陳祥國
(福建馬坑礦業(yè)股份有限公司,福建 龍巖 364000)
當(dāng)前PLC 技術(shù)的應(yīng)用主要是按照一定的邏輯進行相關(guān)的運算進行控制的,這也就決定了PLC 技術(shù)本身必定具備以下幾種特點:首先便是性價比較高,而隨著PLC 技術(shù)的不斷完善和發(fā)展,當(dāng)前市面上的一系列PLC 技術(shù)產(chǎn)品都已經(jīng)逐漸實現(xiàn)了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化,適當(dāng)?shù)亟档土似浔旧淼氖褂贸杀綶1]。其次便是PLC 的操作以及變成程序較為簡單,能夠更好地適用于不同的電氣設(shè)備中,并讓不懂計算機編程的人才也能夠更好地使用PLC 程序?qū)τ陔姎庠O(shè)備進行自動化控制。最后便是其自身的抗干擾性能較強,這主要是由于相關(guān)的PLC 技術(shù)在設(shè)計最初,便已經(jīng)開始考慮到相關(guān)工業(yè)環(huán)境對于PLC 控制設(shè)備的影響,從而使得相關(guān)的PLC 控制技術(shù)能夠更好地保證相關(guān)自動化電氣設(shè)備的穩(wěn)定性和安全可靠性。
福建某礦山隨著近年不斷的技改后,規(guī)模擴大明顯,但同時也引起生產(chǎn)區(qū)域分散,作業(yè)場所擴大的劣勢,也由此導(dǎo)致原繼電器控制方式不再適應(yīng)現(xiàn)場情況。為了解決該難題,該礦山對其破碎生產(chǎn)線控制方式進行了升級改造,采用了西門子S7-1500 設(shè)備進行自動化控制。
當(dāng)前測控設(shè)備的主要核心單元,往往都是采用抗工業(yè)以及惡劣環(huán)境能力強的設(shè)備元件,同時通過長期運行,從而能夠有效地實現(xiàn)設(shè)備控制。
而在實際施工過程中,往往需要考慮實際的生產(chǎn)情況,同時通過上位機的作用,采用相關(guān)的工業(yè)控制機進行運作能夠,進而完成相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、以及數(shù)據(jù)的集中管理工作,而控制設(shè)備作為整個系統(tǒng)的下位機,往往能夠?qū)崿F(xiàn)對于獨立設(shè)備的分散控制功能,并通過相關(guān)設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸,進而通過高可靠的工業(yè)網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對于設(shè)備工作的控制。
1.設(shè)備的主要功能
目前PLC 控制設(shè)備和系統(tǒng),已經(jīng)逐漸集成了包括硬件平臺在內(nèi)的,一系列網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件設(shè)備、以及相關(guān)的應(yīng)用軟件設(shè)備等,從而才能夠為生產(chǎn)與管理等活動,提供一套更為完善的一體化和自動化的解決策略與計劃,而這套自動化系統(tǒng)往往集參數(shù)檢測和數(shù)據(jù)采集功能于一體,同時能夠通過設(shè)備自身的應(yīng)用實現(xiàn)過程控制和多媒體信息傳輸與交換的功能,并將存儲與利用化為一體從而實現(xiàn)對于系統(tǒng)的多維開發(fā)利用。具體工作有:
系統(tǒng)信息的集成工作,這一功能的實現(xiàn)往往通過規(guī)范化以及體系化的信息收集與處理為基礎(chǔ),在通過信息采集,以及傳輸與交換,存儲與利用之間的平衡利用,建立起系統(tǒng)化管理的全局實時數(shù)據(jù)庫,從而實現(xiàn)對于系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)的多方共享。
自動化系統(tǒng)設(shè)備的集成工作,這是當(dāng)前自動化系統(tǒng)設(shè)備解決組織計算機控制設(shè)備,以及相關(guān)檢測儀表作用的重要環(huán)節(jié),相關(guān)的閥門、變頻器以及電氣控制器等第三方設(shè)備的應(yīng)用,以及相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)的信息收集與信息應(yīng)用的集成等功能,都是當(dāng)前自動化系統(tǒng)設(shè)備集成工作的重要體現(xiàn)[2]。即解決當(dāng)前自動化系統(tǒng)設(shè)備之間的,多重互聯(lián)互通,并實現(xiàn)相關(guān)系統(tǒng)信息的互相操作。
2.自動化設(shè)備系統(tǒng)的顯示
自動化設(shè)備系統(tǒng)上位機畫面的相關(guān)設(shè)置:首先便是自動化設(shè)備系統(tǒng)使用過程狀態(tài)中的上位機顯示畫面。這里主要包括相關(guān)設(shè)備的區(qū)域顯示和總貌顯示,除此之外還包括相關(guān)組貌顯示、回路顯示、以及當(dāng)前上位機較為常用的梯形圖顯示和時間圖顯示,另外還有重要的報警狀態(tài)顯示。
