葛俊瑞,李艷飛,李三喜,蔡斌
中海石油(中國)有限公司上海分公司 (上海 200335)
東海地質條件復雜,儲層非均質性強,單個儲量規模偏小的油氣藏占比較高,常規的開發模式工程投資大、地質風險高、建產周期長。為了避免潛在的地質風險可能帶來的投資失誤[1-4],東海某M區塊采用自升式鉆井平臺作為生產裝置,利用海底管道將油氣運輸至周邊生產平臺開展延長測試,為快速落實儲量、評價開發效果提供了重要支撐。
M區塊油氣藏埋深超過4 000 m,主要為高溫高壓、低孔低滲儲層,且縱向存在多套壓力層系,出現壓力反轉現象,即上部儲層壓力系數大于下部儲層,且壓力系數差異大。如果工藝技術不當極易出現上噴下漏的復雜情況,甚至發生重大工程事故[5-7]。常規DST測試分別對各層進行單層測試,但延長測試需要實現多套油氣藏的完整評價。
M區塊位于東海陸架盆地西湖凹陷,第一口預探井M1井完鉆井深4 670 m,主要含油氣層分布在始新統平湖組,儲層沉積相屬于辮狀河三角洲—受潮汐影響的三角洲—三角洲平原沉積體系,主力層P8a、P8b、P10單井鉆遇砂巖厚度26.4m、34.1 m、66.4 m。
M1井井身結構及套管程序數據見表1。

表1 M1井井身結構及套管程序數據
M1井對P10層、P8b層進行了常規DST測試,溫度壓力數據見表2。
根據壁心物性分析結果,平湖組P5~P10儲層孔隙度分布在5.7%~16.8%,平均12.2%,滲透率分布在(0.04~44.3)×10-3μm2,平均11.5×10-3μm2。根據測井資料解釋成果,平湖組P5~P10儲層(氣層段)平均孔隙度分布在8.0%~14.9%,平均滲透率分布在(1.03~10.48)×10-3μm2。常規DST測試資料顯示P8b層儲層較為均質,有效滲透率為3.63×10-3μm2,P10層有效滲透率為16.1×10-3μm2。綜上,目標層位屬于中孔中滲~低孔低滲儲層。

表2 M1井儲層常規DST測試溫度壓力數據
天然氣相對密度在0.683~0.762,組分以輕組分為主,非烴含量低,CH4含量在74.15%~84.4%,N2含量在0.12%~0.44%,CO2含量在3.3%~4.13%,不含H2S。凝析油總體具有低密度、低黏度、微含硫特征,其中P8b層地面凝析油密度為0.826 1~0.835 6 g/cm3,凝固點13~16℃,50℃時動力黏度為1.11~1.36 mPa·s,含硫量0.051%~0.060%;P10層地面凝析油密度為0.792 9~0.795 4 g/cm3,凝固點3~4℃,50 ℃時動力黏度為0.76~1.72 mPa·s,含硫量0.047%~0.049%。
氣井作業過程中,工作液密度通常是儲層壓力系數附加0.07~0.15 g/cm3,為了平衡高壓層壓力,至少采用1.56 g/cm3的高密度工作液。但由于兩套層系原始壓力系數相差0.4、絕對壓力差達到16 MPa,一旦射孔打開兩套儲層后,高壓差可能引起常壓層的漏失,造成儲層污染,大量工作液漏失將導致更嚴重的井控風險。
深部儲層巖性致密、孔隙度差、滲透率低,常規聚能射孔易造成二次污染,射流高沖擊力的穿透作用中,對孔道周圍巖石基體形成約6.35~12.7 mm的壓實帶,滲透率下降約65%~93%,嚴重影響產層真實信息獲取,導致延長測試無法達到準確評價油氣藏的目的。
自升式鉆井平臺進行延長測試的方式應用較少,特別針對多套壓力體系的氣藏,分層測試的前提是實現儲層的有效封隔,實現分層的目的和環空的密封性,同時需要綜合考慮功能性、安全性、風險可控性及其他措施的可行性,優選井下工具配置,優化油管下入工藝,避免油管或工具泄露引起井筒完整性破壞,導致延長測試失敗,甚至引發工程風險。
