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某縣城區污水處理廠提標改造的工程實例

2019-05-05 04:01:16周喜雄
中國資源綜合利用 2019年4期

羅 超,秦 超,周喜雄

(1.武漢光谷環??萍脊煞萦邢薰?,武漢 430070;2.東風設計研究院有限公司,武漢 430050)

“十三五”以來,國家對環保由粗放型點源方式管理向流域精細化管理轉變,各主要排污口主要污染物標準也不斷提高。湖北省要求全省范圍內生活污水處理廠全面執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A 標準。

1 工程概況

湖北省十堰市某縣城區污水處理廠的設計處理規模25 000 m3/d,其中一期處理規模15 000 m3/d,采用KIC 生物接觸氧化池工藝,2009年建成運行;二期處理增加規模10 000 m3/d,2012年建成運行,占地面積為36.8 畝,2017年7月啟動提標改造工程,占用原預留用地,提標改造后總污水處理規模為 30 000 m3/d,2018年5月已進入試運行階段。根據水質檢測數據,改造完成后,污水處理廠出水全面達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A 標準。改造前一年,該污水處理廠進出水月均數值如表1所示(改造前不考核總氮)。

表1 改造前污水處理廠進出水主要指標

從上述水質指標中可看出,KIC 系統脫單效果不甚理想,氨氮有超標的風險,總氮若考核,就會出現超標情況,因此需要對現有污水處理廠生化工藝進行升級改造。

2 主要設計參數

2.1 擴能改造部分

原一次提升泵房使用潛污泵規格為Q=500 m3/h,H=12 m,N=30 kW,3 臺,兩用一備,提升泵房停留時間為22 min??紤]到潛污泵剛更換不久,結合提升泵房現場情況,在側壁增加兩臺潛污泵(一用一備),采用原規格,經改造后,潛污泵原3 臺繼續保留。提升泵房主體結構不變。這樣可以保證現有污水廠正常運行,通過工程措施,實現增產擴能的目標。

2.2 生化池改造

現有KIC接觸氧化池單組規格為L×B×H=98 m× 8 m×5 m,共6 組,每組分厭氧區、缺氧區、好氧區和沉淀區,共9 格,其中厭氧區(1 格)、缺氧區(2格)、好氧區(5 格)單格長10 m,沉淀區長18 m。各格之間通過上下翻騰隔墻實現污水推流,缺氧區和好氧區內鋪設有填料,生物帶填料規格為100 mm× 10 mm×2 000 mm,生物帶間距為300 ~500 mm/根,好氧區底部有曝氣盤,規格為Φ315 mm。缺氧區和好氧區布設有穿孔曝氣管,曝氣管規格長1 000 mm,適當開孔,主要是定期對生物帶進行擾動,增加生物膜脫落和更新周期,提高系統生化處理能力。

生化池在現有KIC 基礎上改造,為確保污水脫單除磷效果,將原有KIC 工藝改為傳統的A2/O 工藝,同時增加硝化液回流系統和污泥回流系統,原有推流式改為各單元完全混合式。為了保證后續檢修和池體清洗方便,拆除掉生物帶,拆除2 格缺氧區之間的隔墻、好氧區之間的隔墻,將沉淀區改為好氧區。缺氧區內增設潛水攪拌器,實現回流液與來水均勻混合。風機更換不久,通過計算,滿足要求,風機保持不變。

新增有關設備主要規格參數如下。厭氧區潛水攪拌器:葉輪直徑360 m,轉速740 r/min,功率 4.0 kW,共6 臺;缺氧區潛水攪拌器:葉輪直徑360 m,轉速740 r/min,功率3.0 kW,共12 臺;硝化液回流泵:Q=833 m3/h,H=10 m,N=37 kW,共12 臺,每組2 臺,一用一備。污泥回流泵:Q=700 m3/h,H=10 m,N=30 kW,共3 臺,兩用一備,置于污泥回流泵房。曝氣器:Φ315 mm,EPDM,數量1 896 只。生化池汽水比在10:1 左右。

2.3 新建深度處理單元

2.3.1 高密度沉淀池

某縣城區污水處理廠采用一體化設計,污水依次通過“混合區—絮凝區—沉淀區—濃縮區”,高密度沉淀區2 座。

混合區:設計混合時間為2.6 min,單座規格尺寸為:2.1 m×2.1 m×6.8 m,有效水深6.3 m,在混合器投加混凝劑PAC,設計PAC 投加量為10 mg/L,配套混合池攪拌機(快混)葉輪直徑1 000 mm,轉速65 r/min,功率N=5.5kW。

絮凝區:絮凝時間為10.5 min,單座規格尺寸為:4.3 m×4.3 m×6.8 m,有效水深6.2 m,投加PAM,設計PAC 投加量為2 mg/L,配套絮凝池攪拌機(慢混)葉輪直徑1 800 r/min,轉速7 ~30 r/min,功率N=5.5 kW, 變頻控制,污水提升倍數10 倍。

沉淀區:表面負荷33.8 m3/(m2·h),單座斜管沉淀區尺寸9.7 m×9.7 m,設置斜管,規格φ80 mm,L=1 000 mm,PP 材質,δ=3 mm,面積60.5 m3,集水槽斷面尺寸300 mm×310 mm,每條長4 000 mm,共20 副。

濃縮區:單座直徑9.7 m、池深6.8 m,水深6.05 m,配備中心傳動濃縮機直徑9.7 m,電機功率0.75 kW,變頻控制。污泥回流比10%,采用4 臺螺桿泵,每臺規格Q=35 m3/h,H=30 m,N=11 kW,變頻控制,共6臺,4 用2 備。

