祁惠星
(陽煤集團二礦調度室, 山西 陽泉 045000)
目前,我國厚煤層的開采主要集中在采高為3.5~7.0 m的煤層上,在開采這些煤層時,大部分煤礦所采用的采煤方法是綜采采煤法,但是隨著采煤高度的不斷上升,液壓支架的穩定性出現了新的問題,其中最嚴重的就是液壓支架倒架。液壓支架發生傾倒是由于支架的頂梁與底座之間發生了相對移動,使支架沿著煤層傾向產生了位移,當距離煤層頂板的法線方向較遠時,支架所受到的合力就會發生偏移,超出支架的下邊緣,從而使支架傾倒。而對于大采高綜采工作面來說,為了取得良好的支護效果,一般采用兩柱掩護式支架,但是這種支架的高度較一般支架的高度高,同時重心靠前,因此,此類支架更容易發生傾倒,從而影響工作面的正常生產。經過多年的實踐可知,液壓支架的倒架現象不僅會發生在傾角較大的工作面,還會發生在緩斜甚至是近水平工作面。除此之外,當工作面的管理以及液壓支架的操作出現問題時,也會影響支架的穩定性,從而引起倒架現象的發生。就目前的研究情況來說,大部分液壓支架傾倒都發生在開采高度為4.5 m以上的煤層中,而開采高度為7.0 m的緩傾斜工作面的倒架在我國還沒有研究,因此在這種情況下,倒架現象一經發生,就較難處理,故本文基于某礦大采高工作面的實際情況,對開采高度為7.0 m的綜采工作面的倒架原因進行了分析,并提出了相應的處理措施及對策。
該礦擁有較為復雜的地質條件,其頂板條件不好,容易發生破碎,而煤質也比較松軟,在這種開采條件下,所采煤層的埋藏深度在353~455 m之間,煤層的平均開采厚度為6.3 m,且煤層為緩傾斜煤層,煤層傾角為3°~9°。本文所研究的大采高綜采工作面的最大開采高度為7.0 m,其直接底和基本頂主要由泥巖組成,而直接頂的巖石則主要由是泥巖或者砂質泥巖,老底則為細粒砂巖。該工作面的走向長度為550 m,工作面長度為270 m。在進行采煤作業時,工作面主要采用三機配套的設備,設備主要情況見表1。同時表2說明了該工作面所采用的中間支架的主要參數情況。

表1 工作面設備配套情況

表2 中間支架主要參數
在進行采煤作業時,工作面不斷向前推進,當推進長度為210 m時,液壓支架的穩定性出現了問題,引起了大面積倒架現象的發生,同時還出現了煤壁片幫。就整個工作面而言,主要是工作面下部的液壓支架發生了不同程度的傾倒,傾倒后支架呈臺階分布。在支架傾倒最嚴重的區域,其傾倒的角度最大為27°,此時支架的頂梁已經不能發生移動,側護板完全失去作用。
由于該礦的液壓支架自動化程度較高,均由電液控制,因此在傾倒事故發生以后,可以通過相應的傳感器,測出液壓支架此時的工作阻力以及頂梁傾斜的角度。從傳感器的操作界面上我們可以清晰的看到傾倒的角度情況,以此來判斷倒架的嚴重程度。圖1顯示了沿煤層傾向的支架傾斜角度的變化情況。

圖1 支架傾斜角度變化(沿煤層傾向)
從該工作面的實際情況來看,其機尾的一端所處的位置與斷層相距非常近,受斷層的影響,該位置的頂板松軟,非常容易發生破碎。而在倒架現象發生以后,通過實地勘測可知,從發生傾倒的液壓支架開始,上部的頂板就發生了破碎,且破碎程度較高,從而造成了工作面頂部發生漏空,煤矸石大量堆積。同時,隨著工作面的不斷推進,上覆巖層所受到的圍巖應力增大,當支架傾倒、工作面停止生產后,上覆巖層對頂板所造成的壓力也在不斷加大,這使得煤層頂板在不斷下沉,并在下沉過程中發生更大的破碎。此時對于液壓支架來說,由于支架發生了傾斜,其受力狀況發生了變化,影響了支架的支撐效果,這更加劇了頂板的下沉,正是這三方面的原因使頂板發生了極為嚴重的漏頂現象。除此之外,由于工作面停止生產的時間較長,煤壁也發生了不同程度的片幫,其中最嚴重的區域,片幫的深度高達4.0 m。
在工作面上部發生漏頂的情況下,支架會失去支撐,使其穩定性變差。基于該力學模型,對支架進行受力分析可知,支架發生向下滑動的最小角度為11°,而支架發生傾倒的最小角度為15°,所以在原始狀態下,支架是不會發生傾倒的,但是發生傾倒時的支架傾角一般大于15°,因此當工作面上部發生漏頂時,支架的傾倒更為嚴重。
如圖2所示,在綜采工作面進行調偽斜時,工作面上下部的推進速度不一致,使輸送機下部的偽斜角度增大,從而導致工作面下部的膠帶輸送機向上發生位移,此時上部輸送機在下部輸送機的作用下向下發生移動,使支架與膠帶輸送機的連接處發生偏移,上部的支架慢慢向下方傾斜,如此反復作業,工作面上部的膠帶輸送機以及支架都會向下發生不同程度的傾斜。同樣的,支架也會在膠帶輸送機的作用下向上發生位移,對中間的支架造成擠壓,經過多次作用后,支架的頂梁就會被頂死。在之后的降架過程中,由于頂梁無法實現自己的作用,支架的底座最終會被抬高,從而影響支架的穩定性,使支架傾倒。