常規DST測試資料錄取通常采用井下溫度壓力計,但長期高溫高壓的井筒環境極易造成工具損壞,影響地質資料的連續可靠錄取,且工具隨管柱入井后無法更換或維修,一旦工具損壞只能起管柱更換工具。且無法保證重新下入的工具能夠可靠運行,在經濟性、時效性、資料錄取完整性等方面可靠性較差,難以滿足復雜井的資料錄取任務。
為了控制超大壓差儲層的井控、漏失風險共存問題,實現工作液體系和工藝的互補共贏,綜合多種措施提高儲層保護效果。
1)優選高密度完井液體系,充分利用表面活性劑達到臨界膠束濃度后的增溶作用,結合助溶劑使難溶性材料形成可溶性分子間的絡合物、締合物或復鹽等技術,優選無固相加重劑、增溶劑、重結晶抑制劑、緩蝕劑等關鍵材料,形成了高密度(最高可達1.80 g/cm3)、無固相、低損害、無毒性、經濟型復合鹽完井液體系[8-9],保障高壓層的井控安全,外觀呈無色或淡黃色液體,如圖1所示。
通過室內實驗評價了該體系的綜合性能,抗溫能力達180℃,潤滑系數的降低率≥90%,泥頁巖滾動回收率≥95%,防膨率≥94%,無腐蝕性,具有良好的配伍性,不含固相,巖心滲透率恢復值≥90%,無毒性,環境友好,不污染海洋環境。
2)研發復雜動態條件下的清潔暫堵液體系(圖2),通過優選4種高吸水材料復配形成的固化劑,消除暫堵液中的游離液體,應用引發劑排除二價陽離子對固化劑的影響[10],增加適當的穩定劑保證暫堵液的高溫穩定性,研發了一套黏度可調、性能穩定、無腐蝕的暫堵液體系,有效避免了完井液的漏失,保護低壓層。
實驗測試了暫堵液的相關性能,黏度在25~110 mPa·s之間可調,抗溫能力超過150℃,基本沒有腐蝕性,有利于井筒保護,與地層水配伍性良好,無沉淀、分層和絮凝現象,體系無固相,巖心滲透率恢復值≥90%,暫堵層≤2 mm,正向承壓能力超過26 MPa,保護常壓或低壓儲層,返排壓差小于0.5 MPa,利于后期誘噴作業。配方為:淡水+0.5%引發劑YF-1+1.5%固化劑SNJ+0.5%穩定劑WDJ-1。
3)基于前期常規DST測試已打開儲層的情況,為了兼顧洗井過程中的井控安全和井筒清潔質量,在延長測試完井期間采用多功能清潔工具配合控壓洗井工藝,通過控制節流閥開度實時調整不同排量下井底ECD值,控制套壓在理論值的±0.34 MPa以內,利用強磁清潔器、套管刷、井筒過濾器、旋轉刮管器等工具,最大限度地提升井筒清潔效果,實現儲層保護。基于高密度完井液和暫堵液技術,采用一趟射孔管柱同時打開高、低壓儲層,避免多次射孔多次壓井帶來的儲層污染。

圖1 高密度無固相完井液體系

圖2 暫堵液體系原理示意圖
為了改善低孔低滲氣藏的測試效果,改善井筒與地層的連通效果,采用雙爆轟復合擴容射孔技術,將聚能射孔與后效射孔復合使用,實現雙級爆轟、二次做功、擴容增產的作用,利用不同目標靶向的能量釋放,改善孔道形態,恢復原始滲透率,為延長測試建立良好的流動通道。
射孔后進行流動效率對比試驗,在壓差、溫度、煤油黏度相同的條件下,后效擴容射孔入口直徑、穿孔深度明顯增加,流動效率相對常規射孔提高38%;射孔后經套管和水泥靶硬度校正,復合擴容射孔平均穿深1 345.7 mm,平均孔徑13.0 mm,相比常規射孔穿深增加22%,孔徑增大22%,射孔槍最大脹徑量僅2.2 mm,套管完好,未出現裂紋。
根據混凝土靶剖面分析,橫向釋能區域約為40~100 mm,遠大于射孔形成的壓實帶,在孔道末端形成了開放性孔道形態及裂隙,延展裂隙約為20~40 mm,表明擴容射孔兩級分倉爆炸能量利用率高,對周圍巖石形成了震顫作用,與地層形成良好的連通條件,如圖3所示。
