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厚大斷面球墨鑄鐵件球化率的控制

2019-01-07 09:31:50陳光金
金屬加工(熱加工) 2018年12期
關鍵詞:力學性能

■ 陳光金

由于厚大斷面球墨鑄鐵件模數大、過冷度低、石墨核心較少,以及在促進奧氏體枝晶形成元素的作用下,奧氏體枝晶生產時間長,枝晶豐富且分支較大,其對共晶凝固石墨的形成和分布有著一定的影響,通常會出現碎塊狀石墨、開花狀石墨、畸形石墨,以及球化衰退或孕育衰退等問題,從而嚴重影響球墨鑄鐵的球化率,進而影響到力學性能。

一、大試塊試驗設計

1.試塊尺寸設計

為了盡可能模擬厚大斷面鑄件的凝固過程,設計了尺寸為400mm×400mm×400mm的大試塊,其凝固時間可以通過經驗公式來核算,也可通過凝固模擬來測算。本試驗經過核算,設計澆注溫度為1340℃,立方體試塊凝固時間約4h,用于模擬厚大斷面球墨鑄鐵件的凝固。

2.試塊澆注系統設計

考慮到大試塊凝固時間長,液態收縮過程是需要液態補縮的,通過直澆道給予少許液態補縮是需要的。鐵液通過縫隙式內澆口從試塊側面進入,保證鐵液充型過程液面的平穩性。試塊鑄造工藝如圖1所示。

圖1 大試塊的鑄造工藝

3.試塊造型工藝要求

采用泡沫模樣縮尺1%,做成試塊形狀,周邊填砂后挖出泡沫模樣,使用耐火度好的鋯英粉涂料施涂后進行烘干,合箱后澆注。特別注意,為了盡可能模擬厚大件凝固過程,不得使用耐火度蓄熱能力強的鉻鐵礦砂,更不得使用冷鐵,試塊必須采用普通呋喃樹脂砂造型,盡可能地模擬實際生產情況。

4.試塊取樣位置要求

圖2 大試塊金相及力學性能取樣

如圖2所示,在距離試塊一側開始距離為100mm、200mm、350mm處切取φ30mm×400mm的棒料3根,再從棒料中間鋸切成兩半共6根φ30mm×200mm的棒料,按照GB/T1348-2009加工成φ14mm的試樣,然后進行力學性能測試和金相檢驗。

5.配料

鑄造材料的遺傳性包含了化學成分遺傳性、結構的遺傳性。為了防止因為生鐵中粗大石墨的遺傳效應,也為了降低生產成本,該試塊鐵液熔煉主材采用40%~60%的廢鋼加上40%~60%的澆冒口系統返回料,通過熔煉過程添加高溫石墨化增碳劑,來保證鐵液的冶金質量。為了防止微量元素帶來石墨形態的畸變,選擇純凈的沖壓廢鋼邊角料和明確成分的澆冒口系統返回料,爐料要求干凈無銹蝕,以減少爐內鐵液O、S帶來的影響。

6.化學成分的選擇

首先結合試塊的模數及澆注溫度,為了降低石墨漂浮,防止碎塊狀石墨的產生,控制CE=4.15%~4.25%、wC=3.45%~3.60%、wSi=2.10%~2.25%。考慮到利用M n的合金化作用(部分固溶強化、另外提高珠光體含量),控制wMn=0.30%~0.40%。P、S為有害元素,控制wP<0.07%、wS<0.02%。在厚大斷面球墨鑄鐵中,為了防止球化衰退,控制wMg=0.035%~0.045%。厚大斷面易于出現碎塊狀、開花狀石墨,適當的配入與稀土匹配的Sb元素,原鐵液中加入wSb=0.003%~0.005%,以減小碳的擴散能力,從而阻礙碳的過分石墨化。

7.球化及孕育

總體球化思路是選擇純凈的原鐵液,采用低稀土球化劑,利用沖入法先球化后孕育的方式,待球化進行時孕育劑采用孕育工裝進行孕育,澆注時再進行一次隨流孕育。球化劑及孕育劑的加入量及成分見表1。

