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小功率電容運轉電機的兩種接法的研究

2018-11-28 08:41:06潘強強
機械管理開發 2018年11期

潘強強

(中電科風華信息裝備股份有限公司, 山西 太原 030024)

引言

小功率交流電機由于內阻較大,持續運轉時的溫度較高,本文討論的日本松下品牌1W電容運轉交流電機,用在24 h不停機工業設備中,在中低負荷,100 h后開始出現損壞的情況。經過拆解研究繞線燒斷發生損壞,內部漆包線黑棕色,變色老化嚴重,推斷是溫度太高引起的,檢查同期其他電機,溫度在120℃以上,環境溫度28℃。在其中選一電機做實驗,在外殼上鉆孔,加壓縮空氣通入內部定子、轉子間進行冷卻,表面溫度下降到65℃左右,持續一周此實驗電機正常工作,期間,其他對比電機相繼損壞。經過以上實驗,可以確定是內部溫度過高造成的燒毀[1]。對比廠家提供的電路檢查沒有問題,但發熱嚴重,由此本文提出一種低發熱的接法,并對照廠家接法進行兩種接法的研究

1 電路說明

圖1為說明書中電路圖的接法,也是教科書所講述的接法。考慮到電機損壞的原因為發熱較大,測量 AC、BC 端阻值:R1=820 Ω,R2=843 Ω,又在同批購買未裝機的電機中測試,阻值均在800~850 Ω的范圍內,一致性相對較高[2]。運行電容C1=1.5 μF,計算得:

圖1 說明書中的電路接法

由于內阻較大,在此電路中不可忽略,將RCL分立,故將實際電路轉化,如圖2所示。

圖2 實際等效電路

實際中并非滿負載運行,按圖3將主副繞組串聯勢必將減小R1和R2的電流,減小發熱考慮電阻后等效如圖4所示。

圖3 低發熱形式接法

圖4 低發熱接法等效電路圖

運行電容跨接在AC端還是BC端決定了相應繞組相位是否超前,影響電機的正反轉。2 使用MathCAD實例化和模擬

2.1 首先對說明書中的接法進行建模

在一個周期內模擬電流變化,因為T=1/50=0.02s,所以模擬在0.025 s內的情形,令 t=0.0~0.025 s,,由于轉子的變速運轉,異步電機的繞組電感不是一個定值,以kk來表示繞組電感在220 V、50 Hz交流電源下的感抗與運轉電容容抗的比值,由于在運轉中繞組電感發生變化,所以令:kk=0.05~5,則電感值X1(kk)=-kkXc,繞組阻抗Z1(kk)=X1(kk)+R1。

先將kk值設定在0.5時進行模擬,Re(I1)為繞組 1 的電流實部,Im(I1)為繞組 1 的電流虛部,Re(I2)為繞組2的電流實部,電流比例均衡,相位差略大于90°,如圖5所示。

圖5 接法一取kk=0.5時電流、電壓的值和相位

2.2 對方法二接法進行建模

同樣假設kk=0.5,如圖6所示。

圖6 接法二取kk=0.5時電流、電壓的值和相位

2.3 繞組電流大小、相位,發熱的對比(如圖7—圖10所示)

Mol,1為 接 法 一 兩 繞 組 電 流 比 值 ,Mol,1(t,kk)=

Mol,2為 接 法 二 兩 繞 組 電 流 比 值 ,Mol,2(t,kk)=

圖7 接法一兩繞組電流比值

圖8 接法二兩繞組電流比值

圖9 接法一相位差時間、kk二元變量圖

圖10 接法二相位差時間、kk二元變量圖

θ1,θ2分別為兩種接法的相位差:

α1和α2為調整到0°~360°范圍后的結果:

繞組1減小至原來的75%,繞組2減小至原來50%以下,總發熱功率約等于原發熱功率的30%,但是相位差損失也很大,接近原來的30%,啟動能力下降,如圖11所示。

改變kk取值,觀察P1、P2的改變,如圖12所示。

圖11 兩種接法kk=0.5時發熱功率比

圖12 兩種接法發熱功率與kk值的關系

同樣從圖7—圖10中得出相位和電流比與時間t無相關性,所以只要分析t=0 s時的kk改變對應的情況,在二維平面作圖,如圖13所示。

對于單項異步電機兩繞組,相位差越接近90°啟動性能越好。

接法一中,kk在0~1.2內變化時,相位差在45°~105°,兩繞組電流比為0.48~2.50。

圖13 兩種接法的兩項電流比值和相位差

接法二中,kk在0.6~1.4內變化時,相位差在45°~135°,兩繞組電流比為 0.48~1.00。

根據圖8所示,kk在0.6~1.4內,接法二的線圈發熱遠小于接法一。

實際測試電機穩定運轉一小時后溫度,接法一的溫度實測123℃,接法二的溫度實測61℃。運行一周后拆解,接法二繞組無明顯發黑變色。可以穩定運行。

3 結語

繞組電流間接的決定了扭矩的大小,接法二在一些kk值在0~0.5之間性能比接法一啟動性能下降較大,但考慮啟動時轉子在靜止狀態,此時繞組電感最大,只要適當選擇電容就能有一個不錯的啟動轉矩,在啟動后電流下降,電機進入長時間的近勻速運轉中,發熱功率較接法一也大為下降。

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