分層延長測試的目標需要管柱的有效分隔,而最重要的工具就是封隔器。根據封隔器工具結構、氣密性能以及使用方法,優選V0級生產封隔器,具有“卡瓦-膠皮-卡瓦”整體式穩定結構、“三段式+防溢環”的可靠膠皮密封系統、“擋環+密封圈”的安全內部密封系統,具備良好的氣密性能和機械性能,達到最高氣密等級V0,且使用前進行油管試壓、環空試壓、正常生產、短關井、長關井、油管掏空、環空掏空、注入等8種工況的校核分析,為分層測試的可靠實施提供了封隔保障與安全手段。結合生產滑套、工作筒、堵塞器等配套工具,實現分層延長測試的工程目標,準確評價不同壓力層系的油氣藏。設計完井生產管柱如圖4所示。

圖3 雙爆轟復合擴容射孔與常規射孔的孔道形態對比

圖4 完井生產管柱示意圖
由于本井存在CO2腐蝕性氣體,根據標準選擇防腐材質13Cr油管。為了全面提升油管連接質量、保障密封性,制定了油管下入質量控制體系和操作規程,包括油管螺紋清洗、螺紋密封脂優選、螺紋綜合評價、螺紋連接操作規程、扭矩-圈數及扭矩-時間監測等措施。
1)油管螺紋清洗。采用高壓水槍、氣槍沖洗內外螺紋,清除儲存螺紋脂(基本不具備潤滑性能,常含有黏性殘留異物,易損傷絲螺紋密封面)。
2)螺紋密封脂優選。根據螺紋類型選擇合適的螺紋密封脂,少量均勻涂抹于外螺紋表面,防止影響絲扣機械性能。
3)螺紋綜合評價。嚴格檢查清洗后的螺紋整體情況,特別是密封面及密封臺階發生問題的螺紋,若無法修復則作廢處理。
4)螺紋連接操作規程。使用對扣器對扣,保持大鉤居中,手動引扣到位后,再用油管鉗配備無壓痕卡瓦或微壓痕+硅絲網的方式上扣到位,避免油管外壁機械損傷。
5)扭矩-圈數及扭矩-時間監測。使用扭矩監測儀監測螺紋連接過程,滿足螺紋連接扭矩曲線特征方可下入,若發現異常及時修復或更換。
常規的油管攜帶式井下溫度壓力計難以長時間承受高溫、高壓、震動、沖蝕等惡劣井筒環境,在生產過程中出現故障無法監測。優選鋼絲作業下入井下存儲式壓力計的方式,結合SPS單相井下PVT取樣器,實現儲層溫度、壓力數據的連續監測和井筒流體樣品的采集,為油氣藏評價提供精細真實的數據。
1)優選MHT存儲式壓力計,壓力量程103.423 MPa、溫度量程175℃、存儲量100萬組數據,配套耐溫150℃、180℃的2種類型電池,采點率由1點/1秒至1點/30秒,對應工作時間在最小采點率條件下,考慮75%安全系數的最長安全使用時間為48 d。每次同時下入2支設置相同的同類型壓力計,互相印證且互為補充,配套采用電子懸掛器攜帶壓力計穩定地坐入油管內,定位誤差小于10 mm,通過地面預置時間、高效下入油管、定時投放,確保壓力計準確地固定在特定位置,實現連續可靠地監測井下溫度和壓力。在電池安全使用時間內,鋼絲作業打撈電子懸掛器及壓力計,地面回放壓力計數據,為油氣藏評價提供井下詳實的基礎數據。
2)優選SPS單相井下PVT取樣器,獲取井下多種類型的原始樣品,能夠取接近臨界壓力的儲層流體、凝析氣藏、地層水等,最大壓力103.423 MPa、耐溫180℃,取樣容積600 mL,為儲層流體物性分析、油氣藏類型等地質分析提供真實的樣品。
該研究成果在M區塊的延長測試項目中取得成功應用,主要實施效果如下。
1)儲層保護效果良好,延長測試期間P10層與前期DST測試產能數據一致。采用1.56 g/cm3的高密度工作液配合暫堵液,P10層承受了高達23 MPa的正壓差,未發生井筒溢流和漏失情況。洗井過程中優化采用2趟復合式工具組合,在Ф244.5 mm和Ф 177.8 mm套管刮管互相補充清潔,配合控壓洗井工藝,排量0.66 m3/min,泵壓4.48~5.03 MPa,起出后檢查強磁吸附較多鐵屑,多功能過濾器內較多淤泥,刮管器狀態良好。
