羅時金 ,李 文 ,王 瑩 ,朱壽恒 ,蔡川川
(1. 淮南礦業集團選煤分公司 朱集東選煤廠,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大學 材料科學與工程學院,安徽 淮南 232001)
朱集東選煤廠是一座處理能力為4.0 Mt/a的礦井型選煤廠,礦井提煤由分級篩分成矸石和原煤,矸石進入塊矸倉,原煤進入原煤倉,經運輸系統進入選煤系統。該選煤廠采用三產品重介質旋流器進行洗選,洗選產品為精煤、中煤和矸石,其中精煤和中煤進入產品倉,矸石進入矸石倉[1]。該選煤廠設計處理能力為4.0 Mt/a,小時處理能力為757.57 t/h,設計工作制為330 d,每天兩班生產,一班檢修,設備每天運轉時間為16 h。在生產中,產品倉上配倉刮板輸送機經常出現拉斜、掉道等現場,事故頻發,影響系統正常開車,給安全生產帶來不便。
該廠自2011年4月投入運行以來,產品倉上采用兩部重型刮板輸送機配倉運輸,兩部刮板機運輸煤炭經過閘門及機頭溜槽分別進入2#、3#、4#倉,通過閘門的開關,煤炭按要求進入相應煤倉,進而達到配倉效果。
刮板輸送機技術參數如下:
型號
SGB1200
最大輸送量/(t·h-1)
600
規格/mm
1 200
輸送速度/(m·s-1)
0.9
輸送長度/m
82.22
傾角/(°)
0
刮板輸送機配套電動機的技術參數如下:
型號
YB450S2-4
額定電流/A
15.7
額定功率/kW
220
頻率/Hz
50
額定電壓/kV
10
由于給煤量和刮板輸送機負荷的變化,易導致鏈條松緊不一,出現刮板拉斜、掉道的問題[2],造成倉上刮板輸送機運輸系統事故率較高。據統計,平均每周刮板輸送機都會出現拉斜、掉道等現象,影響生產的同時,增加了機電隊處理事故的工作量,也給機電檢修帶來隱患[3-4]。
(1)該廠倉上運輸系統為兩部重型刮板輸送機,供電系統選用10 kV高壓電源,每次檢修時,都需要停高壓電源,高壓開關頻繁起停,損壞率較高,同時,工人頻繁操作高壓開關,也存在安全隱患。
(2)該運輸系統事故率高,職工維護、檢修及處理事故頻繁。根據檢修記錄表明,該刮板輸送機使用的刮板、鏈條及連接環壽命較短,平均10個月要進行整體更換,設備成本較高[5-6]。
(3)該配倉刮板輸送機在運行時,經常出現刮板拉斜、掉道及鏈條松弛問題,每次需要停車處理時間較長,影響生產。出現問題實施搶修作業時,因準備工作不充分,不利于職工的人身安全。
(4)該運輸系統因電動機功率較大,噪聲超標,工作環境差,即使佩戴降噪用具,也會對職工身心健康造成較大影響,不利于職工身體健康。
近年來,淮南礦業集團一直在倡導節支降耗,減少成本,提高效率,降低職工勞動強度。為滿足該廠生產需要,減少事故率,排除事故隱患,降低職工勞動強度,確保職工身心健康,對該倉上運輸系統進行改造勢在必行[7]。
倉上兩部重型刮板輸送機呈東西走向,編號分別為7010#、7011#,此次改造保留南側7010#刮板輸送機作為備用設備,將北側7011#刮板輸送機改成7011#帶式輸送機。在拆除7011#刮板輸送機時,需拆除刮板輸送機對應的2#、3#倉液壓閘門,并將2#、3#及4#倉孔口封堵;安裝7011#帶式輸送機時,在對應的2#、3#倉位置的帶式輸送機上安裝“人”字形犁煤器,犁煤器兩側開孔,并安裝卸料溜槽,在帶式輸送機機頭正對位置開孔,安裝機頭卸料溜槽,重新敷設電纜,進行設備運行調試。通過2#、3#倉上的犁煤器的升降,使產品按要求進入相應煤倉。
帶式輸送機技術參數如下:
型號
DTIIB1200
最大輸送量/(t·h-1)
800
帶寬/mm
1 200
輸送速度/(m·s-1)
2.0
輸送長度/m
82.5
傾角/(°)
0
帶式輸送機配套電動機的技術參數如下:
型號
Y280S-4
額定電流/A
13.8
額定功率/kW
75
頻率/Hz
50
額定電壓/V
380/660
7011#帶式輸送機采用型號NN200 1200×7(4.5+1.5)的尼龍膠帶,根據該廠檢修記錄分析可知,膠帶的壽命平均在2年以上,部分達到3~5年。僅原煤系統的3條帶式輸送機,由于大塊矸石較多的原因,使用壽命在1年左右,選煤系統帶式輸送機使用壽命均在2年以上[8-10]。
7011#帶式輸送機用于精、中煤產品運輸帶式輸送機,磨損不大,保守估計正常使用壽命將不低于2年,但考慮到兩臺犁煤器對皮帶有磨損,將降低使用壽命,但該膠帶至少仍能正常使用1年以上。與刮板輸送機每年更換一次刮板、鏈條相比,更換膠帶的工作強度較低。
7011#帶式輸送機和刮板輸送機配套電動機的額定電壓分別為660 V、10 kV,刮板輸送機使用高壓電,檢修停送電工作難度較大,且每次停送電的頻繁操作,對高壓開關的使用壽命有所影響;同時,高壓電安全威脅相對較大,不利于職工安全。帶式輸送機運輸系統簡單,事故率低,可確保安全生產,且設備維護量小,降低了職工的勞動強度及勞動量,設備運行期間,產生噪聲低,對職工身心影響較小。
帶式輸送機的膠帶與刮板輸送機的刮板及鏈條使用壽命依照每年330個工作日,設備運行16 h/d計算[1],帶式輸送機與刮板輸送機更換成本及電耗對比結果見表1。

表1 帶式輸送機和刮板輸送機更換成本及電耗比較
由表1可知,刮板輸送機的成本211 867元,而帶式輸送機的成本只有37 243元;刮板輸送機電耗為801 504元/a,帶式輸送機電耗為273 240元/a。經過對比分析可知,帶式輸送機的年度總費用不到刮板輸送機的1/3,每年節省資金約70.29萬元,改造后經濟效益明顯。
該刮板輸送機的改造工程項目實施后,不僅可節約成本,降低事故率,減少了設備維護工作量,同時也降低了職工的勞動強度,保證了職工的身心健康,每年可節約費用約70.29萬元,經濟效益顯著。該項目的成功應用為其他選煤廠優化運輸系統起到示范作用。