屈秀忠
(山西太原鋼鐵集團(有限)公司峨口鐵礦,山西忻州 034207)
國內等離子點火技術一般應用在電廠的燃煤鍋爐上,而冶金、水泥行業回轉窯在檢修、停產后的再次升溫點火過程中,大量使用柴油,由于油資源的日益匱乏以及國家對節能、環保、安全方面的高度重視,無油等離子點火正逐漸被冶金、水泥等相關行業所認知和應用。
太鋼峨口鐵礦球團鏈—回—環生產系統,從2005年投產以來,回轉窯點火、升溫的起產過程,一直采用柴油手動點火后柴油連續烘窯提溫。一方面造成柴油消耗大(日常檢修起產烘窯18.5 h用柴油20 t,年檢烘窯60 h以上用柴油60 t),另一方面柴油點火用棉紗手動點火很不安全,易造成爆燃。
從2014年開始,無油等離子點火技術才在球團回轉窯系統試用,經過不斷的改進,技術日趨成熟,2017年公司作為降本增效項目進行引進并實施。
一直以來,峨口鐵礦燒結球團鏈篦機—回轉窯系統起產的點火、升溫過程,采用人工手動柴油點火升溫。具體步驟如下。
(1)準備點火工具(3 m長6分管一根,棉紗2 kg,柴油1 L)。
(2)把棉紗綁在鋼管上,做好柴油泵開機準備。
(3)接到點火命令后,開啟柴油泵,油壓升到(2~2.5)MPa,將點火管浸油點燃,從回轉窯窯頭點火門伸到噴槍前0.5 m位置處,噴油點燃油槍。
(4)待柴油燃燒穩定后,開啟助燃風機,調節風開度獲得所需燃燒火焰。
點火完成后,需要燃燒柴油提溫,根據升溫曲線,日常起產連續噴油約16 h,大修后升溫需噴油50 h,存在柴油消耗量大、成本費用高的缺點。另外人工點火易造成爆燃,有一定的安全隱患。
(1)主要技術指標設計。采用哈爾濱三力源熱能技術有限公司擁有的“回轉窯等離子烘爐、點火溫度自動控制系統”的專利技術(圖1)。利用回轉窯窯頭原有空間進行設計布置。
(2)工藝布置設計。設計在回轉窯窯頭側墻位置進行工藝布置。利用原大力煤槍的安裝平臺進行延伸,延伸平臺保證既不影響回轉窯扒塊,又有足夠強度。變壓器室選在跨過緩沖倉樓到2#轉運站頂部,新建平臺。窯頭布置如圖2所示。

圖1 等離子點火系統構成

圖2 等離子煤槍與大力煤槍平面布置
2017年8月,利用球團系統大修期間實施了該項目,等離子煤槍平臺、變壓器室平臺、過橋、自制彩鋼房安裝完成后,進行了等離子槍安裝、水、風管道、電器安裝,8月底試車成功。
改造后,等離子點火、升溫系統經過多次使用,成功率達到100%,實現了回轉窯烘窯自動點火、等離子裝置連續提溫的目標,代替柴油烘窯,降低了生產成本。