李士杰
(潞安礦業集團李村煤礦建設管理處,山西 長治 046604)
隨著礦井的產量增加及礦山設備性能朝著大型化、機械自動化方向發展,開掘大斷面采區巷道已成為必然趨勢[1-2]。李村礦新開掘的大斷面二采區膠帶巷服務多個生產工作面,初期巷道變形量小,但隨著生產的不斷進行,巷道受到的采動應力疊加效應增加,出現頂板變形、巷道向內膨脹收斂,導致錨桿索失效脫落[3-4],不利于巷道的維護。本文結合礦井開掘巷道實際情況制定合理的支護方案展開研究。
潞安集團李村礦井田位于山西省沁水煤田南部,位于長子縣南小河村與南李村之間。井田東側為霍爾辛赫井田,南部為潞安礦業集團慈林山煤業公司。其開采的為3#煤層,煤層埋深在520m左右,平均厚度4.2m,傾角3~8°。煤層上方直接頂為粉砂巖,厚度4m,結構松散,強度較低。基本頂為細粒砂巖,厚度為12m,底板為砂質泥巖,厚度4m(圖1)。煤層屬不自燃煤層,煤塵具有一定爆炸危險性。

圖1 礦井柱狀圖
二采區膠帶巷設計長度1387m,巷道設計斷面為矩形,掘進寬度6000mm,掘進高度4200mm。煤層中開掘巷道后,形成一個自由空間失去三向受力平衡,在徑向上失去支撐,應力重新分布打破原巖應力平衡狀態。考慮到巷道頂板松軟和巷幫煤體強度低的情況,同時巷道周圍圍巖巖性差,易發生破壞、頂底板移近、兩巷道幫向內收斂的現象,根據相鄰礦井地質資料和支護情況制定出錨桿+錨索+金屬網聯合支護方案(圖2)。
(1)錨桿:采用桿體為Φ22mm×2400mm(左旋無縱筋螺紋鋼筋)。頂部錨桿間排距800×1000mm;幫部錨桿間排距900×1000mm,其中巷幫底角錨桿配合一塊W鋼護板支護,矩形布置,每根錨桿使用MSCK2335、MSZ2360各一支樹脂錨固劑。
(2)錨索:采用Φ22mm×7300mm的錨索(1×19股高強度松弛預應力鋼絞線)。巷頂錨索間排距1400×2000mm,即隔排打設4根,錨固長度1800mm。每根錨索使用MSCK2335一支、MSZ2360兩支樹脂錨固劑。

圖2 二采區膠帶巷道支護參數
通過數值模擬驗證二采區膠帶巷的支護參數合理性。FLAC3D5.01是一款有限差分軟件,依據應變增量來算出應力增量,然后計算得出不平衡力。對動態問題如大變形、失穩有較好的應用。模型采用Mohr-Coulomb本構模型,相關的巖石力學參數見表1。對綜放開采工作面進行模擬。模擬模型尺寸:長×寬×高=250m×300m×68m,巷道斷面=4.2m×6m。煤層埋深520m,容重取25kN/m3。限制模型底面和前后、左右的位移,頂部設置為自由面,施加13MPa垂直應力(圖3)。巷道開挖后,巷道斷面按照Cable單元模擬錨桿(索)支護,對比未支護和優化后支護方案情況對比。

圖3 數值模型建立
根據礦井的相關地質資料和相關實驗室內的力學試驗,確定了煤層和其他巖層的力學參數(表1)。具體計算公式如下:

式中:
E-彈性模量,GPa;
μ-泊松比;
G-剪切模量,GPa;
K-體積模量,GPa。

圖4 無支護和優化后支護方案塑性區對比圖
采用優化后的支護方案支護效果明顯優于無支護方案,由圖4(a)可以看出塑性區最大影響范圍達到5m,類似于“X”型破壞,而圖4(b)可以看出塑性區影響范圍縮小,說明錨桿索對頂板和兩幫起到支護作用。
在滯后掘進工作面迎頭100m處,設置測點進行60d的巷道圍巖位移量的測量。通過十字測量法,對二采區膠帶巷頂底板移進量和兩幫移進量進行監測。觀察巷道圍巖變化情況。具體情況如下:頂底板移近量和兩幫移近量在第1~30d的巷道變形增長速率較快,第31~60d巷道圍巖變形量保持平穩狀態。頂底板移近的最大位移是109mm,兩幫移近的最大位移是77mm,都在圍巖允許變形的范圍內(圖5)。通過測量位移量后,得出優化后的支護方案和參數可有效控制巷道圍巖變形量。

表1 巖石力學參數
大斷面巷道支護方案確定后,采用FLAC3D數值軟件模擬塑性區,通過對優化后的支護方案和無支護兩種形式對比,可以看出優化后的支護方案塑性區明顯減小,說明錨桿索支護起到了較大支護作用。現場測量數據表明,圍巖變形量保持一個穩定狀態,能夠滿足二采區工作面回采需要。

圖5 巷道位移量