Ф244.5 mm套管刮管洗井管柱組合:Ф152.4 mm牙輪鉆頭(無噴嘴)+Ф88.9 mm鉆桿+Ф244.5 mm刮管器+Ф244.5 mm強磁鐵×2+Ф244.5 mm套管刷+Ф139.7 mm鉆桿。
Ф177.8 mm套管刮管洗井管柱組合:Ф152.4 mm牙輪鉆頭(無噴嘴)+Ф177.8 mm刮管器+強磁鐵×2+套管刷+多功能過濾器+Ф88.9 mm鉆桿+變扣+Ф244.5 mm強磁鐵×2+Ф139.7 mm鉆桿。
2)射孔效果良好,恢復原始滲透率。本井射孔段位置,P8a層:4 308.0~4 318.6 m,厚度10.6 m;P8b層:4 359.1~4 382.0 m,厚度22.9 m;P10層:4 580.2~4 605.8 m,厚度25.6 m。
射孔彈參數:P8層選用114.3 mm深穿透高溫射孔彈SDP45HMX39-6,藥型HMX,孔徑10.92 mm,穿深1 582.42 mm,裝藥量39 g,耐溫160℃/48 h;P10層選用114.3 mm超高溫射孔彈SDP45PYX39-3,藥量 39 g,穿深 1 346.96 mm,孔徑 12.19 mm,耐溫200℃/48 h。
該井射孔發射率100%,P10層延長測試與前期常規DST測試相比,在同一油嘴條件下油氣產量保持一致,井筒連通效果良好。
3)井筒完整性良好,延長測試過程安全平穩。本井施工過程中嚴格執行油管下入質量控制體系和操作規程,管柱下入過程中每隔1 000 m試壓合格,保障入井油管連接質量合格率100%;采用的PREMIER型V0級生產封隔器,按照工具操作程序坐封、驗封過程正常,實際生產時利用坐落接頭的封堵和生產滑套的打開,成功實現P10層與P8層的測試目標層位轉換,兩層的油氣產量、井口壓力等區別明顯,與前期DST測試結果一致,有效驗證了封隔器的可靠分隔密封效果,達到了良好的井筒完整性。
4)完成井下溫度壓力采集和井下取樣。本井采用鋼絲作業攜帶2個存儲式壓力計及SPS單相井下PVT取樣器,取全取準了地質資料,工具串是:①測流壓梯度和取樣工具串,繩帽+旋轉節+鎢鋼加重桿+萬向節+單相SPS取樣槍(3支)+變扣+MHT壓力計+變扣+MHT壓力計;②鋼絲下壓力計工具串,繩帽+旋轉節+普通加重桿+萬向節+普通加重桿+機械震擊器+萬向節+電子脫手工具總成(控制器+EPTS電子脫手工具+定位器)+扶正器+萬向節+38.1mm減震器+MHT壓力計+變扣+MHT壓力計+倒錐;③鋼絲撈壓力計工具串,繩帽+旋轉節+普通加重桿+萬向節+普通加重桿+機械震擊器+萬向節+回收工具。
通過系列技術創新,使壓力反轉大壓差氣層在1口井、1趟管柱中實現分層測試,累計生產天然氣6 401×104m3、凝析油16 987 m3,為類似油氣田延長測試提供了重要借鑒。
1)針對壓力反轉且壓差大的油氣藏,高密度工作液與清潔暫堵液配合使用,能夠實現井控安全、避免漏失風險,施工過程中的多功能清潔工具與控壓洗井、一趟管柱打開儲層等措施,有效提高了儲層保護效果。
2)雙爆轟復合擴容射孔技術,通過雙級爆轟、二次做功,明顯改善孔道形態,恢復原始滲透率,與地層形成了良好的連通條件。
3)V0氣密等級的封隔器是保障分層測試的重要工具,配合油管下入的質量控制措施,能夠實現良好的井筒完整性。
4)鋼絲作業攜帶存儲式壓力計代替常規井下溫度壓力計的方式,滿足了地質資料錄取的需求,為延長測試井下數據的連續監測提供了關鍵手段。