喬樹培
(山西晉城煤業集團寺河礦,山西 晉城 048025)
針對寺河礦東井區煤層透氣性差、較難抽放的特點,該礦決定先掘進底板巖巷,通過鉆機在巷道兩側煤體抽放瓦斯,提前抽放煤體。原有工藝為巷道底板沿5#煤掘進,由于頂板為K6灰巖(f=7~8MPa),硬度系數高,嚴重制約巖巷延伸速度,根據該礦實際情況,采用底板巖巷底板沿K6灰巖頂板掘進,距3#煤煤層底板垂距離9m左右的層位,經過實踐證明,該工藝施工抽放鉆孔效率高,材料消耗少,成孔及孔瓦斯濃度高,進而對該礦底板巖巷層位的選擇提供了依據。
寺河煤礦東井區主采3#煤層,2014年東井區變更為高突礦井,絕對瓦斯涌出量529.17m3/min,相對瓦斯涌出量為31.81m3/t,抽采瓦斯量為402.04m3/min,抽采瓦斯率76.1%,為不易抽放煤層。3#煤體位于地層山西組,是東井區主要可采煤層之一,平均厚度6.10m,煤層中部有一層夾矸,厚0.15m,下部煤厚1.8m。直接頂為砂巖,直接底為泥巖,平均厚度9.79m。其中K6石灰巖在3#煤底板下9m(平均厚1.95m,硬度較高)。東井區西回風大巷煤層綜合柱狀如圖1所示。

圖1 東井區西回風大巷地層柱狀圖
東井區西回風大巷為東井區東五盤區向東七盤區延伸的巷道,工作面西側布置兩條集中巷,分別為東井區西回風一巷、東井區西回風二巷,東側三條集中巷,分別為東井區西膠帶輸送機大巷、東五盤區輔助運輸巷、東五盤區進風巷,5條集中巷沿煤層掘進,其中東井區西回風大巷巷道底板沿新方案掘進。
原方案:東井區西回風大巷原設計為巷道沿5#煤掘進,由于5#煤頂上為K6灰巖層位,屬堅硬巖石,采用機掘工藝掘進,機組截割時速度較慢,該巖硬度較高,阻礙進尺提升。而且抽放隊組在打鉆期間需要鉆孔穿透該巖,抽放及掘進效率均較低,一定程度上嚴重制約左右兩側集中煤巷抽放、掘進進度。
現方案:東井區西回風大巷巷道底板沿該巖掘進,優點是掘進機運行時不截割該巖,巖巷硬度較低,巖巷掘進效率明顯提高。通過對東井區西回風大巷的實踐,該巷巖層層位為巷道底板沿著該硬巖掘進,掘進進尺為6m/d,相比原方案1.7m/d,較大程度提高該礦底抽巷進尺,為東井區煤體的提前抽放奠定基礎。東井區西回風大巷斷面圖如圖2所示。

圖2 東井區西回風大巷斷面圖
巖巷層位調整后,掘進進尺原來為1.7m/d,變更后進度為5.7m/d,從進尺來看,沿K6灰巖掘進加快了巖巷掘進速度。通過對巷道巖性的調整,將原有沿5#煤掘進調整為K6灰巖布置在底板位置,該礦提前加快了對所有煤層、左右兩側集中巷的外側超前卸壓工作,對前方煤體提前卸壓。根據礦井安排,東井區西回風大巷(至東七盤區礦界)進尺為7300m。原方案:若按沿5#煤層位掘進,進尺為1.7m/d,巷道施工完成需耗時8年。現方案:采用沿該硬巖掘進,掘進進尺為5.7m/d,巷道施工完成需耗時3.33年。若東八盤區掘進到礦界,可以安排對組對掘,通過兩個掘進隊對向貫通,采用新方案后可以提前6年將東井區西回風大巷掘進到位,兩個方案只考慮人工成本核算的話,新方案較原方案減少6800萬元人工費計。掘進進尺見表1。

表1 東井區西回風大巷掘進進尺表
表2為鉆機在不同層位條件下抽放進尺比較表,從表中得知底抽巷在不同位置布置下抽放孔效能對比明顯:原方案情況下,普通鉆機進度為 91m/d,現方案的普通鉆機進度為 138m/d。數據顯示,采用第二種方案,普通鉆機進尺是第一種方案進尺的1.5倍。效率較高的主要原因:采用第一種方案普鉆施工時要貫通硬巖,第二套方案不需要。

表2 東井區西回風大巷鉆孔施工情況統計
表3為方案一與方案二鉆孔瓦斯濃度數據表,表中顯示,第二種方案由于未受該硬巖巖層影響,鉆孔濃度與抽放效果均高于第一套方案。

表3 東井區西回風大巷方案一與方案二濃度統計表
(1)東井區西回風大巷調整為沿K6灰巖頂板掘進,掘進進尺、抽放效率都明顯提高,鉆孔成孔效果好,接抽濃度較大,施工量降低,成煤孔段較多,有效抽放前方煤體,保證前方煤體在卸壓范圍內,鉆孔成孔率與濃度都極大提升。
(2)綜合試驗效果及實踐,對兩種方案進行技術、經濟對比分析,探究出東井區西回風大巷底抽巷巖性合理層位。