
摘要:重新定義數據接口,實現板坯數據的穩定傳輸。增加成熟的檢測裝置,實現輥道自動運轉、自動定位和板坯自動入爐。
關鍵詞:加熱爐;自動裝鋼;板坯
Application of automatic steel charging system in heating furnace
Key words: automatic charging of steel slab in heating furnace
Abstract:Redefine the data interface and transfer the actual slab data stably. Add mature detection device to achieve automatic operation, automatic positioning, automatic furnace.
1、前言
南鋼中厚板卷廠2005年建成投產,其煉鋼、連鑄、加熱爐、軋機、后部精整等構成一條連續的生產線,其中軋鋼(爐卷)生產線設計最高軋制速度11m/s,年生產能力為150萬噸。加熱爐為法國STEIN設計的數字化步進式加熱爐.2007年2號加熱爐建成投入使用。自動裝鋼系統因為數據接口等問題,一直沒有調試成功,手動開輥道手動定位手動裝爐一直就延續下來。這次利用1#爐大修改造的機會,完成數據梳理,開發新程序,結合現場實際情況創造出具有板卷廠特色的自動裝鋼系統。
2、生產現狀
板坯吊上裝料輥道后,手動錄入板坯ID號、手動運轉輥道,手動錄入板坯入爐溫度,手動定位后裝爐,自動裝鋼一直沒有實現。全部采用手動操作,容易把板坯號錄入錯誤,造成混號事故,并且操作工勞動強度大,裝鋼節奏慢且容易對裝鋼設備造成沖擊。有必要開發一套程序把手動操作轉化成自動,減少了操作人員的勞動強度和提高裝鋼效率。
3、改進方法:
3.1、技術人員結合現有的二級系統,開發一套自動裝鋼管理系統。自動裝鋼管理系統通過已定義的數據接口連接二級模型系統、三級生產計劃管理系統和一級順序控制系統。通過操作界面,模糊檢索到下一塊需要入爐的板坯ID及相關信息,點擊按鈕把相關數據下達到一級順序控制系統。
3.2、裝鋼輥道增加五組高精光電檢測傳感器。
裝鋼輥道共分為五組,每組輥道通過檢測傳感器與輥道速度來感知板坯的實際位置。一級順序控制系統一旦收到來自裝鋼系統的信號,輥道就自動運轉,自動運轉時輥道速度1.5米/s,把板坯運送到裝爐輥道。此處需要長時間調試,精確計算減速過程來準確定位板坯的實際位置。
3.3、第一組輥道的結尾增加溫度檢測裝置,用于計算板坯的平均溫度,根據檢測時間與入爐時間差,溫度模型計算實際的入爐溫度。
3.4、板坯進入爐前輥道,由裝鋼機進行推正、入爐。
4、實施效果
4.1、操作人員僅選擇需要裝爐的計劃,不必再錄入板坯號與板坯的尺寸,避免了手動錄入板坯號容易出錯的現象,減少了操作人員的勞動強度。
4.2、自動裝鋼,提高了裝鋼效率與生產節奏。
作者信息:朱麗華(1979-)女,蒙古族,江蘇省南京市,現供職于南京南鋼股份有限公司板材事業部質量處,助理工程師.