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新疆油田超稠油凈水除硅一體化技術(shù)研究

2019-03-21 07:38:58袁鵬
油氣田地面工程 2019年2期
關(guān)鍵詞:工藝

袁鵬

新疆油田公司工程技術(shù)研究院

新疆油田A作業(yè)區(qū)超稠油采出水水型為NaHCO3,含油質(zhì)量濃度為 15 000~40 000 mg/L,礦化度為2 162~5 682 mg/L,SiO2質(zhì)量濃度為300 mg/L左右,溫度在65~90℃之間[1-3],具有高含油、高礦化度、高含硅的水質(zhì)特點(diǎn)。目前,新疆油田A作業(yè)區(qū)已采用超稠油采出水深度凈化處理技術(shù)[4],很大程度上改善了水質(zhì),基本滿足了過熱注汽鍋爐給水的水質(zhì)要求,減少了廢水外排,節(jié)約了大量清水資源,實(shí)現(xiàn)了污水資源再利用的目的。

新疆油田A作業(yè)區(qū)某聯(lián)合站除硅工藝投運(yùn)以來,超稠油采出水化學(xué)除硅效果顯著,然而存在系統(tǒng)設(shè)備與工藝的適應(yīng)性問題[5],反應(yīng)罐出水中SiO2濃度為90 mg/L左右,沒有滿足SY 5854—2012《油田專用濕蒸汽發(fā)生器安全規(guī)范》和SY 0027—1994《稠油集輸及注蒸汽系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》中鍋爐給水水質(zhì)指標(biāo)中SiO2≤50 mg/L的要求,從而導(dǎo)致注汽管網(wǎng)結(jié)垢[6-7](圖1);因此在水處理流程中開展凈水除硅一體化技術(shù)研究來降低SiO2的含量。

圖1 結(jié)垢管線除硅圖Fig.1 Desiliconization of scaling pipeline

1 油田除硅技術(shù)現(xiàn)狀

新疆油田A作業(yè)區(qū)某聯(lián)合站在超稠油采出水除硅方面建立了一套化學(xué)除硅系統(tǒng),調(diào)儲(chǔ)罐出水(含油25 mg/L左右、懸浮物為30 mg/L、SiO2為300 mg/L左右)經(jīng)反應(yīng)提升泵提升至除硅反應(yīng)器(420 m3/h),與除硅藥劑(1#除硅劑和2#除硅劑的加藥質(zhì)量濃度分別為240 mg/L和220 mg/L)反應(yīng)后利用余壓進(jìn)入污水凈化系統(tǒng)(含油為5~6 mg/L、懸浮物為9~26 mg/L、SiO2為90~100 mg/L),除硅反應(yīng)器的排泥匯集至站區(qū)已建排泥管線,再輸至污泥沉降池處理。其除硅工藝流程見圖2。

圖2 超稠油采出水除硅-凈化工藝流程Fig.2 Silicon removal and purification process flow of super heavy oil produced water

該超稠油采出水除硅-凈化工藝只能將SiO2濃度從300 mg/L左右降到90 mg/L左右(圖3)。由于除硅效果不佳,導(dǎo)致注汽管線中結(jié)垢且堵塞管線,嚴(yán)重影響油田正常生產(chǎn)。

圖3 除硅系統(tǒng)進(jìn)出口SiO2含量Fig.3 SiO2content at the inlet and the outlet of silicon removal system

2 凈水除硅一體化

2.1 試驗(yàn)方案

新疆油田A作業(yè)區(qū)管線結(jié)垢成分分析見表1,由表1可知垢物主要成分為硅酸鈉(93.72%),需在水處理流程中對(duì)超稠油采出水除硅工藝進(jìn)行改進(jìn)。目前除硅工藝主要為物理法和化學(xué)法,物理法是利用電、磁、聲等物理場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)防垢和除垢,而化學(xué)法主要包括離子交換、化學(xué)加藥或階段性酸洗等[8]。由于污水凈化反應(yīng)罐pH值變化波動(dòng)大,導(dǎo)致凈水藥劑配方和加藥濃度調(diào)整頻繁。一方面使污水凈化單元污泥量較除硅工藝投產(chǎn)前有了大幅度增加,導(dǎo)致污泥處理系統(tǒng)回收水量增加,加大了污水凈化處理的難度;另一方面使鍋爐注汽管網(wǎng)產(chǎn)生結(jié)垢,影響注汽管網(wǎng)的安全性,導(dǎo)致管網(wǎng)使用壽命大幅降低。因此,在原有除硅工藝系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出了凈水除硅一體化技術(shù),將除硅單元和凈化單元合二為一,可充分發(fā)揮除硅藥劑和凈水藥劑的作用效果;并探究新型的復(fù)配型凈水藥劑,從而降低污水除硅凈化處理成本,提高除硅率。

在化學(xué)除硅試驗(yàn)中提出了兩種方案,方案一是凈水除硅一體化技術(shù),方案二是凈化-除硅技術(shù)。通過兩種化學(xué)除硅試驗(yàn)方案的結(jié)果對(duì)比,最終確定除硅方案。通過對(duì)新疆油田A作業(yè)區(qū)某聯(lián)合站調(diào)儲(chǔ)罐前期除硅工藝的研究,確定了試驗(yàn)藥劑:除硅劑CG-1、除硅劑CG-2、混凝劑SDJ-E1和助凝劑SDJ-E3,在采出水pH=5~6時(shí),通過鋁鹽脫硅可實(shí)現(xiàn)混凝而除去懸浮物,也可有效降低水質(zhì)的硬度。

