袁偉,周松華,許道利,藍卯
(浙江永聯民爆器材有限公司遂昌永新分公司,浙江 麗水 323300)
2016年,根據國務院《大氣污染防治行動計劃》(國發[2013]37號)、浙江省《浙江省大氣污染防治行動計劃》(浙政發[2013]59號)及《遂昌縣高污染燃料“五爐”淘汰改造工作實施方案》遂政辦發(2017)63號文件精神,要求“2017年9月30日前,全面淘汰或改造10蒸噸/小時以下的燃煤鍋爐”及尾氣排放嚴格要求,企業開始調研考慮更換清潔燃料鍋爐(用電鍋爐、生物質燃料鍋爐和天然氣鍋爐),經從當時的運行成本、燃料的環保問題和生產蒸汽用量的實際情況考慮,最終選用1臺2蒸噸/小時天然氣鍋爐,并建立液化天然氣站,安裝液化天然氣儲罐及氣化設施,截止2017年9月底,淘汰了2臺4蒸噸/小時燃煤鍋爐,正式啟用液化天然氣鍋爐。
(1)液化天然氣鍋爐與燃煤鍋爐優勢比較:一是啟爐快,生產用汽啟動快;二是不需要壓爐為第二天燒爐做準備;三是天然氣燃燒值高,蒸汽量生成快;四是自動化程度高,大大降低了司爐工的勞動強度;五是降低了人工成本,原兩班6人輪班操作,現4人操作即可;六是天然氣屬清潔能源,按國家目前氮氧化物排放標準,無需增加尾氣的治理設施和相關費用及擔心鍋爐尾氣排放達標問題,根據《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—2014)規定氮氧化物濃度上限是200mg/cm3,2018年企業經當地環保檢測單位實際檢測氮氧化物濃度是173mg/cm3。
(2)液化天然氣鍋爐與燃煤鍋爐劣勢比較:一是天然氣價格高,價格受市場油氣產品影響變化大,2018年到目前為止,價格上升近20%,導致生產成本上升;二是燃氣鍋爐自動化程度高,鍋爐和液化天然氣站設備零部件價格高,維修成本高;三是自動化程度高,對司爐工的操作水平要求更高,間接增加了鍋爐操作和壓力容器操作的培訓等管理成本;四是按規定要求設立液化天然氣站,增加液化天然氣儲罐及氣化設施,且液化天然氣屬易燃易爆危險化學品,一旦使用管理不當,造成嚴重事故,所以增加了企業生產的危險系數和管理成本。
(3)建議和意見:一是生產車間合理使用和控制生產用氣,節約生產成本;二是根據生產用汽需要,合理調節鍋爐開、停機上下限壓力,延長自動開、停機時間,延長設備和零部件壽命;三是液化天然氣站的設立,嚴格按《城鎮小型液化天然氣氣化站技術規程DB33T1155—2018》施工安裝,加強安全管理和安全投入,安裝天然氣壓力、液位顯示和報警裝置、管道輸送自動切斷和報警裝置及泄漏濃度檢測自動報警裝置等必要的安全設施,提高設備設施本質安全和安全防護措施的有效性,確保鍋爐和液化天然氣站的安全運行。
按目前企業生產使用固體硝酸銨計算,每噸炸藥在7月份的天然氣成本如下(含管路損耗):
7月份生產用固體硝酸銨用氣量統計如下表1。

表1
成本計算結果:7月份夏季生產,原材料在固銨生產條件下,平均每噸產品的成本是63.012元。
(1)液體硝酸銨生產用氣量測算。
液體硝酸銨生產用氣量統計(表2)。

表2
成本計算結果:按當前液化天然氣價格4995元/噸計算,采用液體硝酸銨生產每噸炸藥的成本是18.85元。
(2)固體硝酸銨生產用氣量測算。
固體硝酸銨生產用氣量統計(表3)。
成本計算結果:按當前液化天然氣價格4995元/噸計算,采用固體硝酸銨生產每噸炸藥的成本是64.343元。
結論:經測算對比分析,天然氣鍋爐,生產原材料采用液體硝酸銨生產比采用固體硝酸銨生產,每噸產品成本節省45.493元(見表4)。
成本比較(表4)。
(3)分析建議:在采用固體硝酸銨生產時,根據生產工藝需要、硝酸銨需要溶解成溫度在90~110℃,溶解時需要大量的熱量能耗,所以天然氣用消耗比較大,但在采用液體硝酸銨生產時,液態硝酸銨本身溫度有110℃左右,溫度完全滿足生產需要,不需要進一步加熱,大大減少了蒸汽用量的需求,所以與生產用固體硝酸銨相比,天然液化氣的用量大大減少。

表3

表4
因此,在固、液硝酸銨等同價格條件下,企業應使用液體硝酸銨生產,以降低生產成本,或根據固、液硝酸銨市場價格的變化和不同硝酸銨廠家的價格情況,及時轉換采購使用固、液硝酸銨來降低生產成本。