蔡常青,任 珂,許 杰
(1.中海福建天然氣有限責任公司,福建 莆田 351158;2中海油石化工程有限公司,山東 濟南 250101)
PDCA循環又叫質量環,是管理學中的一個常見模型,PDCA是英語單詞Plan(計劃)、Do(執行)、Check(檢查)和Action(糾正)的第一個字母,PDCA循環就是按照這樣的順序進行質量管理,并且循環不止地進行下去的科學程序。本文即使用PDCA循環方法提高X7Ni9鋼板的焊接通過率。
福建LNG接收站5#、6#儲罐工程項目主要包括兩個16萬方的全容LNG儲罐,X7Ni9鋼板的焊接施工是項目的關鍵路徑,其中單個儲罐二次底焊道長度2065m、內罐底板焊道長度2028m、內罐壁板11圈,焊道共計3487m。項目要求2018年7月6日內罐壁板焊接完成,總工程量大,工期緊張,現場施工交叉作業繁多,要求組織設計、施工方案、工序銜接、無損檢測實現最優化管理,推動項目順利實施。
本項目6#罐二次底環板施工過程中,多次發現焊接過程中存在磁偏吹現象,焊道多出現焊縫厚度過大、咬邊、塌陷等缺陷,外觀合格的焊道射線檢測結果顯示氣孔均勻分布的孔隙度超標、部分伴有微細裂紋缺陷。自2017年1月15日X7Ni9鋼板二次底環板對接焊縫焊接開始,2月2日全部35道對接焊縫完成,日均完成二次底對接焊縫3.4m。射線檢測共拍片211張,返修19張,一次合格率僅為91%,距離施工質量要求:NDT檢驗RT一次合格率≥98% 相差甚遠,對保證工程一次交付合格率產生極大影響。
依據項目焊接施工的特點,結合現場實際情況,對檢測不通過的200條焊縫不合格原因進行逐一排查,結果如表1。

表1 焊縫不合格原因
從結果可知:表面裂紋是焊接通過率低的主要矛盾。
項目組針對引起“表面裂紋”的11個末端因素進行逐條整理、分析、討論確認,制定了詳細的要因確認分析表,從中確定出2個主要原因,如表2所示。

表2 要因確認分析表
根據原因分析確定出主要原因后,按照5W1H的要求,經過多次討論,根據每個要因的現狀制定了對策及要達到的目標,確定了實施措施、地點和完成時間。繪制了對策表,如表3所示。

表3 對策表
根據上述要因分析,項目組以解決上述問題為目標,組織實施了多項對策。
本項目內罐壁板第一圈至第九圈環向焊縫均為埋弧自動焊,特征為生產效率高、勞動條件好,如果自動焊接過程中焊機性能不穩定將直接影響焊接質量。所有焊機在焊接前需進行調試實驗,焊機掛上壁板后開啟手動檔,測試焊機在壁板上的自由行走狀況。控制好焊絲伸出長度調節焊絲與焊縫的間距及角度,焊接前使用激光輔助定位裝置,調整焊機機頭并保證焊機機頭行走的路徑與焊縫保持平行,防止焊接過程中跑偏。
項目建立焊機操作和使用制度,實行定機、定崗、定責任人,落實現場焊機機長責任制。焊接操作人員持證上崗,焊機操作人員與焊機處于對應關系,嚴禁非本機操作人員操作設備。嚴格按照WPS中的焊接參數進行施焊,焊接過程中隨時觀察行走速度、電流表、電壓表的讀數和機頭的行走路徑并隨時調整,以保證工藝參數的匹配和防止焊偏。停止焊接時,按動停止按鈕分兩步:第一步先按一半,這時不要松手,使焊絲停止送進而電流仍在燃燒一段時間填滿弧坑后,再將按鈕按到底。此時焊接焊機停止、焊接電源切斷。
把X7Ni9鋼板剩磁強度列為主要質量控制點,控制鋼板出廠剩余磁場強度不大于30Gs,鋼板進場驗收時每張鋼板都要進行剩磁檢查,在進行剩磁檢查時沿著鋼板的四邊進行(應至少檢查鋼板的四角以及兩側表面),檢查的位置有鋼板上下表面各4處最尖的位置、鋼板最尖端部位沿鋼板表面對角線10mm位置和鋼板尖端部位沿鋼板長度寬度方向800mm的位置。
交貨狀態下(鋼板運至項目安裝現場)的磁性殘留最大值不應超過50 Gs,并做好剩磁的測量記錄。
鋼板的卸車不能用電磁鐵吊裝,本項目采用鞍鋼提供的同材質的專用吊具,避免磁性二次污染。
鋼板的存放劃定專屬區域,專屬區域遠離高壓電和高壓電氣設備,遠離于其他可能影響剩磁水平的環境,專屬區域四周設置維護和拉警戒線。
鞍鋼擁有X7Ni9鋼板消磁處理的專利技術,焊接前如果X7Ni9鋼板剩磁過高通知鞍鋼安排技術人員進行現場消磁處理,直至剩磁達標方可進行焊接使用。
經過比較分析,實施策略前焊接通過率為不足91%,策略實施后一次合格率達到98.5%以上。通過率高于98%,滿足項目焊接質量要求,達到預期目的。
通過PDCA循環法,解決了復雜施焊條件下的焊接通過率低的技術問題,補充完善了《焊接施工技術方案》指導焊接施工,在進度計劃內完成了剩余焊接施工。
焊接施工完成后,編制了《福建LNG接收站項目5#、6#儲罐焊接施工總結》,并納入福建LNG項目5#、6#儲罐工程項目管理程序,為今后類似施工技術提供借鑒和技術參考。