其次便是自動化工藝流程動態(tài)顯示畫面,這里主要包括自動化系統(tǒng)的工藝流程和工藝參數(shù)的不定時刷新,或者相關(guān)自動化系統(tǒng)設(shè)備的啟動或者停頓狀態(tài)。
最后便是自動化系統(tǒng)用戶的管理畫面,這是通過相關(guān)設(shè)備設(shè)置自動化系統(tǒng)的用戶管理功能,并進行相關(guān)的權(quán)限管理工作,同時實現(xiàn)對于不同級別的用戶,不同操作權(quán)力的區(qū)分。
3.設(shè)備的操作功能 設(shè)備具備以下功能: 數(shù)據(jù)設(shè)備管理。實現(xiàn)設(shè)備運行信息及其他信息的分類顯示。提供數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)字典。
報警故障記錄。包括超限報警、開關(guān)報警記錄等,設(shè)備在線設(shè)備的故障記錄。
實時數(shù)據(jù)顯示。
1.三段一閉路破碎部分控制目標(biāo)
針對該礦山破碎工藝流程的特點,破碎生產(chǎn)自動控制的關(guān)鍵是:
(1)根據(jù)工藝流程順序,對破碎生產(chǎn)流程設(shè)備實行自動啟/停控制和聯(lián)鎖控制,對碎礦流程設(shè)備的運行狀態(tài)自動進行監(jiān)控。
(2)對圓筒倉、緩沖倉、中碎倉、篩分倉和廢石倉的料位進行檢測及料位上下限報警。
(3)對輥磨機、破碎機、篩分機和皮帶運輸機運行狀態(tài)進行檢測。
2.三段一閉路破碎過程的順序控制
破碎生產(chǎn)過程順序控制主要實現(xiàn)從新破碎設(shè)備顎式破碎機和老設(shè)備旋回破碎機開始,到香蕉篩為止的電氣設(shè)備的集中監(jiān)視和集中管理。依據(jù)下列原則對破碎過程實施連鎖控制與保護:
(1)進行逆序開車,順序停車;
(2)對于有緩沖設(shè)備的工藝流程,實行分段控制;
(3)實現(xiàn)不積料、不空倉的控制效果;
(4)故障停車與連鎖保護;
(5)各設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)控、報警;
(6)生產(chǎn)過程遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,減輕工人勞動強度,使一線操作人員由手工操作為主變?yōu)檠惨暈橹鳌?/p>
在實施控制過程中,可以實現(xiàn)碎礦流程的逆序開車,順序停車,并具有一鍵連鎖起停,故障連鎖停車等功能。同時利用礦倉的緩沖功能,對碎礦流程進行分段,實現(xiàn)分段保護控制,提高碎礦的生產(chǎn)率。
3.三段一閉路破碎生產(chǎn)的安全監(jiān)控
破碎生產(chǎn)的安全監(jiān)控主要實現(xiàn)礦倉料位的檢測報警、輥磨機、破碎機的工作狀態(tài)監(jiān)控、運輸皮帶的狀態(tài)監(jiān)控的控制。
對于礦倉料位的檢測,我們選用雷達料位計,它適合工況惡劣的環(huán)境,非接觸測量,測量精度高,直接標(biāo)準(zhǔn)模擬信號輸出,我公司已經(jīng)用于多個現(xiàn)場,取得了滿意的控制效果。從而總結(jié)了相關(guān)的自動化控制經(jīng)驗,并實現(xiàn)了對于控制效果的深入分析。
設(shè)備檢測各個礦倉料位,當(dāng)?shù)V倉料位接近料位上限和料位下限時候,設(shè)備將立刻報警提示礦倉料位情況,并且根據(jù)工藝要求和供礦、排礦設(shè)備情況作出相對應(yīng)控制,避免影響生產(chǎn)和損壞生產(chǎn)設(shè)備。
4.三段一閉路破碎控制設(shè)備檢測與控制功能
三段一閉路破碎控制設(shè)備檢測內(nèi)容:
(1)圓筒倉、緩沖倉、中碎倉、篩分倉和廢石倉的料位檢測;
(2)破碎機工作狀態(tài)檢測;
(3)振動篩工作狀態(tài)檢測;
(4)皮帶輸送機和振動給料機工作狀態(tài)檢測;
(5)新破碎設(shè)備1#膠帶機、轉(zhuǎn)運3#膠帶機和新8#膠帶機上的礦量檢測;
(6)皮帶打滑、跑偏、拉繩檢測。
隨著相關(guān)的計算機技術(shù)的發(fā)展和完善,當(dāng)前自動化控制技術(shù)不斷的發(fā)展,越來越多的科技成果被應(yīng)用到了電氣設(shè)備的自動化控制中來,這也推動了相關(guān)的控制技術(shù)的進步。未來PLC 技術(shù)的集成化程度會越來越高,相關(guān)的電氣設(shè)備自動化控制設(shè)備將會更加完善,運行程序也會更加穩(wěn)定,而根據(jù)具體需要制定專屬的PLC技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品,也將成為未來的發(fā)展趨勢。
由于PLC 技術(shù)適應(yīng)了當(dāng)前電氣設(shè)備自動化控制設(shè)備發(fā)展的需求,對于PLC 技術(shù)的探究便越來越受到人們的重視,而本文對于PLC 技術(shù)在礦上破碎流程電氣自動化控制方面的研究也正是在這樣的基礎(chǔ)上進行的。而對于PLC 技術(shù)的深入應(yīng)用而言,能否真正意義上的實現(xiàn)對于設(shè)備自動化的應(yīng)用,仍需要較長時間的實踐檢驗。