2.3.2 濾布濾池

本污水廠設置濾布濾池2 座,單座規格尺寸為 9.2 m×4.0 m×5.3 m,有效水深4.6 m,每座濾布8 個濾盤,濾盤直徑3 000 mm,功率N=0.75 kW,配套自吸泵:Q=50 m3/h,H=12 m,N=3.7 kW,2 臺。

2.4 消毒出水單元

濾布濾池濾前水進入濾池內,在水位差的作用下由外向內通過纖維濾布完成過濾,濾后水由中空軸流出,雜質被截留在濾盤外表面。濾布濾池的濾前水位能夠將濾盤全部淹沒,所以全部濾盤處于過濾狀態。當需要清洗時,開啟水泵并轉動濾盤,與濾盤緊密接觸的清洗吸盤向外吸水,清洗水由內向外流動,將截留在外表面的雜質清洗下來,清洗廢水由自吸泵排出池外。

設置接觸消毒池1座,規格尺寸為30.5 m×13.5 m ×6.7 m,有效水深6.2 m,接觸時間2 h,消毒劑采用次鈉消毒,投加量10 ~20 mg/L。

巴氏計量槽1 座,規格尺寸為13.5 m×1.2 m× 1.0 m,有效水深0.6 m,配不銹鋼巴氏計量槽,喉寬b=0.45 m,長L=1.0 m,最大過水量Qmax=2 268 m3/h。

3 改造前后主要運行效果對比

3.1 COD 去除率對比

改造前2016年6月至改造前的2017年5月,COD進水在172.8 ~262.7 mg/L,出水在39.8 ~54.6 mg/L, COD 去除率基本維持在75%~80%。

改造后試運行至現在即2018年5月至改造前的2018年12月,COD 進水在182.7 ~235.7 mg/L,出水在34.8 ~42.8 mg/L,COD 去除率基本維持在77%~83%,前后對比可知,COD 出水一定程度好轉,去除率提高了約3.0%。

在缺氧區增加潛水攪拌機、好氧區更新曝氣系統等措施,改善了池體內缺氧和好氧環境,提高了氣-水接觸時間和接觸面積,從而提高了系統的COD 去除率。

3.2 總氮、氨氮去除率對比

改造前2016年6月至改造前的2017年5月,NH3-N進水在20.3~30.5 mg/L,出水在5.1~11.5 mg/L, NH3-N 去除率基本維持在60%~75%。

改造后試運行至現在即2018年5月至改造前的2018年12月,NH3-N 進水在21.8 ~32.4 mg/L,出水在4.3 ~6.5 mg/L,NH3-N 去除率基本維持在75%~85%,前后對比可知,NH3-N 出水一定程度好轉,去除率最高提高了約25%。

改造前沒有對TN 進行考核,改造后試運行至現在即2018年5月至改造前的2018年12月,TN 進水在31.8 ~40.2 mg/L,出 水 在10.2 ~13.4 mg/L,TN去除率基本維持在60%~70%。

工程上增加硝化液內回流、缺氧區增設攪拌機,并且根據來水COD 情況,適量增加碳源,從而提高A2/O 生化系統的脫氮效率。

3.3 總磷去除率對比

改造前2016年6月至改造前的2017年5月,TP 進水在1.79 ~3.18 mg/L,出水在0.50 ~0.78 mg/L, TP 去除率基本維持在65%~80%。實際運行期間,根據來水水質情況,不定期投加適量的PAC 和PAM,增加系統除磷效果。

改造后試運行至現在即2018年5月至改造前的2018年12月,TP 進 水 在2.39 ~3.25 mg/L,出 水 在0.25 ~0.42 mg/L,TP 去 除 率 基 本 維 持 在80%~90%,前后對比可知,TP 出水一定程度好轉,去除率最高提高了約25%。

3.4 SS 去除率對比

改造前2016年6月至改造前的2017年5月,SS進水在98.7 ~150.7 mg/L,出水在8.5 ~12.3 mg/L,SS 去除率基本維持在85%~95%。

改造后試運行至現在即2018年5月至改造前的2018年12月,SS 進 水 在118.4 ~145.6 mg/L, 出水在6.5 ~8.2 mg/L,SS 去除率基本維持在90%~ 95%,前后對比可知,SS 出水一定程度好轉,去除率最高提高了約6.8%。

綜上所述,工程上增加高密度沉淀池和濾布濾池兩個工藝單元,同時優化PAC 和PAM 投加,強化絮凝沉淀效果,極大地提高了系統TP 和SS 的去除效率,濾布濾池孔徑≤10 μm,可截留大部分顆粒,進一步提高對SS 的去除率。同時,由實測數據可知,在高密沉淀池和濾布濾池兩工藝單元,NH3-N 繼續下降,因系統不存在缺氧和好氧環境,所以生物脫氮的量幾乎忽略不計,經分析,適當增加陰離子PAM 的量,NH3-N 的去除率增加,其主要原因是陰離子PAM 形成帶負點的膠體或顆粒,吸附污水中的NH4+,從而增加NH3-N 的去除率。

4 結論

湖北某縣城區污水處理廠采用高密度沉淀池+濾布濾池工藝進行提標改造,可以使出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級A 標準,部分指標甚至優于一級A 標準。高密度沉淀池是該污水廠提標改造工程的核心單元之一,具有去除污水中SS、TP 的作用,同時還可以通過電核吸附等降低污水中的NH3-N 含量。高密度沉淀池中投加PAC 和PAM 需要適量,PAM 根據實際情況盡可能少加,以免增加后續濾布濾池的反洗周期。PAC 投加宜配合污泥回流比和MLSS 聯合控制,能夠提高絮凝沉淀效果,及時回泥,減少排泥不暢,可使高密度沉淀池達到最優運行狀態。

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