涂文強
(江西省南昌縣贛東大堤河道堤防管理站,江西 南昌 330207)
洪澇災害是國內危害最大、損失最嚴重的自然災害,而河道地基是防洪排澇系統(tǒng)的基礎,其質量關系到防洪系統(tǒng)運行的效率,是水利施工的重要部分。深層攪拌樁技術是20世紀80年代引入到我國的軟土地基加固技術,其通過特征機械設備,將固化劑與地基土質進行強制性混合,實現(xiàn)河道地基淤泥和軟黏土等地基的固化。經過深度攪拌樁技術處理后的河道堤基,具有整體性、水穩(wěn)定性等特征,其自身抗壓強度顯著增加。本文以A河道為例,分析深層攪拌樁技術在整治堤基施工中的應用問題,論述其施工質量和作用效果。
為提高河道防洪排澇能力,改善周圍生態(tài)環(huán)境,從2015年開始對A河道干流段實施整治。整治河道長4.762 km,新建兩岸堤長10.214 km,清淤并拓寬河道5.210 km。本工程為IV等,建筑級別為4級,設計防洪標準為30 a一遇,排澇標準為5 a一遇[1]。依據(jù)A河道兩岸地形、地質條件以及當?shù)亟ㄖ牧虾统菂^(qū)規(guī)劃情況,對比不同方案,駁岸形式選擇漿砌塊石擋墻結構,以節(jié)約占地面積。頂寬1.0 m,最大高度為5.81 m,臨水側邊坡坡比為1∶3。河道內地表起伏平緩,多為淺窄槽型,河曲較多,I級階地發(fā)育,階地高出河床3.5~4.2 m。堤防表層現(xiàn)狀為:第一層為堆土,以粉質黏土為主,土質不均勻,多夾碎塊石,為河道表層硬殼層粉質黏土、人工堆積雜填土;第二層為老堤身填土[2],淤泥厚度為0.4~1.0 m,土質極不均勻;第三層為淤泥質黏土層,是飽和的流塑土,厚度為1.6~9.5 m,頂板高1.2~4.1 m。從地質情況看,淤泥質土淤泥含水量與壓縮性較高,透水性微弱,抗剪強度、地基承載力和抗沖刷能力低,是河道堤基穩(wěn)定的控制性土層。堤防基礎穩(wěn)定設計如圖1所示。
由于地基存在較厚淤泥質層,需要進行基礎加固,而施工前新建圍堤穩(wěn)定的最大安全系數(shù)為0.721,小于《堤防工程設計規(guī)范》(GB 50286—1998)中規(guī)定的1.10。如果邊坡放緩為1∶6[3],施工期最大安全系數(shù)為1.13,大于1.10。由于河道周圍土地比較稀缺,所以放棄放緩邊坡方案,而采用對其基礎進行加固的方法,達到穩(wěn)定堤防邊坡的目的。
針對較厚的淤泥層,應該采用深層攪拌樁、擠淤置換、砂石樁等方法[4]。由于A河道淤泥層埋深較厚,快剪指標強度為8.6 kPa(淤泥質黏土),而淤泥質土快剪指標強度僅為7.1 kPa,超出擠淤置換法的適用范圍。砂石樁適用于碎石土和砂土在快剪指標強度為7.1~8.6 kPa的淤泥環(huán)境中,樁周土不能有效地約束砂石料,難以形成完整的樁體[5]。基于上述情況,工程采用深層攪拌樁進行堤防基礎加固,該技術可以形成復合地基,提高淤泥土的抗剪強度,處理后的淤泥質土適用性良好。

圖1 堤防基礎穩(wěn)定設計
深層攪拌樁加固基礎為河道左岸Z1+900~Z2+270段,設計總樁數(shù)為1242根,樁徑0.7 m,樁長7.2~8.6 m,樁頂高程2.31~1.82 m,樁底須穿過1.2 m淤泥層。擋墻底寬3.42 m,每隔15.0 m 設置沉降縫。攪拌樁沿擋墻寬度設置3排,呈現(xiàn)菱形分布,橫向、縱向間距各1.0 m。固化劑采用42.5R的硅酸鹽水泥[6],其摻入重量比為17%,水灰比為0.42~0.50,攪拌頭升降速度為700~1000 cm/min,成樁抗壓強度 >1.0 MPa。
為保證深層攪拌樁的成樁質量,需要設計4根試驗樁,并選取不同參數(shù),采用兩攪四噴工藝進行試驗。試樁7 d后,挖出試驗樁,測試其成樁效果,如表1所示。
深層攪拌樁施工分為5項,順序為:
(1)樁位的確定(防線)。
(2)攪拌樁機位置調平。
(3)預攪下沉至預設深度。
(4)噴漿攪拌,提升攪拌樁機至預設漿面。
(5)重復(3)、(4)步驟,直至攪拌完成。
(6)移除攪拌樁機[7],并進行下一攪拌樁施工。

