裴煜彤,趙 帥
(66350部隊,河北 保定 071000)
在直升機制造中應(yīng)用復(fù)合材料,能夠有效降低直升機的質(zhì)量,從而提升直升機的性能。但在實際應(yīng)用的過程中,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)很容易出現(xiàn)損傷,有些損傷難以避免,需要采取相應(yīng)的措施進行損傷處理,避免損傷進一步擴大,保證航空裝備的安全性和可靠性。因此,對于直升機復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理方法與驗證技術(shù)的分析是很有必要的。
通常而言,直升機復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的修理有以下4種方法。
該方法分為挖補法、貼補法以及注射法。其中,挖補法能夠修理損傷嚴重、面積較大的復(fù)合材料結(jié)構(gòu),還能夠修理曲率比較大或?qū)鈩油庑斡休^高要求的結(jié)構(gòu)表面損傷,挖補法應(yīng)用的修理材料大都為預(yù)浸料,主要用于修理半穿透性或者含有穿透性損傷的具有一定厚度的構(gòu)件;貼補法主要用于修理損傷較小且曲率比較小或者平面的結(jié)構(gòu),比如2~3 mm厚的面板或者層壓板等復(fù)合材料結(jié)構(gòu);注射法主要用于修理層板以及孔邊分層的氣泡、較小的剝離或者脫膠等損傷。
該方法主要分為螺接法和鉚接法。其中,螺接法能夠修理較為嚴重、范圍較大的損傷,通常用于修理9~24 mm厚層壓板,螺接法使用的補片材料大都為復(fù)合材料板以及金屬材料,比如預(yù)固化復(fù)合材料層壓板、鈦板以及鋁板等材料,該方法并沒有要求修補結(jié)構(gòu)的氣動外形;鉚接法主要用來處理層壓板的內(nèi)部,該方法也沒有要求修補結(jié)構(gòu)的氣動外形。
該方法主要用于復(fù)合材料表面出現(xiàn)劃痕與較小的凹陷、部分蜂窩夾層出現(xiàn)損傷、孔的尺寸較大或者蒙皮鉆孔錯位。
該方法主要用于外場快速修復(fù),能夠快速、高效地修復(fù)損傷較小的部位。
筆者將出現(xiàn)損傷的某型直升機作為研究對象,分析其復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理的驗證技術(shù)。通過無損檢查以及目視發(fā)現(xiàn),該型直升機的機身的某一外掛測點的鑲嵌件存在滲油現(xiàn)象,應(yīng)用敲擊檢查、內(nèi)窺鏡以及超聲波檢查方法發(fā)現(xiàn),該滲漏部位的結(jié)構(gòu)呈蜂窩夾層結(jié)構(gòu)形式。為了進一步了解該型直升機的損傷狀況,筆者將鑲嵌件的附近填料以及外面板去除之后發(fā)現(xiàn),填料范圍外的蜂窩狀況完好,且蜂窩區(qū)不存在浸潤痕跡以及油漬。由此分析得出,該型直升機的結(jié)構(gòu)損傷原因為:在進行鑲嵌件的預(yù)埋時,預(yù)埋部位的內(nèi)部對接縫的密封程度不足,導(dǎo)致工藝質(zhì)量較差,同時,技術(shù)人員在進行裝拆設(shè)備時,由于用力過大,使得填料部位出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致燃油滲漏。
通過對該直升機復(fù)合材料結(jié)構(gòu)損傷的分析,筆者根據(jù)修理原則和修理要求,采用膠接修理法中的挖補法,挖補修理法主要用于修理半穿透性損傷以及含穿透性損傷的具有一定厚度的構(gòu)件。在修理的過程中,需要將一部分母體材料去除掉,以此形成臺階面或者斜面,維持復(fù)合材料原本的結(jié)構(gòu)硬度以及氣動外形,修理效果較為理想。修理過程中應(yīng)用的預(yù)浸料主要是在碳纖維布表面進行常溫結(jié)構(gòu)膠EA9309.3的涂刷制作而成;鋪層是將鑲嵌件的螺紋孔作為中心,將母體材料刮除一部分,再依次鋪貼4層預(yù)浸料,每層預(yù)浸料的半徑需要遞增10~15 mm。與此同時,為了保障修理的效果,需要在鑲嵌件修理部位安裝抽真空系統(tǒng),通過與特制工裝的配合應(yīng)用,實現(xiàn)修理部位的加壓。具體的修理步驟如下:①清理修理部位,使用三氯甲烷或者丙酮進行鑲嵌件附近滲油修理部位的清洗;②去除外面板以及填料,將鑲嵌件滲油部位的外表面進行打磨,確保鋪層不存在裂紋,周邊呈光滑平整狀,在保證內(nèi)表面鋪層完好的情況下,將鑲嵌件附近的填料與蜂窩進行刮除;③填充新填料,使用新填料將鑲嵌件附近填補充實,并進行30 d的滲油試驗;④在75~85℃的范圍內(nèi),使用紅外燈進行修理部位的加溫固化,等到固化完成之后,通過自然降溫方式使修理部位的溫度降到室溫,再將抽真空系統(tǒng)以及特制工裝拆除;⑤進一步精加工修理部位,保障修理部位不存在損傷之后,噴漆交付使用。
2.3.1 拉伸試驗
使用夾具和支持四邊固定,對試驗件施加法向拉伸載荷,試驗的結(jié)果顯示:試驗件的使用載荷為2.36 N,試驗件的破壞載荷為5.68 N。
2.3.2 剪切試驗
將試驗件的一邊夾持,并在試驗件的單側(cè)施加垂直于夾持邊方向的載荷,試驗的結(jié)果顯示:試驗件的使用載荷為1.39 N,試驗件的破壞載荷為7.59 N。通過試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),試驗件的使用載荷遠小于試驗件的破壞載荷,表明修理完成的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)具備較強的承載能力,滿足最大掛載載荷為25 kg的要求。另外,為了明確該修理方法是否能夠解決鑲嵌件存在的滲油問題,在修理時新填料填好之后,筆者將中機身箱進行了注油,注油30 d后,原本鑲嵌件的滲油部位和周邊蜂窩區(qū)均不存在滲油現(xiàn)象。由此可以看出,通過新填料將滲油點進行填補,能夠有效避免鑲嵌件出現(xiàn)滲油現(xiàn)象。
綜上所述,復(fù)合材料出現(xiàn)的缺陷或損傷非常復(fù)雜,需要采用科學(xué)、合理的方法修理。分析可得,通過對復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理的分析可知,各直升機使用單位需要認識到復(fù)合材料結(jié)構(gòu)損傷的重要性,明確各種損傷修理方法的適用范圍與應(yīng)用流程,并在修理之前驗證分析,保證復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理的有效性,促進直升機的可持續(xù)發(fā)展。可以為各直升機使用單位進行復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的修理提供幫助。
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