷運行,操作彈性小、經濟性差。
(2) 海油華鶴與GE公司共同研究,通過設計計算,將工藝燒嘴外環氧環隙尺寸由原來的2.470 mm增至3.175 mm,總氧量達39 000 m3/h(標態),氣化裝置操作彈性增加,雙爐煤漿負荷可以加至76 m3/h,為海油華鶴尿素產量的高效打下了基礎。
(3) 氣化裝置運行的第一年,使用的是GE原廠工藝燒嘴,運行周期平均只有60 d,經測量檢查工藝燒嘴煤漿環隙磨損嚴重,這是裝置運行初期燒嘴壓差低的主要原因。2016年開始進行使用外端面熱噴涂和中噴頭內襯硬質合金的工藝燒嘴,使用壽命有顯著提升,此后逐步取代原廠燒嘴,雙爐在線運行率由2016年的82%提高到2017年的91%,現工藝燒嘴壽命已接近延長到100 d。
使用后的工藝燒嘴見圖1。

圖1 使用后的工藝燒嘴
(1) 海油華鶴的PDP原始設計激冷環擋水板為半圓形,運行中出現過磨穿現象(見圖2),導致激冷水在下降管表面無法形成有效厚度的水膜;且橫噴或斜向上噴的激冷水極易造成渣口處熔渣固化流動性變差,導致渣口堵塞,嚴重時會產生激冷環掛渣,威脅氣化爐平穩運行。原激冷環的絲堵較短,造成檢修拆卸困難,不便于爐內高壓清洗激冷環內環[2]。

圖2 損壞的激冷環擋水板
(2) 加強對藥劑和系統水質的管理,嚴控高壓灰水懸浮物,同時加大了洗滌塔的黑水排放量,降低激冷水固含量。對激冷環進行改造,保持擋水板內徑不變,改為方形擋水板,增加擋水板耐磨性;更換加長的新型激冷環絲堵,擴大絲堵內徑,減少絲堵數量,在4個進水孔的中間位置,于堵蓋處均勻分布增加4個清洗口。技術改造后的激冷環方便清洗,且使用壽命由4 000 h延長至8 000 h。
(1) 海油華鶴的PDP原始設計分散劑加藥口有3個,分別在沉降槽至灰水槽的溢流管線處、低壓灰水泵入口總管處和洗滌塔給水泵入口總管處,其中洗滌塔給水泵入口處經常加不進藥,高壓灰水倒竄入分散劑管線。主要原因:一是為滿足變換系統粗煤氣汽氣比要求,提高了除氧器操作壓力,導致泵入口壓力高于工藝包操作值;二是工藝包中分散劑泵選型和出口管線配置不合理。
(2) 對分散劑管線進行了改造,將高、低壓端分開,增設1臺大功率分散劑泵向洗滌塔給水泵入口總管送藥,合理分配各加藥口的分散劑加入量。通過管線的改造和藥劑加入量的調整,高壓灰水懸浮物得到了有效控制,有利于氣化系統的穩定運行[3-4]。
(1) 設置3臺洗滌塔給水泵,采取一對三,即每臺泵都可為任意洗滌塔補水,每臺泵出口管線設置1臺電動球閥。裝置實施定期倒泵,曾發生過出口閥關閉不嚴導致洗滌塔給水泵倒轉,這樣就無法對出口閥關閉不嚴的泵進行備泵,只有利用大修才可對機泵和出口閥進行維修。
(2) 許多公司也出現過類似問題,這對于生產穩定運行是一個重大隱患。海油華鶴在每臺泵出口管線豎管處增設1臺手閥,解決了洗滌塔給水泵出口閥內漏無法備泵、無法及時檢修等問題。其好處:一是增設后的手閥使用率不高,內漏的可能性較小,遇到電動球閥不嚴時,操作人員手動關閉可及時檢修電動球閥;二是增設的手閥長期處于全開狀態,位于豎管,可防止灰渣堆積卡塞閥門密封面。
(1) 2017年3月開始,A系統在一個月的時間里,連續損壞3個鎖斗沖洗水管線軟連接,均為內部波紋管斷裂。損壞2個軟管時,進鎖斗前沖洗水管線的彎頭管托地面水泥開裂,說明應力集中在此處,在現場通過觀察排渣操作發現,沖洗水管線單向閥拍打嚴重,軟管隨管線振動位移較大。裝置對管托采取加固處理,增加3條拉筋,角度互呈120°,固定于周圍護欄處,但隨后運行的一個月里,拉筋斷裂頻繁,并損壞1個軟管。在A系統檢修時,對彎頭管托地面基礎進行重新灌漿。
(2) 裝置鎖斗排渣順控步驟閥門動作:收渣閥、充壓閥、清洗閥、泄壓閥、鎖斗泵入口閥保持關閉,沖洗水閥、鎖斗泵再循環閥保持打開,當排渣條件滿足時,排渣閥開始打開,隨后清洗閥打開。裝置對鎖斗順控進行調整后(見表1),能保持近兩倍鎖斗容積的沖洗水流過鎖斗,可使鎖斗內灰渣完全排出,也因為沖洗水的勢能降低,使沖洗水經過管線的流速減小,實際運行證明,對管線振動減輕的效果理想,運行至今未出現鎖斗沖洗水管線金屬軟管損壞。

表1 鎖斗順控調整
(1) 2016年初C系統鎖斗循環管線入氣化爐末端管線磨穿( 見圖3),導致氣化爐大量黑水泄露,雖未對氣化爐液位造成大的影響,卻因管線與氣化爐連接處沒有閥門,漏點無法隔離;從安全角度考慮,停爐緊急泄壓,管線補焊后,氣化爐連投進行C系統檢修時,測量管線壁厚發現鎖斗循環泵進、出口管線多處彎頭磨損嚴重,薄弱處僅剩3 mm,更換了部分管線與彎頭。

圖3 鎖斗循環泵入口管線
(2) 考慮到管線內灰渣多、含固量大,為了避免再次因鎖斗循環管線磨穿而停車,最后增設的切斷閥選用C型耐磨球閥,加在鎖斗循環管線進氣化爐的末端處。實際使用發現此處增設切斷閥的好處還有兩點:一是鎖斗循環管線末端分為兩路進入激冷室底部,若有一側堵塞,可關閉暢通側切斷閥,使堵塞側憋壓,靠壓差沖掉堵塞灰渣;二是當鎖斗循環泵故障或鎖斗閥門在線檢修無法收渣時,可以提前關閉此閥門,預防循環管線末端堵塞。
(3) 前期裝置鎖斗管線磨損大的主要原因:一是鎖斗循環黑水流量計量程小,一直超量程運行,流量大約有70 m3/h,優化操作后為45 m3/h,不影響鎖斗正常收渣;二是前期海油華鶴使用的原料煤灰分、灰熔點高,石灰石的加入量都較多,收渣0.5 h,鎖斗已趨于滿渣狀態,大量灰渣被吸入鎖斗循環泵入口,進行了優化煤種和提升氣化爐操作溫度后,粗渣量明顯減少。經過技術改造和操作優化后,鎖斗循環管線再無泄露,定期測量管線壁厚,磨損明顯減輕。
海油華鶴GE水煤漿氣化裝置共成功進行技術改造30多項,解決了自投料以來遇到的一些行業共性問題和煤種選用等個性問題。上述為其中有代表性的幾項,為同行提供一些參考。