陳翰雯,覃京翎,王莉莉,鄭志明,曾慶文,林峻鋒
(1.柳州城市職業學院,廣西 柳州 545036;2.柳州五菱汽車工業有限公司,廣西 柳州 545007)
隨著時代日新月異的發展,當代社會對檢測的要求不斷提高,且在自動化檢測上提出了更高要求。在汽車零部件生產中,對于油管的泄露測試有較高的技術要求。在能進行氣密性檢測的情況下,要求向智能化、在線化方向發展。因此,從PLC的I/O控制接口和PLC程序兩個方向,研究后橋油管氣密性檢測站如何通過可編程控制器實現功能運轉,達到檢測后橋油管氣密性目的,從而實現后橋油管工業生產的智能化控制,確保供應產品的質量。
后橋油管氣密性檢測將被測物(工件)內充入空氣,來測量其內部壓力變化以檢測期是否有泄漏。第一,準備好無泄漏的標準品,給被測物和標準品同時抽出調壓后的空氣。第二,停止抽氣,通過高靈敏度差壓傳感器(DPS)測出因泄漏導致的內部壓力變化,即被測物與標準品之間的差壓,利用氣體流量公式,通過測量容器內壓力的變化計算泄漏量[1],設計如圖1所示。
設備為雙工位結構(共兩套正壓壓檢測功能),每個工位單獨檢測,互不干涉、影響。它整體由壓差檢測儀器、正壓檢測系統和工控一體機等結構構成,兩工位共用同一個機架和PLC控制系統[2]。當裝配線上正壓檢測系統檢測出產品質量不合格時,進行下線檢測復查,利用人工對產品進行肥皂水處理。工作時利用氣缸向后橋油管充氣,使用COSMO進行檢測,通過NI數據卡和PLC之間的端口進行通信,采集產品的時實狀況,反饋到工控一體機中進行記錄,可以為產品的后續質量檢驗和工藝優化提供確切的數據支持,確保供應產品的質量。同時,該設備可根據檢測產品的不同,通過儀器設定檢測行程的時間。檢測一件產品需要時間一般不大于37 s,節拍達到70 JPH以上,能滿足生產線對生產節拍高于60 JPH的要求。

圖1 氣密性檢測原理
該設計以PLC為控制核心。根據實際要求,選擇西門子CPU1215C型號的PLC。然后,根據實際的輸入、輸出控制要求,對I/O進行分配接線,如圖2所示。
每個工位相互不干涉,所以兩個工位都需要實現人工控制啟動、復位、充氣和急停4個核心功能,共占用8個I/O端口。在面板操作上,考慮面板界面節簡性,1號工位具備完整4個功能,2號工位只具備啟動、復位功能,所以在面板上控制共占用6個I/O端口。根據不同的信號輸出,會有多個報警燈對工作情況進行預警,分別用紅、黃、綠3個顏色燈表示,2個工位獨立燈信號,占用6個I/O端口。后橋油管氣密性檢測站使用COSMO儀器和氣罐共同工作對零件進行充氣檢測,通過COSMO儀器與PLC、數據采集卡的通信連接實時監測產品,并在工控一體機上動態顯示記錄數據。所以,設置3個采集卡端口,占用3個I/O端口。
在后橋油管氣密性檢測站啟動后,有多種運行可能性。所以,需要使用PLC的拓展模塊,對PLC拓展模塊的I/O端口進行詳細設計,如圖3所示。

圖2 后橋油管氣密性監測站PLC接線圖

圖3 后橋油管氣密性監測站拓展模塊I/O接線圖
在拓展模塊設計中,工位1和工位2能實現的功能完全一致。所以,工位1和工位2在PLC的I/O端口設計上是一樣的,都能對產品的質量按照行程規劃進行檢測,并且判斷產品是否合格。
該設計軟件部分PLC程序使用西門子PLC編程軟件博圖作為編程環境來監控設計。主控核心是可編程控制器PLC和COSMO檢測儀器。PLC通信端口與COSMO檢測儀器的模擬量輸出端口連接。所以,設計程序時,啟動PLC程序控制檢測被測物體是否被夾緊密封,并且輸入啟動信號;開始充氣流程,充氣前先用互鎖程序截止側漏儀內部的排氣閥,再打開充氣閥和控制閥,使得被測物體和標準體同時被施加壓力;達到一定時,截止測漏儀器的充氣閥,測出被測物和標準品之間的壓差,利用傳感器測出最大泄漏行程;截止控制閥,利用壓差傳感器測出最小泄露值;最后,輸出判斷信號,排出被測物內的氣體,同時清潔側漏儀中的空氣回路。完整操作流程,如圖4所示。

圖4 工作流程
后橋油管氣密性檢測站中,采用COSMO檢測儀對其氣密性進行動態檢測,實時掌握產品質量。該設計利用PLC進行控制,運行結果表明該檢測系統操作簡單、使用方便,為產品的后續質量檢驗和工藝優化提供了確切的數據支持。它的研究經驗可以應用于汽車、裝配等工業行業,為產品質量的保障提供技術借鑒。