表1 試驗樁測試結果
深層攪拌樁屬于地下施工,隱蔽性強,為了保證施工的質量,需要把握以下幾點:
(1)固化劑的選擇。固化劑的好壞、適用范圍以及質量,直接關系到攪拌樁的質量,所以要全面分析后選擇固化劑。本工程按照設計要求,經過取樣分析,選擇合格的硅酸鹽水泥,其有效存放期為21 d。
(2)施工前準備。清洗攪拌樁機的管道,避免出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,并將河水排掉,方可下鉆。檢查鉆機、顯示儀、打印設備、水泥泵、壓力表和電流表等設備是否正常,確保施工中無設備故障。現(xiàn)場配比水泥漿比重,并由項目質檢部人員和工程師隨機抽樣檢查水泥漿用量、水灰比,保證其符合實際的設計要求[8]。
(3)保障攪拌樁樁端、樁頂?shù)馁|量,第一次提鉆噴漿時,要在樁底、頂各停留30 s,磨平樁端。
(4)確定攪拌頭翼片的數(shù)量、寬度,以及與攪拌軸的垂直夾角、攪拌頭的回轉數(shù)、提升速度之間的匹配系數(shù),保證加固范圍內的任何地點土體都經過20次以上的攪拌。
(5)在施工過程中,保持樁機底盤水平與導向架之間的豎直,保證樁的垂直偏差度控制在0.1°以內。在主機上懸掛吊錘,通過調整吊錘與鉆桿之間的參數(shù)(上、下、左、右),進行相應控制。
(6)停漿面高于樁頂設計標高500 mm,挖掘基坑時,需要人工挖除,砍掉樁頭端。
(7)在施工過程中,由于故障停漿,需要將攪拌頭下沉至停漿面以下0.5 m處,防止出現(xiàn)斷樁。待供漿恢復以后,將噴漿攪拌提升。如果停漿超過3 h,需要拆卸輸漿管,檢查管道線路是否通暢,待檢查完畢后,進行妥善清洗,避免出現(xiàn)堵塞[9]。
(8)控制攪拌樁的終孔條件,判斷并記錄每一根成樁的長度、寬度和硬度等參數(shù)。本工程攪拌樁的終孔條件為施工電流突然改變,土層穿過淤泥層1 m。鉆頭達到預定設計樁長時,未出現(xiàn)電流改變,可以繼續(xù)進行下鉆,直至達到持力層。
(1)施工場地受限地段。Z1+900~Z2+280段鄰近居民區(qū),存在征遷困難,無法進行大面積挖掘和樁基布置,施工場地受限。如果利用原有地面進行基準面施工,設計樁頂高程需抬高3~5 m,水泥漿用量增加4.2~4.8 t,所以要對部分樁按空樁處理,減少水泥總用量182.4 t。
(2)電機電流表指示值大幅度改變地段。依據(jù)施工經驗判斷,鉆頭在鉆孔中遇到夾砂層,阻力較大,導致電流表數(shù)值出現(xiàn)大幅度改變。在Z2+271、Z2+272段均出現(xiàn)上述問題,通過加大功率慢速鉆井的方式,保證設計成樁長度,而且樁底端處于持力層中。
依據(jù)實際設計要求,深層攪拌樁處理后符合地基承載能力的特征值136 kPa,單樁承載能力的特征值為145 kPa。為了保證施工質量,需要對深層攪拌樁進行檢驗,檢驗方法為輕型動力觸探和單樁復合地基靜載,分別檢驗樁體自身參數(shù)和地基加固效果。
隨機選取10根深層攪拌樁,進行輕型動力觸探試驗,具體位置為:Z2+271、Z2+278、Z2+281的I、II、III階段樁,分析結果如圖2所示。

圖2 輕型動力觸探試驗
由圖2可知,攪拌樁整體均勻,不存在軟弱點,符合實際施工的固化要求。
抽取10根深層攪拌樁,進行單樁復合地基承載力檢測,檢測結果如表2所示(最大試驗地基承載力特征值為270 kPa,符合設計要求)。

表2 單樁復合地基承載力檢驗結果
在深層攪拌樁施工過程中,對其電流、漿液輸量以及水灰比進行監(jiān)控,避免出現(xiàn)由于施工措施不當,造成成樁質量下降。A河道整治堤基施工完成后,采用輕型動力觸探和單樁復合地基靜載進行施工質量檢驗,結果顯示:最大荷載下最大下沉量為17.62 mm,而且形成P-S曲線,曲線平緩而光滑,未達到極限承載狀態(tài)。同時,試驗點的單樁復合地基承載力為136 kPa,達到實際使用要求,實現(xiàn)河道整治堤基加固作用。