丁春露 梁翱鵬
【摘要】? ? 現代社會高速發展,人們對礦物資源的需求越來越大 ,適用于高品位礦石的傳統冶金工藝存在著許多缺點,例如利用率低、能耗大、環境污染嚴重等。近年來,微生物浸出技術由于其具有的眾多優點得到了迅速發展, 本文通過實驗,利用氧化亞鐵硫桿菌脫硫其反應溫和、能耗低、流程簡單,硫等元素容易分離、等優點設計了一種硫鐵礦礦渣脫硫處理裝置。本設計結構新穎,方便實現對硫鐵礦廢渣進行脫硫處理,同時實現對反應液的循環利用。
【關鍵詞】? ? 硫鐵礦礦渣? ? 氧化亞鐵硫桿菌? ? 脫硫? ? 循環利用
一、研制背景及意義
硫鐵礦燒渣中一般含有30%一50%的鐵,可作為煉鐵用的含鐵原料。隨著硫酸工業的發展,對硫鐵礦的需要量亦有增加,一些含硫較低的硫鐵礦也被用來作為硫酸生產的原料,所以燒渣中的含鐵品位也在相應下降,若直接用于煉鐵,就得不到理想的經濟效果。因此,在用于煉鐵前采取提高其鐵品位,降低有害雜質含量的預先處理的措施是很有必要的,這樣才能為高爐煉鐵提供合格原料。
二、設計方案
2.1裝置設計
一種硫鐵礦礦渣脫硫處理裝置,如下圖所示,包括箱體,所述箱體的側面通過合頁轉動連接有箱門,所述箱體的內部設有空腔,所述空腔內設有支撐板,所述支撐板的底端與空腔內底端之間設有多個減震裝置,所述空腔內底端設有第三水管,所述第三水管的末端貫穿箱體并向外延伸,所述支撐板的上端設有反應池,所述反應池的上方設有分流管,所述分流管的上側與空腔內底端之間固定連接有連接塊。
三、工作原理及性能分析
3.1工作原理
使用時,將硫鐵礦的廢渣倒入反應池8中,然后將反應池8放入箱體9中,然后將反應液注入水箱5中,然后將水箱5密封,再啟動伺服電機2、伸縮桿3與水泵7,使得反應液與廢渣混合,伺服電機2帶動螺旋刀15旋轉,對廢渣進行混合攪拌反應,反應完畢后,停止水泵7與伺服電機2再反向起到伸縮桿3,使得螺旋刀15從反應池8中分離,再將整個反應池8從箱體中取出,完成接下來的操作,反應過程中,由于反應液持續噴灑,多余的反應液從反應池8中溢出并流出空腔內,再通過第三水管10與水泵7再次進出水箱5,再次通過噴嘴16對廢渣進行噴淋,實現反應液的損壞多次利用,減少資源的浪費。
3.2性能分析
本裝置相對于現有技術,具有以下有益效果:
1.設備起啟動時電機帶動螺旋刀攪拌反應液和廢渣,能夠使反應充分進行。 2. 反應過程中,由于反應液持續噴灑,多余的反應液從反應池中溢出并流出空腔內,再通過第三水管與水泵再次進出水箱,再次通過噴嘴對廢渣進行噴淋,實現反應液的損壞多次利用,減少資源的浪費。
四、創新點及應用
目前國內SO2污染形勢嚴峻,相比傳統的脫硫技術,生物脫硫技術的反應條件溫和、成本低、能耗少、脫硫速率快,具有明顯的經濟和技術優勢,適合在生產實踐中推廣。下面為與其他常用脫硫工藝的比較。
4.1與鈉堿法相比
鈉堿法采用碳酸鈉或氫氧化鈉等堿性物質吸收煙氣中的SO2,并可副產高濃度SO2氣體或Na2S03,它具有吸收劑不揮發、溶解度大、活性高、吸收系統不堵塞等優點,適合于煙氣S02濃度比較高的廢氣S02吸收處理。但也存在副產回收困難、投資較高、運行費用高等缺點。該脫硫裝置結構簡單,且無副產物的產生,含菌液可以循環利用,且氧化亞鐵硫桿菌的培養基易制備,成本不高,有很高的經濟效益。
4.2與氨法相比
由于氨易揮發,使吸收劑消耗量增加,脫硫劑利用率不高; 脫硫對氨水的濃度有一定的要求,若氨水濃度太低,不僅影響脫硫效率,而且水循環系統龐大,使運行費用增大;該脫硫裝置成本造價不高,均為常用設備裝置,電機功率不高,且當處理量不大的時候,可以不使用電機。
參? 考? 文? 獻
[1]胡凱光,譚凱旋,楊仕教,等.微生物浸礦機理和影響因素探討[J].濕法冶金,2004,23(3):113-121.
[2] 習泳,吳愛祥,朱志根礦石堆浸浸出率影響因素研究及其優化[J].礦業研究與開發, 2005,25(5):19- 22.