薛巧新
(福建省水利水電工程局有限公司,福建 泉州 362000)
金門供水工程(取水泵站及陸地管道部分)主體構筑物—進水前池、主廠房及副廠房的基礎處理采用深層水泥攪拌樁基,樁基特性見表1,平面、剖面布置如圖1和圖2所示。本工程所采用的深層攪拌樁樁徑為0.6 m,樁長9.5 m~16.2 m,固化劑采用強度等級為42.5R以上級的普通硅酸鹽水泥,水泥摻入量為17%(重量比,80 kg/m),水灰比為0.45~0.5。攪拌樁均應穿透埋深5 m以下的淤泥層,層厚大約3 m~5 m,樁端持力層為全風化混合花崗巖或強風化混合花崗巖。水泥攪拌樁終孔采用雙控法,達到設計樁長,電流突變(電流突變值由設計人員根據試樁時現場實際情況來確定)。

圖1 樁位平面布置圖

表1 深層攪拌樁樁基特性表

圖2 樁位剖面圖
因本工程標準高、工期短,水泥攪拌樁基礎作為地基處理部分,牽涉到施工進度及工程造價控制。施工現場已開挖基坑,可看出本工程地基地下水位較高(原地面埋深僅1 m),砂層密實度高(按照地質勘探補勘資料表明。地基砂層標貫達到100擊以上)。不同的方案處理效果不同,實際施工過程中對不同方案進行必選,以便確定最佳方案,對比情況見表2。
經過以上方案比選,在市場經濟條件下,必須考慮工程造價及工期滿足合同要求,建議采用深層水泥攪拌樁處理方案。

表2 主副廠房軟土地基處理方案比選
在金門供水工程基礎處理過程中,先后經過19次試樁,分別從基礎處理的構筑物位置、不同部位、不同地層變化;基礎攪拌樁鉆進速度、攪拌次數、水泥摻量參數、樁基鉆進深度是否達到預期設計深度等。在試樁過程中發現密實砂層處理軟弱夾層的攪拌樁經常卡鉆,無法鉆到設計樁底高程,跟設計地層不符,無法達到預期的地基處理目標。水泥攪拌樁在密實砂層地基處理適應性較差,成樁效果較差合格率不高,遇軟硬地質條件變化較大地質土層容易卡鉆,造成施工停頓,影響工期。
3.2.1 提高砂層中深層水泥攪拌樁成樁效果
選擇“提高砂層中深層水泥攪拌樁樁基施工合格率”作為QC課題進行活動。通過開展QC活動,完善施工工藝。最終確保樁基的施工質量。
通過QC小組深入研究,形成如圖3的分析圖:

圖3 因果分析圖

通過上述分析圖,經過QC小組分析確認,“功率不足鉆進及提升困難”、“鉆頭葉片設置不合理”、“砂層密實度高”是影響深層水泥攪拌樁攪拌不均勻的主要原因。
(1)根據現場樁機鉆進及提升困難的問題,項目部采用更換成PH-5F型深層攪拌樁機。該樁機單機電機功率55 kW,較之前PH-5E型樁機的45 kW有較大提升。該套樁機電流表最大值由之前的150A提高至200A,總功率由之前的75 kW提升至92 kW。采用更高功率的樁機,進場試樁共施工304 m,平均每根樁完成時間為1小時,樁機電機無異常情況,施工中能順利鉆進及提升,且鉆頭提升速度≤800 mm/min,攪拌成樁效果明顯,達到預期目標。
(2)據現場驗證鉆頭葉片設置不合理的問題,操作人員于鉆頭增加二對葉片。在施工現場,通過觀察樁機鉆進及提升過程中電流值變化同時進行效果檢查。
實施效果總結:樁機鉆頭增加一對葉片后,施工過程中經過砂層地質阻力較大,下鉆工作電流值平均為95A,提升工作電流值平均為130 A,電流突變次數較多,但土體同時切割充分,能順利提升鉆桿,無堵噴漿孔情況發生,攪拌噴漿更加均勻,達到預期目標。
3.2.2 針對“砂層密實度高”的問題
現場施工過程中,鉆頭在密實砂層中受阻力較大,磨損較為嚴重,甚至發生變形。根據現場情況采用變更樁徑600 mm為500 mm的方案。通過變更樁徑鉆頭在鉆孔過程中阻力減小,損耗率降低,平均節約施工時間約10 m/s,且充分攪拌,達到預期的目標。
3.2.3 樁基質量檢測
通過QC小組技術攻關,完美解決了深層水泥攪拌樁在密實砂層地基的質量通病,提高了深層水泥攪拌樁的合格率。按照設計指標和規范要求進行樁基質量檢測。
(1)樁基靜載,檢測樁基復合地基承載力指標,經過檢測,完全達到設計要求,詳見表3。