表1 管線結(jié)垢成分分析Tab.1 Analysis of pipeline scaling components 質(zhì)量分?jǐn)?shù)%

方案一:在原有新疆油田A作業(yè)區(qū)凈化-除硅的除硅工藝基礎(chǔ)上,將凈化和除硅單元合二為一,除硅反應(yīng)器(直徑3.0 m,高13.5 m)利用重力和混凝沉降工藝可以充分發(fā)揮除硅藥劑和凈水藥劑的作用效果,縮短反應(yīng)時(shí)間至27 min,實(shí)現(xiàn)凈水除硅一體化,其工藝流程見圖4。試驗(yàn)藥劑為除硅劑CG-1、除硅劑CG-2和助凝劑SDJ-E3。

圖4 凈水除硅一體化工藝流程Fig.4 Integrated process flow chart of water purification and silicon removal

方案二:凈化-除硅工藝需在新疆油田A作業(yè)區(qū)現(xiàn)有的除硅系統(tǒng)基礎(chǔ)上改造管線和新建混凝沉降罐,其工藝流程見圖5。試驗(yàn)藥劑為:混凝劑SDJE1、助凝劑SDJ-E3、除硅劑CG-1和除硅劑CG-2。

圖5 凈化-除硅工藝流程Fig.5 Purification-desilication process

2.2 試驗(yàn)結(jié)果

每一組試驗(yàn)除硅時(shí)間均為60 min。方案一凈水除硅一體化工藝的試驗(yàn)結(jié)果見表2,方案二凈化-除硅工藝的試驗(yàn)結(jié)果見表3。

通過加入不同濃度的除硅劑CG-1和CG-2,可知其加藥濃度均≥400 mg/L時(shí),60 min后除硅效果顯著,均滿足標(biāo)準(zhǔn)SY 5854—2012和SY 0027—1994的要求(SiO2≤50 mg/L)。

表2 凈水除硅一體化試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Integrated experimental results of water purification and silicon removal mg/L

表3 凈化-除硅試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Experimental results of water purification and silicon removal mg/L

試驗(yàn)結(jié)果顯示,方案一凈水除硅一體化工藝具有極好的除硅凈化效果,除硅時(shí)間為60 min,除硅率為87.9%(除硅劑加藥濃度為400 mg/L,SiO2<50 mg/L),在除硅過程中形成的絮體密實(shí),大幅度增加了污泥的排量,不僅達(dá)到了除硅的效果還吸附了大量的固體顆粒,藥劑成本為3.73元/m3;方案二凈化-除硅工藝也具有極好的除硅凈化效果,除硅時(shí)間為60 min,除硅率為89.3%(除硅劑加藥濃度為400 mg/L,SiO2<50 mg/L),但其工藝相對(duì)凈水除硅一體化工藝流程長(zhǎng)、改造成本大,藥劑成本為5.17元/m3,藥劑成本高出方案一凈水除硅一體化1.44元/m3。綜上所述,在保證除硅效果滿足注汽鍋爐水質(zhì)SiO2≤50 mg/L的要求下,方案一凈水除硅一體化工程投資小且藥劑成本底。

2.3 優(yōu)化措施

根據(jù)新疆油田A作業(yè)區(qū)除硅現(xiàn)狀,可采取凈水除硅一體化工藝。為了使除硅藥劑進(jìn)一步充分地反應(yīng)并延長(zhǎng)除硅時(shí)間,可將除硅劑加藥點(diǎn)前移至調(diào)儲(chǔ)罐進(jìn)口或在除硅反應(yīng)器出口建造一個(gè)緩沖單元。為了精細(xì)化控制硅含量,還可對(duì)凈水除硅一體化系統(tǒng)進(jìn)行分段加藥,其分段加藥試驗(yàn)結(jié)果見表4。

表4 凈水除硅一體化分段加藥試驗(yàn)結(jié)果Tab.5 Experimental results of integrated water purification and silicon removal with stage agent addition mg/L

試驗(yàn)結(jié)果顯示,通過分段除硅,除硅劑CG-1和CG-2的總加藥濃度分別為400 mg/L時(shí),其除硅效果顯著,60 min時(shí)的除硅率為88.2%,其除硅效果見圖6。因此針對(duì)不同水質(zhì)或不同處理標(biāo)準(zhǔn)來控制除硅劑的加藥濃度可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的除硅目的。

圖6 除硅凈化效果Fig.6 Purification effect of silicon removal

試驗(yàn)結(jié)果顯示,凈水除硅一體化分段加藥除硅凈化效果良好,水質(zhì)透徹,形成的絮體密實(shí),在污泥排量方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),可避免出現(xiàn)注汽管線結(jié)垢問題。

3 結(jié)論

(1)采用凈水除硅一體化工藝并選用除硅劑CG-1、除硅劑CG-2和助凝劑SDJ-E3處理新疆油田A作業(yè)區(qū)稠油污水,在60 min時(shí)除硅效果最佳,可滿足標(biāo)準(zhǔn)SY 5854—2012和SY 0027—2014的要求(SiO2≤50 mg/L)。

(2)在凈水除硅一體化工藝中通過分段調(diào)整加藥濃度可有效除硅并凈化水質(zhì),產(chǎn)出水pH值約為8,除硅劑CG-1可加在大罐或池子內(nèi),解決了管線結(jié)垢問題。

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