8.澆注溫度設計

由于試塊整體比較厚大,依據模數、C E,綜合考慮選擇大試塊的澆注溫度為(1340±10)℃。

二、大試塊初次試驗結果

加工制取φ14m m拉伸試樣,進行力學性能測試。

1.力學性能及球化率測試

試塊力學性能及金相檢測出現嚴重不合格,力學性能見表2,金相檢測見表3。

2.試塊快冷表層與慢冷心部的元素宏觀偏析情況

為了進一步了解元素Mg的心部宏觀的偏析及衰退情況,對試塊表層快冷部分及心部慢冷部分取樣做化學分析,測試結果未見明顯宏觀偏析和衰退。Mg的衰退不明顯,這是由于Mg的衰退與Mg氧化有關,進入型腔的鐵液在還原氣氛下Mg的衰退可以忽略不計,因此筆者認為相關教科書中所述厚大球墨鑄鐵件必須采用高的殘余Mg的說法有必要進一步論證,實際上在厚大球墨鑄鐵件上的殘余Mg控制筆者不主張高的Mg含量,控制在wMg=0.035%~0.045%即可。Mg、RE的測試結果見表4。

表1 球化劑及孕育劑的成分及加入量

表2 力學性能測試(GB/T228.1-2010 )

表3 金相測試(GB/T9441-2009 )

三、大試塊球化率的改進

1.碎塊狀石墨形成的原因分析

目前關于碎塊狀石墨形成沒有統一的結論,筆者認為試塊心部出現碎塊狀石墨的主要原因是試塊壁厚較大,心部冷卻緩慢及石墨化核心不足造成的。周繼揚老師認為壁厚厚大、凝固時間長、過冷度小,使離異共晶條件遭到破壞,共晶條件向非離異共晶發展。因此凝固時間和過冷度是主要原因,此外大試塊凝固時間太長,RE、Sb等微量元素會存在偏析,也會破壞奧氏體殼的穩定性,石墨沿著奧氏體殼破壞通道生長,石墨發生變異。

Cathrine Hartung, Oddvar Knustad, Kjell Wardener等人認為,碎塊狀石墨是在冷卻緩慢、成核潛能低、CE高、以及RE和微量元素偏析情況下造成的,建議從孕育效果、Sb中和RE、阻礙碳原子擴散,以及提高冷卻速度方面著手解決。

2.球化率的改進措施

主要從提高球化能力、增加石墨核心、縮短凝固時間方面著手來解決碎塊狀石墨,具體措施如下。

(1)配料 考慮到成本問題不做調整,試塊鐵液熔煉主材采用40%~60%的廢鋼加40%~60%的澆冒口返回料。

(2)化學成分 適當提高CE,控制wCE=4.35%~4.45%,產生開花狀石墨的風險不會太大。控制wC=3.65%~3.75%、wSi=2.10%~2.25%,其他方面暫時不做調整。

(3)縮短凝固時間 降低澆注溫度,控制在(1320±10)℃。

(4)提高球化能力 將球化溫度控制在1450℃左右,球化劑上覆蓋0.2%硅鋇孕育劑,球化能力剛好合適,既不會太強也不會太弱。球化完畢后鐵液中的渣易于浮出,便于除渣,可保證鐵液純凈。

(5)孕育處理 分3次孕育,包括球化時的埋包孕育、球化完畢的倒包孕育、澆注時的隨流孕育,總孕育量控制在鐵液重量的0.6%~0.9%。

3.改進效果

試塊力學性能有較大的提高,滿足預設要求。大試塊心部金相球化率在2~3級,也滿足了預設結果,力學性能檢測結果見表5,金相檢測結果見表6。

四、結語

(1)從400mm×400mm×400mm的球墨鑄鐵大試塊試驗結果來看,即使在很低Si含量的情況下,厚大斷面球墨鑄鐵也極易出現碎塊狀石墨,從而嚴重影響其力學性能,生產上必須給予足夠的重視。

表4 試塊心部與試塊表層殘余Mg(質量分數)的宏觀差異 (%)

表5 試塊力學性能測試結果

表6 試塊金相測試結果

(2)通過合理選擇CE值和澆注溫度,可以防止厚大斷面球墨鑄鐵出現開花狀石墨的風險。

(3)碎塊狀石墨可以通過縮短凝固時間、加強孕育效果、適當提高碳當量等方面的措施來解決。

(4)在原鐵液S含量較低的情況下,即使是厚大球墨鑄鐵件,也沒必要必須保證較高的殘余Mg含量,對于球墨鑄鐵而言,低S情況下殘余Mg衰退并不嚴重。

綜上所述,通過選擇合適的配料、碳當量、澆注溫度、孕育方法及球化劑等措施,在厚大斷面球墨鑄鐵上依然可以得到2~3級球化率的球墨鑄鐵。

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