陳鉑川,徐 林
(中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6作業公司 天津300453)
海上油氣生產平臺工藝流程復雜,設備繁多,都布局在平臺甲板上。受限于海上特殊環境,一般針對海上平臺泵類設備振動高的故障,主要采用以下3種方法進行處理:對中調整;基座甲板加強;設備大修檢查。第1種方法簡單方便,但往往不能夠解決根本性問題;第2和第3種方法,耗費成本費用較多,施工過程復雜。鑒于這種情況,考慮將設備與甲板由基座硬連接改為軟連接,借此緩沖振動,以到達減輕注水增壓泵高速振動的目的。
4#注水增壓泵是海上油氣生產平臺的關鍵設備,一般為電壓等級380V低壓電機驅動的單級離心泵,剛性底座,18mm鋼甲板承載,作用是為地層高壓注水泵(出口壓力10MPa)提供低壓水(出口壓力1.8MPa),全天候24h運行,以保證海上油氣生產平臺注水流程的穩定。該機組主要技術參數如下。
①泵型號規格:KCC150X100-450(四川日機CM1B-085-E070-BOVGF機械密封;無錫創明TD6-470-75x140/60x100x200聯軸器);揚程184m;額定流量300m3/h;入口壓力40kPaG;操作壓力1800kPaG;設計壓力5000kPaG;軸中心高425mm。
②電機型號規格:YX3355L1-2H/2975rpm/280kW/380V/50-HZIP56,F級(佳木斯船用電機;帶空間加熱器,滾動軸承)。
自2014年安裝投用以來,經現場監測,其電機、離心泵的振動速度一直處于較高的狀態(機組振動速度大于10mm/s),同時檢測到整個機組撬塊振動速度也偏高。整個機組撬塊的高速振動,導致電機和離心泵的軸承磨損加劇,平均半年時間就必須分別更換電機驅動端與非驅動端軸承(其軸承型號:驅動端為滾動軸承NU317C3NSK,非驅動端為滾動軸承6317-2ZGB/T 276)。如此既增加了現場備件成本,還需耗費大量的維修工時,同時影響油氣生產流程的穩定運行。
振動值檢測位置示意圖如圖1,檢測結果如表1。

圖1 離心泵機組振動值監測位置示意圖Fig.1 Schematic diagram of vibration monitoring position of centrifugal pump unit

表1 離心泵機組振動檢測值Tab.1 Vibration detection value of centrifugal pump unit
此離心泵軸中心高300mm,運行功率280kW,撓性聯軸節,其振動值最大達到11.1mm/s,依據ISO 10816—3《振動監測的評估標準》,4#注水增壓泵振動值偏高,為不合格。
讀取4#注水增壓泵的振動頻譜如圖2所示。
總體可以看出,機組速度總值較高,水平方向振動明顯,頻譜中以工頻為主,時域近似正弦波形。由此判斷機組對中不良,導致高振動。
造成離心泵對中不良的原因一般是安裝誤差、管道應變影響(由于流程不穩導致管線應力變形)、基礎不牢產生共振等。為了排除對中不良的影響,海上油氣生產平臺現場通常采用以下幾種方法:調整泵和電機的對中值,減小裝配誤差;調節介質流量使泵在性能曲線上的最佳工作范圍;減弱承載甲板振動對機組運行的影響。

圖2 離心泵機組振動頻譜Fig.2 Vibration spectrum of centrifugal pump unit
3.2.1 對中校準
使用SKF TKSA 40型號激光對中儀對4#注水增壓泵進行對中校準,校準后泵與電機的對中值如下:聯軸器形式為膜片式,徑向偏差0.03mm,端面偏差0.01mm,符合海上平臺離心泵對中要求。
3.2.2 工況調整
對于4#注水增壓泵的工況進行調整,生產現場通過工藝流程調節,使泵進口壓力為50kPa,同時清潔進口過濾器,使過濾器前后壓差基本為0kPa,有效防止泵氣蝕;另外,全開泵的出口閥門,使出口壓力穩定在1800~1840kPa,出口流量為290~300m/h,參考KCC150X100-450型號離心泵性能曲線(圖3),可以得出4#注水站增壓泵基本處于高效率運行工況,運行狀態良好。
3.2.3 機組減振
針對承載甲板振動對泵的影響,考慮選用合適的彈簧減振器來支撐機組撬塊底座,理論預計整個機組的振動速度降幅達95%,結合該目標對彈簧減振器進行優選,并運用現有機組參數進行驗證,振動降幅可達95%以上,即彈簧減振器符合現場要求。根據彈簧減振器選型規范,設備總質量大于1t,應選6個以上的彈簧減振器,同時考慮到改造成本,故首先考慮加裝6個彈簧減振器,并選擇雙彈簧型式,以增加設備穩定性。
4#注水增壓泵轉速:2975r/min,機組運行質量3300kg,考慮1.3倍設備擾力體系計算總質量為
3300kg×1.3=4329kg。1臺設備選用6只彈簧減振器:4329/6=721.5kg/只(即單只載荷),由此選用低頻阻尼彈簧鋼減振器JA-2-700(彈簧剛度為145N/mm,彈簧質量為0.78kg)。
設備干擾頻率f=2980/60=49.6Hz
減振器固有頻率f0:


圖3 工況調整后離心泵性能曲線Fig.3 Performance curve of centrifugal pump after adjustment of working condition
式中,k為彈簧剛度,m為彈簧質量。
隔振效率TR:

減振效率:

所以,選用的JA-2-700減振器,減振效果可達95%以上,符合現場減振要求。
現場通過施工改造,在泵撬底部安裝6 個JA-2-700型低頻阻尼雙彈簧減振器,如圖4。

圖4 彈簧減振器安裝示意圖Fig.4 Schematic diagram of spring shock absorber installation
改造后的4#注水增壓泵由原先的剛性連接底座變為彈性連接,投入運行后,整個泵撬機組的振動值明顯降低,改造前后在相同工況條件下,對泵橇做了數據采集,通過對比幾個典型測量點的振動數據,如表2所示。

表2 改造前后機組振動速度Tab.2 Vibration Speed of Unit before and after Revamping
改造前的測試數據水平方向振動普遍偏高,垂直方向偏高,改造后振動速度整體下降,基本達到預計的降幅50%水平,尤其是原振動峰值較高的點位,降幅達到80%以上,而且改造后各點位振動值整體比較平均,處于一個較低水平,運行狀態良好。
通過此次改造,徹底解決了4#注水增壓泵振動速度高的問題,機組改造完成后已連續運行超過3000h,運行振動速度值依舊維持在較低水平,最大不超過4mm/s。排除了機組因為高振動故障停機給平臺注水流程造成的影響,同時節約了更換軸承等備件費用及現場檢修耗費的人工時,改造成果顯著。
通過振動檢測,對頻譜圖進行分析,為確定注水增壓泵高振動的原因提供了分析方向和理論依據。為避免泵撬和甲板產生共振,應針對設備自身結構特點,根據方便、實效的原則確定改造方案。在海上油氣生產平臺,由甲板承載的動設備、底座采用彈性連接比剛性連接能達到更好的減振效果。