宋 強(qiáng),李 通,馬天龍
(國網(wǎng)甘肅電力檢修公司祁連換流站,甘肅 蘭州 730050)
祁韶直流極1雙閥組、極2單閥組大地回線全壓運(yùn)行,7622、7623、7631小組濾波器及站用變712B正常運(yùn)行。12月24日16:36:08,直流功率由1 580 MW上升至2 017 MW的過程中,7641 BP11/13交流濾波器自動投入(當(dāng)時功率約1 830 MW)。
12月24日16:38:05,Z4 AFP A/B主機(jī)報“第四大組濾波器保護(hù) 變化量差動跳1母 出現(xiàn)”,第四大組交流濾波器進(jìn)線開關(guān)7581、7582跳開,BP11/13進(jìn)線開關(guān)7641跳開,712B站用變進(jìn)線開關(guān)7645跳開。
故障后,站用電備自投動作,I回運(yùn)行、III回帶II回運(yùn)行。
主要事件記錄,如表1所示。
2.1.1 外觀檢查
故障發(fā)生后,檢查7641濾波器組C相高壓避雷器動作次數(shù)11次(A、B相動作次數(shù)10次),其他設(shè)備無異常現(xiàn)象。
2.1.2 保護(hù)動作情況
母線工頻變化量差動保護(hù)、BP11/13比率差動保護(hù)范圍,分別如圖1、圖2所示。

表1 OWS事件記錄

圖1 母線差動保護(hù)范圍

圖2 小組差動保護(hù)范圍
查看故障錄波動作報告,顯示#64母C相故障差流最大20 320.61 A,滿足保護(hù)啟動值和相關(guān)動作條件[1-2],如圖3所示。
2.1.3 開關(guān)SF6分解物測試
開展故障斷路器SF6氣體檢測分析工作,測試微水、分解物了解故障情況,相關(guān)測試數(shù)據(jù)如表2所示。
《Q/GDW1896-2013 SF6氣體分解產(chǎn)物監(jiān)測技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用導(dǎo)則》[3]檢測指標(biāo)和評價結(jié)果,如表3所示。

圖3 大組整租動作報告

表2 測試數(shù)據(jù)
7641開關(guān)C相間隔對地放電,差動電流達(dá)到20 320.61 A,母線工頻變化量差動、小組比率差動速斷動作。
2018年1月3日至4日,對斷路器進(jìn)行拆卸返廠處理。現(xiàn)場在拆解套管過程中發(fā)現(xiàn),大罐內(nèi)部存在放電痕跡,放電位置位于殼體捕捉器邊緣,靜側(cè)屏蔽的對應(yīng)點(diǎn)位于7點(diǎn)鐘方向,如圖4所示。

表3 SF6氣體分解產(chǎn)物的氣體組分、檢測指標(biāo)和評價結(jié)果

圖4 放電位置示意
為了尋找放電點(diǎn),進(jìn)一步分析放電原因。斷路器返回西開廠家后,對該相斷路器進(jìn)行了如下檢查:
(1)打開兩端大蓋板,對具體的放電位置進(jìn)行拍照、記錄,確認(rèn)大概的放電位置,重點(diǎn)檢查位置:①靜側(cè)屏蔽;②動側(cè)屏蔽;③絕緣拉桿;④絕緣支撐;⑤大罐內(nèi)壁;⑥電阻片。
(2)退出滅弧室,對放電位置進(jìn)行進(jìn)一步檢查,具體檢查項目見表2祁連換流站滅弧室檢查內(nèi)容。
(3)進(jìn)一步拆解滅弧室,繼續(xù)檢查零部件外觀,復(fù)查關(guān)鍵零部件尺寸,特別是罐體下部把口處尺寸、放電的屏蔽罩的尺寸。
(4)對放電分解物進(jìn)行成份分析,主要對專家組提出的“殼體內(nèi)壁上的白色物質(zhì)以及下部蓋板上的殘留物”進(jìn)行成份分析。
(5)對斷路器操作振動導(dǎo)致屏蔽環(huán)偏離軸線可能引起的局部電場增大導(dǎo)致屏蔽對外殼放電的預(yù)想,通過軟件進(jìn)行了模擬計算。
(1)該斷路器的絕緣件均進(jìn)行耐壓、局放試驗,試驗合格后才進(jìn)行裝配車間用于產(chǎn)品裝配,且產(chǎn)品出廠時進(jìn)行了工頻耐壓、局部放電試驗。同時,解體后對絕緣件重新進(jìn)行工頻耐壓、局放試驗,試驗結(jié)果合格,因此本次放電不是由絕緣件引發(fā)的。
(2)拆解滅弧室,拆解過程中所有螺栓均處于緊固狀態(tài),零部件的相對位置也沒有發(fā)生變化。隨后測量主要零部件的尺寸,特別是重點(diǎn)測量靜側(cè)屏蔽環(huán)外形尺寸與大罐下部把口處倒圓角尺寸,測量結(jié)果均在合格范圍內(nèi),可以排除零部件制造原因。
(3)通過對放電分解物的取樣、分析發(fā)現(xiàn),其成份主要為C、F、Fe、S,均為放電后的常規(guī)分解物,未發(fā)現(xiàn)其他異常物質(zhì)。
(4)用計算軟件對斷路器進(jìn)行模擬計算,斷路器在極限情況下依然有足夠的絕緣裕度,可以排除操作震動引起絕緣距離變化的原因[4-5]。
(5)結(jié)合該斷路器的實(shí)際情況看,應(yīng)該是異物一直存在于滅弧室內(nèi)部。由于電場、氣流場的作用,異物在滅弧室內(nèi)部移動,斷路器帶電運(yùn)行過程中,異物由低電位移動至高電位,降低了絕緣裕度,引發(fā)了產(chǎn)品的放電。
異物的來源,可能有兩個方面,一是車間裝配時帶入,二是現(xiàn)場安裝時帶入。二者相比較,車間清潔度較高,管理較為嚴(yán)格,帶入異物的可能性較小;現(xiàn)場安裝時,環(huán)境相對較差,風(fēng)沙等外部因素容易影響現(xiàn)場安裝質(zhì)量,帶入異物的可能性較大。
對故障斷路器更換燒蝕屏蔽環(huán),并重新打磨罐體燒蝕部位,內(nèi)外部重新噴砂、噴漆處理。2018年2月3日出廠耐壓合格,出廠試驗(①主回路電阻測量;②機(jī)械特性試驗;③金短試驗;④合閘電阻預(yù)投入及阻值測量;⑤機(jī)械操作試驗,絕緣試驗前進(jìn)行50次單分單合操作;⑥檢漏,軸封處按照分閘狀態(tài)靜置12 h,合閘狀態(tài)靜置24 h執(zhí)行;⑦絕緣試驗;⑧局放試驗)順利通過,5日裝車完成并從西安發(fā)貨,2月7日早上7:00抵達(dá)祁連站現(xiàn)場。
2018年2月7日至10日,由施工單位完成對斷路器的安裝工作及常規(guī)試驗;2月11日由電科院完成7641C相斷路器整體對地及斷口間1 min 768kV耐壓試驗,結(jié)果合格;20:16:00,按國調(diào)令操作750kV #64M交流濾波器母線轉(zhuǎn)運(yùn)行,750kV 712B變壓器及66kV低壓無功補(bǔ)償設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)行,站用電恢復(fù)至正常運(yùn)行方式。20:20:00,7641交流濾波器投入運(yùn)行,目前已加強(qiáng)監(jiān)視。