鄭橋鋒,許雄文
(河南中煙工業有限責任公司,河南漯河 462000)
漯河卷煙廠制絲車間切葉絲工序采用的是昆明第二機器廠生產的SQ37A型直刃水平滾刀式切絲機。該機型采用垂直進料方式,利用高位振動輸送機,將物料從垂直方向輸送至切絲機料倉,再由切絲機上下銅排鏈壓實成“餅狀”并輸送至刀門處,由高速旋轉的刀輥體上的8把刀片切割成絲狀。在生產某品牌煙絲時跑片比較嚴重,影響了產品質量。現場排查發現刀門處“煙餅”兩側有“空穴”。
某品牌煙片中薄片含量12%,水分(20±1)%,每批8000 kg,切絲時對切絲跑片量進行統計,平均跑片量每批2.325 kg,工藝要求批次跑片量<0.1 kg,因此跑片問題必須得到解決。
煙片中含有較多的薄片,薄片質硬面滑而煙片柔軟,如果薄片含量高或不均勻,相互之間就易于脫開。煙片在切絲機中由垂直進料到剛進入水平進料階段時,靠近料倉兩側墻板位置的葉片相互間位置變化較大,又因為墻板的摩擦阻力和薄片與煙片不能很好融合,局部產生“空穴”的可能性就大。雖然壓實器推料板前后往復推擠物料,但此處的位置較為靠前,松軟的物料并不能將推擠的力完全傳遞到位,在刀門處出現“空穴”,切絲后出現跑片現象,因此需要對推料板結構進行改進。
在壓實器推料板下部工作面加裝一個兩側凸出中間凹進的U形改進裝置,增大彎曲段兩側物料密度。
改進裝置由厚度為1 mm的不銹鋼板或其他硬質材料制成,其結構左右對稱,安裝于推料板工作面下部。兩側凸起距推料板下端邊緣200 mm,左右兩側與推料板邊緣約35 mm。凸起的作用是增加兩側物料的密實程度。凸起距邊緣有一定距離(35 mm)而沒有置于邊緣,可以防止凸起把物料從兩邊向中間擠壓。凸起的最大高度60 mm,根據料倉的容量大小可以有所增減。凸起的最高處上下方向有120 mm,實際生產中可根據生產速度進行調整凸起上下距離。
改進的目的是讓料倉內垂直下落段中間的物料能夠向料倉兩側運動,需要改變壓實器推料板的形狀。根據切絲機壓實器推料板的結構,設計加工一塊中間凸出兩側凹進的錐型不銹鋼殼體,其形狀剛好與推料板下部的改進相反,安裝在壓實器推料板工作面的上部,使壓實器推料板在往復運動過程中將中間的物料向兩側推擠,盡可能使料倉兩側的物料分布多于料倉中間的物料分布,提高料槽兩側物料的密實程度,再與壓實器推料板下部的改進共同作用,減少“煙餅”左右兩側產生“空穴”的機會。
通過改進,把壓實器推料板工作面形狀改為圖1樣式。

圖1 改進后推料板工作面形狀
經過以上改進,生產8000 kg某品牌煙絲切絲跑片量均能控制在0.2 kg以下。對比結果如表1。

表1 改進前后跑片量對比單位
由表1中可以看到,改進后有效消除了“空穴”,跑片量明顯減少,穩定了葉絲質量。