陳金照
(福建省121地質大隊,福建龍巖364021)
杏坑北煤勘區ZK403孔鉆探施工中存在的主要問題是:①巖層傾角大,部分孔段(如939.69~1046.55m)巖層的傾角為60°~70°,巖石裂隙發育,含豐富的菱鐵礦結核;②巖芯破碎,在孔深786.40~1204.44m等多處孔段巖性為泥巖、砂質泥巖、細砂巖等組成的構造破碎帶,巖芯破碎。鉆進時在鉆具敲擊和沖洗液的沖刷破壞下,鉆孔掉塊、坍塌,孔內的沉渣多,泵壓高、鉆具下不到底,孔內阻力大,造成鉆具折斷孔內事故等現象,曾采用水泥封孔,未能奏效,無法繼續施工,造成報廢了2個半截孔(933.27m、937.62m),計1870.99m,鉆探施工難度大。
杏坑北礦區位于永定縣約45°方位,直距25km處,隸屬于龍巖市永定縣撫市鎮,礦區范圍東西寬2.1km,南北長3.0km,屬構造侵蝕、剝蝕類低山丘陵區,相對高差為+196.5m。鉆探施工的復雜地層主要是分布在中二疊統童子巖組(P2t),其巖性以灰黑色砂質泥巖、泥質砂巖、細砂巖和煤組成,共揭露童子巖組煤層30層,可采煤層6層,該段地層厚度約455m。
針對杏坑北煤礦區的地層特點和前期施工鉆孔存在的問題,通過總結經驗教訓的基礎上,探索新的鉆具級配,增大鉆桿與孔壁的環狀間隙,減少復雜地層在鉆進中可能出現的剝落掉塊、坍塌和抱鉆事故。開孔為覆土層或松散的堆積層,采用?130mm口徑鉆進至完整的基巖后,下入?127mm的孔口管,使用?98mm口徑鉆進,如果?98mm鉆進時遇到復雜地層無法繼續施工時,可用?77mm鉆具作為備用口徑。
杏坑北煤礦區施工遇到的主要問題是:①巖層傾角大,部分孔段(如939.69~1046.55m,)巖層的傾角為60°~70°,巖石裂隙發育,含豐富的菱鐵礦結核;②巖芯破碎,在孔深786.40~1204.44m等多處孔段巖性為泥巖、砂質泥巖、細砂巖等組成的構造破碎帶,巖芯破碎。鉆進過程在沖洗液的沖刷,以及上下鉆具等環空液流的作用下,造成孔壁掉塊、坍塌,鉆孔直徑擴大,形成大肚子的孔段,導致發生孔內事故,以致鉆孔報廢。
鉆孔出現復雜情況時,采取適當的技術措施,可以減輕或消除孔內的復雜情況。主要從以下幾個方面:
(1)裸眼時間。鉆孔施工周期越長,則孔壁浸泡時間越長,容易產生孔壁不穩定,特別是水敏地層,它的破壞有個變化過程,即需要一定的時間,裸眼浸泡時間越長,孔壁破壞越嚴重,越容易出現復雜問題。在不穩定地層中鉆進時,應盡量縮短鉆進周期,或者迅速穿過以后,下入套管護壁,這一措施已在淺部鉆進中廣泛應用。深孔施工時,孔內的溫度較高,將影響泥漿的性能,降低泥漿的護壁防塌效果。
(2)泥漿性能。采用符合地層需要的優質泥漿。①對破碎程度較大的巖層、膠結性差的厚粉煤層,可以使用極低失水量的低固相泥漿進行護孔鉆進,能夠有效地護住孔壁。②在吸水膨脹的泥巖、炭質泥巖層中鉆進時,采用有抑制性的鈣處理泥漿、鹽水泥漿或聚丙烯類的泥漿。③對于傾角較大不穩定地層,要求泥漿液柱壓力與地層壓力能保持相對的平衡,才能使低失水量泥漿在鉆進中取得良好的防塌效果。
(3)鉆進工藝。對于不穩定地層要及時回灌泥漿,下降鉆具時速度過大,會使孔內壓力瞬時劇增而導致漏失。根據實驗資料表明:鉆孔愈深,壓力波動愈大;當孔深一定時,升降鉆具愈快,鉆具與孔壁間隙愈小,泥漿粘度與切力愈大,則壓力波動也愈大。在杏坑北煤礦區施工,鉆進到孔深933.27m和937.62m時,鉆孔掉塊、坍塌,孔內的沉渣多,泵壓高、鉆具下不到底,孔內阻力大,造成鉆具折斷孔內事故等現象,曾多次使用水泥封孔未能奏效,無法繼續施工,造成報廢了2個半截孔。
繩索取芯金剛石鉆進,操作時應注意下列事項:
(1)提下鉆具時,應先打撈出內管總成,減少沖洗液的抽吸作用和壓力激動對孔壁的影響。