表3 攪拌樁單樁復合地基靜載試驗結果匯總表
(2)低應變檢測
設計要求:檢測數量不少于總樁數的1%,做樁身完整性檢測。進水前池及主廠房水泥攪拌樁總根數642根,其中圍封樁309根,梅花樁333根;副廠房水泥攪拌樁總根數800根,其中圍封樁391根,梅花樁409根。施工完成后,委托有資質的試驗室,對主廠房及進水前池的水泥攪拌樁進行了低變檢測,檢測8組;對副廠房水泥攪拌樁的進行了低變檢測,檢測61組,檢測結果均符合設計及規范要求。
施工準備→樁位放樣→樁機對位→加固漿液制備→鉆進至設計標高(同時噴漿)→提升攪拌→復噴→復攪→檢查核實電腦記錄→成樁結束,工藝流程圖見圖4。

圖4 水泥攪拌樁施工流程圖
(1)施工場地平整:采用推土機推平場地,并用現場開挖砂土回填地表,用壓路機靜壓整平。
(2)樁位放樣:由測量員根據施工圖紙和測量控制點放出樁位,并用石灰線畫出樁位,并用小鋼筋頭定出樁位中心。
(3)樁機就位:采用汽車吊或樁機自帶起重機鋼絲繩,移動攪拌樁機到達作業位置,并調整樁架垂直度,確保鉆頭與地面垂直,保證成樁偏差在規范允許值內。
(4)配制水泥漿:開始按試樁確定的配合比拌制水泥漿,并將配制好的水泥漿倒入水泥漿液池中。同時將水泥漿液池中的攪拌機開啟,以防止水泥漿液沉淀,造成漿液比重不足。
(5)預攪下沉(同時噴漿):每次開機前必須調試,檢查樁機運轉及輸送水泥漿管路工況是否正常。攪拌樁機電機開動,根據試樁確定的施工參數,在淤泥層宜控制在0.8 m/min~1.0 m/min,放松機架卷揚機鋼絲繩,使水泥攪拌樁機鉆頭沿樁身樁架自上而下攪拌切割土體向下鉆進。攪拌鉆頭向下鉆進的速度由樁機自帶電機的電流表控制,約在95 A~130 A之間。若電流大于130 A,則表明進入持力層,即可開啟灰漿泵將水泥漿壓入地基中,邊噴漿邊旋轉提升攪拌樁機鉆頭,使水泥漿和原地基軟土層充分拌和,直到鉆頭下沉鉆進至樁底標高或進入持力層1m以上。噴漿壓力大于0.6 MPa~1.0 MPa。在樁底部停留30秒,在樁端原位攪拌噴漿。鉆進深度及噴漿情況由樁機上的電腦記錄儀記錄并打印。
(6)提升攪拌:根據試樁確定的基礎處理參數,攪拌樁機鉆進下沉到達設計樁長后,再次提升樁機,重復下沉攪拌,鉆進攪拌過程嚴格控制攪拌機提升速度,控制在0.8 m/min~1.0 m/min。在淤泥層中鉆進時,采用“四攪四噴”法加固淤泥層土體。
(7)重復提升攪拌:為使軟土層和水泥漿攪拌均勻,再次將攪拌機邊旋轉邊提升出地面。
(8)清洗:工完清洗,每一工作班結束,應在水泥漿池中注入適量清水,開啟灰漿泵,清洗輸漿管路中的殘存水泥漿,直至鉆頭噴出的漿液轉為清水為止,并將粘附在攪拌頭上的軟土清洗干凈,確保下一工作班施工質量。
(9)移位:重復上述步驟,再進行下一根樁的施工。
深層水泥攪拌樁施工技術屬于較為成熟的基礎處理措施,但用于密實砂層中的軟土下臥層處理施工過程,會遇到各種不確定因素,施工進展緩慢,無法滿足合同工期和質量要求。在金門供水泵站工程水泥攪拌樁處理施工中,采取QC小組技術攻關,從影響工期及質量各種因素著手,改進鉆機設備電機型號、更換樁機鉆頭葉片造型及數量、改善攪拌施工工藝,著重對淤泥層四攪四噴漿處理、對施工全過程質量監控,從而大幅提高攪拌樁施工質量合格率,將施工成本控制在合理范圍,此項工藝對其他類似工程具有借鑒意義。