郝金鋼
(山西省汾陽市三泉鎮五麟公司,山西 汾陽 032200)
山西焦煤集團五麟煤焦開發有限責任公司是國有控股企業,公司注冊資金150 443萬元,現有一期100萬t/a焦化項目以及10萬t/a甲醇項目,為改善入氣柜的焦爐煤氣的質量,在2018年10月16日,對超重力除塵系統進行了試車,并投入運行。
根據廠化驗數據,進氣柜焦爐氣量為30 000 m3/h,氣體壓力為7 kPa,焦油質量濃度<10 mg/m3,粗苯質量濃度<3 000 mg/m3,萘質量濃度<70 mg/m3。通過一段時間監護運行后,發現本套裝置處理雜質的能力并不理想,結合數據對影響除塵效果的因素進行全面分析,并向相關方面的專家請教,進行技術改造,最終使本套裝置發揮了應有的作用。
由焦化送至甲醇的焦爐煤氣,經過超重力除塵系統的填料床后,進入氣柜的進氣水封房,分離掉煤氣中的下液后,進入濕式氣柜,后經出口水封,被送往壓縮工段進行后續生產。旋轉填料床由磁傳動器帶動旋轉采用塑料鮑爾環,具有通量大、阻力小、分離效率高的特點[1-2]。煤氣中的雜質通過沖洗水進行分離。具體工藝流程見第114頁圖1。
原設計沖洗水采用的是新鮮水,每小時需要約30 m3的水量,這部分水在經過除塵機之后,不符合節約環保的要求。考慮到甲醇現有的污水處理站的調節池進水量大約在40 m3/h,可以滿足除塵系統水量需求,我們在調節池安裝了兩臺自吸泵,往除塵機送循環水,水質成分見表1。

表1 循環水泵相關參數

表2 循環水水質成分
由表2可以看出,循環水水質偏酸性,油含量較大,直接進入超重機,很容易使填料結垢,所以我們從水質改善方面入手,解決除塵系統效率低的問題,分為以下幾個步驟[3]。
1) 在調節池中加入工業堿,利用中和作用,將循環水的PH調至7~9之間,使其偏堿性,以對于煤氣中的酸性成分產生一定作用。
2) 循環水中的油類物質較多,為此,在循環水中同時加入了破乳劑和絮凝劑(主要為聚丙烯酰胺),并由刮渣機將析出的油泥進行導出。
3) 在循環水使用前,設計了過濾器,內裝石英砂及活性炭,從而除去水中的SS、CODcr等雜質。

表3 改造后循環水水質成分
設備運行過程中,循環水流量一直保持在30 m3/h的高位運行,不僅造成除塵機磁傳動器負荷較重,并且煤氣中的帶水量明顯增加,對后續工藝影響較大,考慮到實際工況,在氣量一定的條件下,我們按照5 m3/h幅度逐步降低循環水的流量,試驗數據見表4。

圖1 超重力系統工藝流程圖

水量/m3·h-13025201510氨45.2240.7835.6138.4937.82苯2.781.561.231.281.37焦油1.921.49未檢出1.191.55萘53.1426.47未檢出17.4818.56排水頻次/天129854
由表4可以看出,循環水流量控制在20 m3/h,雜質的脫除效果比較理想,當水量再降低時,雜質含量很難再降低。另外氣柜排水的頻次也相應的降低,所以我們在實際生產中,一般將水量控制在18 m3/h~21 m3/h。水量達到30 m3/h時,循環水泵基礎震動大,并且聯軸器梅花墊的使用周期明顯縮短[4-5]。
超重力除塵機去除雜質的能力也與磁傳動器的頻率有關,但是,是否頻率越大,除塵效果越好?實驗中,選定相對穩定的煤氣層和合適的水量,通過改變磁傳動器的頻率,觀察數據變化。廠家給定的頻率范圍為10 Hz~25 Hz,故我們的頻率幅度為3 Hz,在接近最大頻率,幅度為2 Hz,實驗結果見表5。
通過化驗數據,可以看出,頻率達到19 Hz時,超重機的除塵效果達到基本要求,繼續調高,指標變化不是特別明顯,當頻率達到23 Hz~25 Hz時,我們發現電機表面溫度比較高,而且磁傳動器的皮帶振幅有了明顯增大現象。

表5 頻率對除塵效果的影響
煤氣質量改善是許多化工生產企業的難題,不僅影響到產量,也影響到安全,本文對超重力除塵系統的工藝流程進行了介紹,并且羅列了實際應用中遇到的難題,也給出了相應的解決方案作為參考,通過實驗數據可以看出水質得到改善,水量控制在18 m3/h~21 m3/h,頻率達到19 Hz時,超重機脫除雜質的能力比較理想,由于實驗條件有限,大量的數據需要在實踐中逐步積累、分析,才能制定出更加科學合理的工藝指標。