(2)合理控制提下鉆速度,降低沖洗液壓力激動。
(3)提升鉆具時,需要向孔內回灌一定量的沖洗液,避免沖洗液柱下降,造成地層壓力與孔內液柱之間的壓力差,使孔壁坍塌。
(4)遇到松軟破碎地層及厚煤層時,投放內管總成應避免大泵量壓送影響孔壁的穩定性。
(5)開關泵時,要逐漸加大或減少泵量。
(6)鉆進不穩定地層時,嚴格控制泵量,沖洗液上返速度應控制在0.5~1.5m/s。
根據所施工的地層情況,選配適合地層特點的沖洗液,是減少孔內事故、提高鉆進效率的重要措施,選用無固相沖洗液和非分散低固相沖洗液在不同的地層中鉆進使用。
在該礦區施工中,鉆進遇到的復雜地層主要有:一是在孔深786.40~1046.55m孔段為泥巖、砂質泥巖、細砂巖等巖性組成的多層構造破碎帶,巖芯破碎,膠結性差的地層,巖石呈松散堆積狀態,在側壓力作用下,易產生掉塊、坍塌,孔底沉渣多,同時還存在著漏失現象;二是鉆進較厚的粉煤層,吸水后產生掉落剝離現象,淺灰色的泥巖、炭質泥巖、泥頁巖層易吸水后膨脹,產生縮徑現象;三是939.69~1046.55m,孔段巖層的傾角為55°~70°,巖層傾角大,巖石裂隙發育、部分巖芯較破碎,含豐富的菱鐵礦結核,鉆進時在鉆具敲擊和沖洗液的沖刷破壞下,產生鉆孔掉塊、坍塌,孔內的沉渣多、泵壓高,造成抱鉆、鉆具下不到底等現象。鉆進這些復雜地層,必須選用低失水量,以護壁為主的沖洗液,形成薄而堅韌的泥皮,且具有優良的護壁防塌性能的沖洗液。在巖層傾角較大的孔段,適當增加泥漿的粘度和比重,以平衡地層的壓力。經過現場摸索選用以下2種配方的沖洗液,較好地解決了這些問題,取得了良好的效果,見表1。

表1 防塌沖洗液配方與性能

表2 防塌沖洗液配方與性能
表1配方主要用于孔深786.40~939.69m淺灰色的泥巖層、泥頁巖、構造破碎地層、厚粉煤層等水敏性地層。表2配方主要用于孔深939.69~1046.55m,孔段巖層的傾角為55°~70°,巖層傾角大,巖石裂隙發育、部分巖芯較破碎,含豐富的菱鐵礦結核的巖層,也可以在表1的基礎上,加入適量的重晶石粉,提高泥漿的比重,平衡孔壁的側壓力,較好地解決了孔內掉塊、坍塌、沉渣多的問題,維持正常的鉆進施工。
(1)水泥漿固孔護壁。在復雜地層鉆井中,水泥漿固孔護壁是處理鉆孔坍塌掉塊的重要措施之一,特別是在長孔段的構造破碎帶地層中鉆進效果較為突出。然而,在該孔931.71m處,巖層的傾角大(≥65°)封了2次水泥,未能取得成效。
(2)套管護壁。分析總結前面施工的2個報廢鉆孔的經驗教訓,在鉆孔結構的設計上,采用?98mm口徑作為主徑施工,預留了一級?77mm口徑。使用優質泥漿護壁打穿較破碎的巖層和傾角大的巖層,進入完整的地層后下?89mm的飛管311m到孔深1046.55m。
該孔從外協鉆機接手后9月27日開孔,終孔深度1360.76m,歷時55d。鉆月效為742.23m/鉆月;外協鉆機從4月4日開鉆至9月16日撤離,歷時6個月13d未能打到目的層。挽回大部分經濟損失,為今后施工類似的地層提供借鑒作用。
(1)針對杳坑北煤勘區地層情況和前期鉆探施工中存在的問題分析研究,采取相應的鉆孔結構、調整泥漿性能參數、水泥封孔、技術套管等工藝技術措施,解決了復雜地層鉆探施工中存在的問題。
(2)使用上述不分散低固相泥在孔深786.40~1046.55m淺灰色的泥巖層、泥頁巖、構造破碎地層、粉煤層等水敏性地層使用,具有一定護壁防塌效果。
(3)在中深部巖層傾角較大的地層施工中,孔內存在的掉塊、坍塌現象,適當提高泥漿的粘度,并加入適量重晶石粉提高泥漿比重,維護和調整好鉆孔的壓力平衡關系,在很大程度上是可以保持孔壁穩定的。
(4)復雜地層鉆進使用水泥漿固孔護壁無效的情況下,可以使用套管隔離,能夠取得良好的效果。