王興華
(萬祥礦業有限公司,山東 萊蕪 271107)
潘西煤礦主采19煤層后六采區為瓦斯異常區,檢測煤層為Ⅱ類自燃煤層,具有瓦斯含量高、煤質松軟、透氣性差和自然發火期較短等特點,給瓦斯災害防治、煤自燃預防以及瓦斯與煤自燃的復合災害防治帶來了巨大的困難。
6198采煤工作面位于后六采區,走向長度平均1850m,傾斜長度平均195m,煤層走向102~136°,煤層傾向12~46°,煤層傾角平均26°,煤厚平均2.8m,綜合機械化采煤,走向長壁后退式采煤法,全部垮落法管理頂板,下行通風方式。中煤科工集團重慶研究院對該煤層進行了自燃傾向性鑒定:吸氧量0.56cm3/g,火焰長度260mm,升溫氧化臨界溫度170℃,自燃發火期58d,自燃傾向性等級為Ⅱ類,屬自燃煤層。
6198采煤工作面瓦斯壓力0.52MPa,瓦斯含量為 1.43m3/t,透氣性系數為 0.086m2/MPa2·d,鉆孔自然瓦斯涌出量衰減系數為3.2d-1,瓦斯放散初速度△p為4,煤的堅固性系數f為0.32。在工作面施工深2.5m的煤層鉆孔,測得孔內瓦斯濃度70%~85%。
(1)煤層埋深大、地溫高,工作面煤層原巖地溫高,使得煤層自然發火期縮短。
(2)采煤工作面開采煤層厚度大,開采強度大,工作面采空區范圍擴大,采空區漏風危險性增強,采空區自燃危險區域范圍增大,并且自燃危險區域位置模糊、隱蔽,給采煤工作面防滅火造成困難。
(3)采煤工作面在推采過程中需要調向開采,需要經過斷層帶,拖累了工作面推進速度。采煤工作面丟煤多,上、下巷采用錨網支護,頂煤難以冒落,采空區漏風大,導致氧化升溫帶前移,空區浮煤自燃范圍擴大。
根據煤層自燃特性的影響因素,以煤層自燃特性實驗測試和現場觀測為基礎,確定了“注氮機注氮惰化、泥漿泵插管灌漿、光纖分布測溫、液態二氧化碳埋管預防、矸石墻隅角控風堵漏、熱電偶捕捉高溫點、束管分析預測預報、防控結合重在預防”的防火治理思路,建立完善的防滅火體系。
采空區的氣體成分和溫度觀測采用預埋束管、真空泵抽氣和預埋熱電偶測定。在上、下巷各設置3個觀測點、工作面中部1個觀測點、回風隅角2個觀測點,觀測主要氣體的成分和溫度,根據浮煤厚度、氧濃度、漏風強度、自燃極限參數值等,將采空區氧化散熱帶、自燃帶、窒息帶進行了靜態劃分,確定三帶的距離,掌握自然發火的危險區域。
4.2.1 人工日常檢測系統
設置專職防火檢測組,負責采空區、見煤線、高冒區、回風流、回風隅角等發火隱患點CO、CO2、O2、CH4、空氣溫度的檢測,根據檢測結果編制“防火報表”,繪制“防火氣體趨勢圖”,進行數據比較、分析。
4.2.2 安全監測監控系統
利用KJ70X型安全監測監控系統在線實時監測,重點監測工作面、回風隅角、回風流中的CH4、CO、CO2、溫度等變化情況,當CO達到24ppm時發出聲光報警。
4.2.3 色譜分析系統
安裝使用KSS-200束管色譜監測系統,利用SP-3430色譜分析儀檢測氣樣中的CO、CO2、O2、N2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等發火性氣體,逐路檢測微量分析,檢測數據生成報表,繪出檢測數據曲線圖,通過分析氣體變化趨勢,進行預測預報。當其中某種氣體有變化趨勢且變化較大時,找出影響氣體變化的原因;當CO達到24ppm或C2H2、C2H4、C2H6三種氣體中出現兩種以上氣體時,采取措施進行處理。
4.2.4 灌漿系統
工作面上巷距安全出口150m處安裝移動式2BN50/1.5泥漿泵,泥漿泵由制漿、輸漿、灌漿三部分組成,額定流量50L/min,額定排出壓力1.5MPa,配備隔爆112M-6型電動機,攪拌制漿桶直徑1280mm,高度1100mm,容積1.42m3。工作面上巷敷設一路直徑50mm灌漿管路,與上端頭采空區預埋的灌漿管連接,當采煤工作面采空區發火標志性氣體升高或有自燃征兆時,采用動壓灌漿方式對采空區進行灌漿防火。
4.2.5 注氮系統
