莊偉東
(福建申遠新材料有限公司,福建 福州 350512)
福建申遠新材料有限公司(以下簡稱申遠新材料) 7.54×107kJ/h有機熱載體鍋爐于2018年1月建成投產。鍋爐以二類煙煤為燃料,在不設置煙氣處理的情況下,煙氣排放不能達到2014年7月1日執(zhí)行的GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》,該標準要求新建企業(yè)大氣污染物排放濃度限值:ρ(SO2)≤200mg/m3。
申遠新材料廠內配套有32%氫氧化鈉液堿儲罐,可以直接用管道送至鍋爐裝置,生石灰從市場取得。因此,有機熱載體鍋爐煙氣處理采用雙堿法脫硫技術比較方便和合理。
申遠新材料有機熱載體鍋爐煙氣設計條件見表1。

表1 煙氣設計條件
申遠新材料7.54×107kJ/h有機熱載體鍋爐煙氣脫硫工藝流程如圖1。
本脫硫工藝流程主要包括3個系統(tǒng)。
32%NaOH堿液由界區(qū)外管道輸送至脫硫系統(tǒng)鈉堿罐。生石灰CaO采用袋包裝粉末,送入倉庫儲存。定量供給至石灰漿液攪拌罐,按比例加水配成20%(質量分數)的Ca(OH)2溶液,通過電動閥輸送至再生池。
脫硫塔設備選用5層噴頭霧化裝置,其中下面3層為脫硫用噴淋,上面2層是除霧器沖洗噴淋層(常閉)。
煙氣在脫硫塔內與吸收液發(fā)生反應,主要反應有:
①脫硫反應。

(1) 為啟動階段Na2CO3溶液吸收SO2的反應;(2) 為再生液pH值較高時(高于9時),溶液吸收SO2的主反應;(3)為溶液pH值較低(5~9) 時的主反應。
②再生過程。


圖1 煙氣脫硫工藝流程圖

③ 氧化過程 (副反應)。

煙氣經過除霧器時,液滴由于慣性碰撞作用,煙氣中大粒徑水霧(≤75 mg/m3)被捕集脫除留在檔板上。因其中含有固態(tài)物,存在結垢的風險。因此需要定期對除霧器進行在線沖洗,沖洗介質為工業(yè)水,由除霧器沖洗水泵提供,沖洗水還可用于補充脫硫塔中的水分蒸發(fā)損失。
脫硫循環(huán)水的控制工藝指標pH值在9~12,液氣比2 L/m3,循環(huán)液密度1.15g/L。在相應的范圍內,脫硫效率可達92%以上。對脫硫效率影響最大的是pH值,通過調節(jié)pH值的高低來控制出塔氣體中SO2的含量,使排出煙囪氣體中ρ(SO2)小于200 mg/m3。
污泥在多級沉淀池中逐級累積在底部,采用污泥泵與壓濾機組合,過濾清水返回到循環(huán)池,濾餅外運。
申遠新材料有機熱載體鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)主要設備見表2。
脫硫塔是脫硫系統(tǒng)的核心設備,其結構接近空塔,阻力低。該塔采用噴淋、除霧器一體結構,主體材質采用碳鋼+內襯花崗巖。脫硫塔內部選用5層噴頭霧化裝置,其中下面3層為脫硫用噴淋,上面2層是除霧器沖洗噴淋層(常閉)。

表2 主要設備表
除霧器用于分離煙氣攜帶的液滴,其系統(tǒng)組成為:兩級除霧器,配備沖洗水系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)(包括管道、閥門和噴嘴)。除霧系統(tǒng)包括一臺安裝在下部的粗除霧器和一臺安裝在上部的細除霧器。
一級除霧器的上、下面和二級除霧器的下面設有沖洗噴嘴,由PLC實現自動沖洗。
該雙堿法脫硫系統(tǒng)主要有以下工藝特點:
1) 用NaOH脫硫劑,循環(huán)溶液中基本上是NaOH的水溶液,在循環(huán)系統(tǒng)中對設備、管道和泵類無腐蝕和堵塞現象。
2)吸收劑再生和脫硫渣沉淀均在塔外進行,減少了塔內結垢的可能性。
3)脫硫效率高,SO2吸收效率達92%以上。脫硫前后SO2組成見表3。

表3 脫硫前后物料組成
2018年8月份運行數據見表4。

表4 2018年8月份運行數據
雙堿法脫硫工藝操作簡單,脫硫劑的加入控制是保證脫硫效率的關鍵。主要有幾個影響因素:生石灰的品質、石灰漿加入量、鈉堿液的加入量、石灰攪拌和停留時間。在保證脫硫劑質量的前提下,保持漿液均勻攪拌,盡量使CaSO3和CaSO4結晶沉淀,然后通過污泥泵排出。
脫硫水池內的水是逐級溢流的,正常在高液位運行。在初期運行發(fā)現脫硫循環(huán)水池偶有水滿溢出現象,檢查發(fā)現是操作的原因,在沖洗除霧器時閥門開度過大,即向脫硫塔內加入大量補充液位,導致本已高水位的脫硫循環(huán)池會滿水溢出;發(fā)現這一問題后及時改進了操作方法,采用小流量多頻次沖洗,消除了滿水溢出現象。
在線pH計安裝在循環(huán)池,正常運行時要求探頭要插入水面以下。當有提升負荷時,脫硫塔水份蒸發(fā)變大,補水不及時,水池水位下降,使得pH探頭露出水面,產生結垢結晶導致失敏。采取一系列措施后解決了問題,嚴格控制水位,同時降低探頭安裝高度,空池時提前用清水浸泡探頭。
申遠新材料雙堿法脫硫系統(tǒng)經過1年多的運行,實現了國標中要求重點地區(qū)的達標排放,取得了良好的社會效益和經濟效益。