圖2 工作面中上部膠帶輸送機向下發生移動示意圖
該礦井工作面的煤層較軟,其底板的巖石大部分為泥巖,承受壓力的程度較低,一旦支架發生傾倒,底座的上部就會離地發生一定的位移,而下部則會向下扎底,這會加劇支架的傾倒,使支架失去穩定性。另外,由于礦井中的防滑防倒裝置不完善,甚至沒有相應的裝置,使支架在發生傾倒時缺乏有效的橫向約束,此時當支架間的千斤頂被拉斷時,支架就會不可避免的發生傾倒了。
在液壓支架剛開始發生傾倒時,由于工作面頂板漏空現象的發生,大量的煤矸石下落,對工作面的設備造成了極大的破壞,由于這部分煤矸石未得到及時的處理,使工作面的正常生產受到了影響,加劇了頂板的漏空,同樣的,當工作面上存在有大量的煤矸石時,推進速度就會變慢,使其陷入了一個惡性循環。另外,由于井下工作人員的認識不足,未采取合理有效的調架措施,最后導致事故加重,難以處理。
當工作面的開采高度在4.5 m以下時,一旦支架發生了傾倒,往往會在煤層頂板上架設網上板梁,或者采用單體液壓支柱設置走向抬棚,但是一般的支柱其最大支撐高度為4.5 m,當采高為7.0 m時就不適用了,因此為了解決7.0 m大采高綜采工作面對倒架問題,特提出了以下解決措施:
1)對于煤層較松軟,頂板易發生破碎的工作面來說,要想防止頂板漏空程度的加劇,必須對支架上部的頂板進行灌漿,使漿液充分地注入到煤體的裂隙中,增強煤體的內摩擦力,提高煤體的穩定性和抗壓能力。
2)為了防止煤壁發生片幫,需要沿著煤層的頂板進行擴幫,使其在煤壁的下部形成一個3 m高的臺階,同時在開采條件允許的情況下,采用臺階割煤的方式可以很好的防治煤壁片幫。
3)采用錨索槽鋼抬棚來對頂板進行進一步的支護,以防止頂板冒落進一步的發生,同時設置網片,必要條件下可以安設“井字型”木垛。
4)為防止支架的二次傾倒以及設置合理的防倒防滑裝置,應該設置斜拉千斤頂,并配合單體液壓支架來聯合對支架進行橫向約束。同時,在擴建后的巷道臺階上沿著傾斜方向打兩根懸浮單體液壓支柱,以對支架前梁起到支撐作用。
根據礦井的實際情況,基于工作面的地質條件,采取有針對性的措施來對支架的傾倒進行預防,一旦支架出現問題,要及時采取對策;提高工作面向前推進的速度,減少煤層頂板承受圍巖應力的時間,使煤層頂板下沉的速度變慢;設置合理的防倒防滑裝置,并將工作面的前面三架支架鎖在一起,為中間的支架提供穩定的支撐點;最后加強支架的維修與保養,避免支架發生液壓油泄露的現象,同時,移架后要及時升緊支架,確保支架的初始支撐力達到要求值。
通過采取的一系列的措施,該礦工作面支架的傾倒得到了良好的改善,工作面的生產也恢復了正常。由于開采高度為7.0 m的工作面的液壓支架倒架的問題目前還沒有很成功的處理方案,因此,該問題的解決可為大采高綜采工作面的長遠發展提供可借鑒的經驗,同時,還加強了支架的穩定性,為破碎頂板的支護提供了一種新的解決途徑。