DM-1000/10型制氮裝置主要由螺桿式移動空氣壓縮機組、壓縮空氣預處理段和膜分離段三部分構成,制氮量1000m3/h,氮氣濃度≥97%,注氮壓力≥0.8MPa。配備2臺160kW空壓機。直徑108mm輸氮管路,由制氮硐室敷設至采煤工作面上巷,在上巷沿底板向采空區埋設一趟直徑108mm注氮管。當注氮管埋入采空區30m后開始注氮,惰化采空區氣體,降低采空區氧氣濃度,同時再埋入第二趟注氮管,兩趟管路循環交替進行。
4.2.6 光纖分布式溫度在線監測系統
安設ZWX4型光纖分布式溫度在線監測系統,在后六采區安設分站,在6198上、下巷沿頂板高度各敷設2條光纖,對空氣溫度進行實時監測,溫度數據實時上傳地面監控終端,為采煤工作面自燃發火預測預報。
4.2.7 液態二氧化碳埋管預防
備有5臺MKDZ-LZ-4000移動式液態二氧化碳罐存放在井底車場,在采煤工作面上、下巷預埋直徑50mm的注液金屬管,當采空區出現自燃火災征兆,利用預埋的注液管道向采空區進行注液態二氧化碳滅火。
4.2.8 采煤工作面過斷層構造帶綜合防火治理
(1)工作面過斷層構造帶時,面臨著煤體破碎、浮煤量增加等難題,出現支架移架困難、架前煤體冒落,推采速度放慢甚至短期停采的局面,推采速度慢會導致采空區自燃帶發生自燃的概率升高,增加防火難度。在工作面進風巷上端頭構建隔離墻,敷設擋風簾,隨著工作面的開采和采空區垮落,形成一道阻風屏障。
(2)采空區遺煤長時間暴露在空氣中容易氧化升溫,為切斷采空區供氧條件,對采空區側進行噴涂防火密封材料,進行封閉隔氧。
(3)加強采空區氣體的觀測,增設防火觀測點;利用注氮機進行不間斷注氮,惰化防火;利用泥漿泵灌漿,包裹浮煤,隔絕浮煤與空氣的接觸,防止氧化自燃。
(4)采空區發火標志性氣體CO的檢測分析由每天一次改為每班一次,及時掌握自燃最新信息,對于自燃隱患點采取打鉆孔、高壓注水措施。根據發火位置的不同,采取相應的措施:在采空區上部發現標志性氣體時,打高位鉆孔,進行注水滅火;在采空區下部發現標志性氣體時,采取架間打鉆注水進行處理;在上、下巷安全出口附近采空區發現標志性氣體時,采取打密集鉆孔注水處理,噴注不燃性防火充填材料進行隔離滅火。
(5)抓好工作面通風系統,維護好上、下安全出口斷面,在保證工作面風量、瓦斯濃度符合要求的前提下,適當降低工作面的風量。根據現場情況,綜合采用多方法、多手段進行處理火災隱患,控制風量,均壓通風,消除自燃隱患。
瓦斯治理采取“通風稀釋為基礎,高位鉆孔抽放為主,本煤層抽放為輔,回風隅角直接抽”的瓦斯治理思路,提高工作面供風量,工作面計劃風量920m3/min,實際供風量達到1300m3/min。通風稀釋瓦斯,防止風量提高后一部分風量串入采空區,給采空區遺煤提供輸氧條件。在上、下巷施工高位鉆孔抽放采空區瓦斯,施工本煤層鉆孔抽放該煤層瓦斯。在抽放瓦斯的同時防止該煤層鉆孔、高位鉆孔密封差吸入空氣,產生蓄氧條件發生鉆孔自燃。瓦斯抽放實行高低壓分源抽放,提高抽放效果。
本煤層瓦斯抽放采用高負壓低流量ZWY-85/160A型移動式瓦斯泵,配套電機功率160kW,最大抽氣量85m3/min,抽放負壓81kPa,抽放管路采用直徑200mm鋼管,敷設至工作面上、下巷該煤層鉆孔處,聯管進行抽放。
高位鉆孔抽放采用2BEC50型瓦斯抽放泵,配備電機功率280kW,最大抽氣量210m3/min,抽放負壓16kPa,抽放管路采用Φ300mm鋼管,敷設至工作面上、下巷高位鉆場處,聯管進行抽放。
在下巷采空區提前敷設直徑300mm抽放管路,在抽放管路上安設長度0.5m抽放立管,立管頂端安設帽蓋,防止矸石落入立管,立管上鉆出多個直徑10mm的透氣圓孔,隨著工作面的回采,多孔抽放立管埋入采空區,對下巷采空區進行采后抽放。
通過對瓦斯與自燃雙重災害并存采煤工作面采取上述防火、防瓦斯綜合治理措施,保障了6198工作面安全回采,工作面從初采到末采直至回采完畢后封閉,未發生自燃事故,防火治理效果明顯。工作面、上下隅角、回風流瓦斯濃度明顯降低,工作面瓦斯濃度由治理前的0.35%降至0.07%,回風隅角瓦斯濃度由0.65%降至0.30%,回風流瓦斯濃度由0.40%降至0.10%,瓦斯治理效果明顯。