張道長 周雄超 姜福允
(浙江建輝礦建有限公司 哈巴河 836700)
某銅礦位于新疆北部,礦石為硫鋅銅礦,主要采用大直徑深孔嗣后充填采礦法,采場高50~100米,采場爆破方式為“VCR爆破拉槽+全孔側向崩礦”,爆破后的礦石落在采場底部結構處,利用4m3鏟運機在采場兩側出礦巷道內出礦。生產中,因為各種原因造成采場底部礦石嚴重板結,鏟運設備無法鏟裝,不但損失大量礦石且高殘礦堆影響二步采場采準工程施工。本例采用在采場兩側穿脈內或者采場出礦口處施工扇形中深孔,鉆孔穿透采場底部結構到達粘結礦堆,在鉆孔底部裝藥爆破的方式,有效松動存礦且不破壞采場底部結構,大大提高了礦石回收率,取得較好經濟效益,并最大限度保證二步采場的安全施工。
500-600m 中段1301#采場,礦體為塊狀硫化物銅鋅礦床,采場含硫量20%~35%,無水害影響,采場垂直于礦體走向布置,段高100 米,采幅12 米;底部結構位于500m中段,1302#、1104#穿脈分列于1301#采場兩側,并施工出礦巷道至采場中間;上部在550m中段、600m中段分別施工采場中間穿脈和矩形大直徑深孔鑿巖硐室,作為T-150鉆機的鑿巖中段。
回采時,在500m中段1301#穿脈采用YGZ-90鉆機施工上向扇形孔,爆破后形成13 米高的V 型塹溝底部結構;上部有37 米、45 米兩層下向大直徑深孔連續回采,爆破后用4m3鏟運機出礦;因為礦石含硫量高、鏟運機觸及不到礦石、未及時松動等原因,造成底部結構內粉礦或者小塊度礦石嚴重板結,礦石與底部塹溝、采場兩幫形成整體,粘結礦堆長20 米,最高處達18 米,粘連礦石約6000 噸,鏟運設備無法鏟裝。如不及時處理回收,結束采場出礦進行充填,會造成大量礦石損失且充填漿不能有效膠結礦堆,降低生產效益并影響二步采場采準工程安全施工。
為將粘結礦堆松動,便于鏟運機鏟裝,最初采用炸藥包貼近礦堆進行裸露爆破震礦的方法,但因為爆破能量不集中、作業范圍小,收效甚微;后期采用機器人進入出礦巷道,在粘結礦堆上施工直徑為50~60cm 圓孔,用竹竿捆綁炸藥卷置于孔內爆破震動的方法進行松動,但掏孔難以成型,裝藥孔深度不足,且機器人作業范圍只在地面以上2米內,所震下的礦石很少;震礦之后,出礦巷道頂部的粘結礦石形成懸頂,存在垮塌風險。
上述方法共投入震礦炸藥300 公斤,雷管150發,僅在出礦巷道底板以上3~4米高度震落礦石400余噸,高處的粘結礦堆絲毫沒有松動,且后續敷設藥包、連接起爆線等環節均存在較大的安全風險,主要問題仍未解決。
經過現場勘察及分析,決定利用爆破漏斗理論,在500m中段1104#穿脈、1302#穿脈和出礦巷道內施工扇形中深孔,孔底到達粘結礦堆,每排4 個鉆孔均勻布置在粘結體高度上,用氣動裝藥器在鉆孔底部小范圍內耦合裝藥,非電導爆管雷管起爆,形成孔內1.5m~2m 的延長藥包、鉆孔底部和粘結礦堆內部為爆破作用范圍的多個爆破漏斗,炸藥充分貼近粘結礦堆,爆破產生的沖擊波在孔底及粘接礦堆產生裂隙,隨后爆炸氣體促使裂隙貫通擴大,使粘接礦體脫離采場邊幫及底部,有效松散。
延長藥包爆破漏斗的拋體集中在藥包軸線兩側藥包長度的范圍內,漏斗位于藥包周邊的邊幫和粘結礦堆,形狀為中部平直、兩端銜接近似于半圓的封閉曲線,爆破后的爆破沖擊波和爆炸氣體作用于相對較弱的粘接礦堆,對其產生松動和拋擲。采用75mm 鉆頭施工中深孔,經試驗,裝藥長度2米時,鉆孔周邊3 米~3.5 米范圍內粘結礦堆被有效松動,因此,設計鉆孔排距和孔底距為3米。
現場作業時,在500m 1301#采場兩側穿脈及出礦巷道內架設YGZ-90鉆機,施工上向傾斜鉆孔,鉆孔傾角40°~75°,鉆孔直徑80mm,排距3 米,孔底距2.5~3米,孔深6.5~16.5 米,鉆孔頂部穿透采場底部結構及邊幫,抵達粘結礦堆。施工的震礦鉆孔布置如圖1。

圖1
鉆孔施工完成,經驗收、清孔后,采用BQF-100型氣動裝藥器裝填粉狀硝銨炸藥,對鉆孔進行連續耦合裝藥,每個鉆孔僅在孔底2米范圍裝藥,非電毫秒導爆管雷管連接1.2米長導爆索敷設于藥包中間,導爆管順鉆孔延伸至孔外;采用逐排起爆方式,鉆孔排間延時25~50ms,臨近出礦口的鉆孔排位采用較低段位,先行起爆,臨近出礦口遠的鉆孔采用較高段位。
將全部震礦鉆孔分1~2次爆破,爆破后粘結礦堆被有效松動,大量粘結礦石落入出礦巷道內,用柴動4m3鏟運機連續鏟裝出礦,防止再次粘結。經過努力,成功回收3900 噸粘結礦石,采場礦石銅品位2.59%,鋅品位1.72%,經濟效益明顯。各出礦巷道均與采空區貫通,采場內剩余殘礦堆高度較小,不影響充填擋墻砌筑,充填漿能順利進入各出礦巷道和采場底部,保證二步驟采場采準工程順利進行。回收效果對比如表1。

表1 500-1301#采場震礦投入與效果對比
該方法用簡單的設備穿鑿中深孔,普通爆破方式成功回收了大量殘礦,具有下列優點:
(1)安全性好:在巖石穩固的穿脈內或者出礦巷道內施工中深孔,裝填炸藥,作業條件好;爆破后,采場底部結構和出礦巷道僅在內部輕微破壞,鏟運人員及設備安全有保障;
(2)效率高:施工的中深孔到達粘結礦堆的不同高度,藥包充分貼近粘結體,爆破能量充分、均勻作用于礦堆,對粘結礦石產生整體震動,大量存窿礦石得以回收,更加有效利用礦產資源;
(3)經濟效益好:改變裸露藥包震礦耗費高、效果差的現狀,震礦過程所消耗的人工費用、材料費、機械費用較低,取得較大的收益;
(4)便于采場充填及二步采場采準工程施工,后續采場銜接順暢。
該方法能有效對粘結礦堆進行整體松動,若在鏟運結束后再利用遙控鏟運機進入采空區鏟裝,將進一步降低采場礦石損失率,經濟效益顯著;避免二步驟采場采準工程在較高殘礦堆下掘進,降低了風險和支護費用,節約工期,保證生產順利進行,對其他礦山采場粘結礦石回收具有一定借鑒意義。