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中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏解決方案

2019-05-13 01:55:32魏澤鵬
中國科技縱橫 2019年7期

魏澤鵬

摘 要:中速輥式磨煤機(jī)作為制粉系統(tǒng)的重要設(shè)備之一,其運(yùn)行穩(wěn)定與否直接關(guān)系制粉效率和質(zhì)量。然而,在磨煤機(jī)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),拉桿密封裝置常常會出現(xiàn)泄漏的問題,影響了磨煤機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。基于此點(diǎn),本文簡要介紹了中速輥式磨煤機(jī)的原理及特點(diǎn),隨后分析了中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏的原因,最后提出解決中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏的有效方案。

關(guān)鍵詞:中速輥式磨煤機(jī);拉桿密封裝置;泄漏

中圖分類號:TQ545 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)07-0173-02

1 中速輥式磨煤機(jī)的原理及特點(diǎn)

1.1 工作原理

中速輥式磨煤機(jī)的基本工作原理如下:原煤會從落煤管落至磨環(huán)上,通過磨輥進(jìn)行碾磨。磨煤機(jī)在對原煤進(jìn)行碾磨的過程中,會同時完成對煤的干燥處理,一次風(fēng)會將磨環(huán)甩下來的煤灰吹送至分離器進(jìn)行分離,粗粉會返回磨環(huán)重磨,而細(xì)粉則會被帶出分離器。中速輥式磨煤機(jī)的輥?zhàn)映叽绫容^大,布置在磨盤上,圓形的磨環(huán)也固定在磨盤上,磨煤機(jī)都配有一臺液壓加載裝置。輥與環(huán)之間有一定的縫隙,磨煤機(jī)運(yùn)行時,減速器會帶著盤轉(zhuǎn)動,盤帶輥在環(huán)上滾動,原煤則會在通過輥下時被碾碎。通常情況下,為減少振動對磨煤機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性的影響,需要在啟動前少量布煤,然后再放下磨輥。

1.2 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

中速輥式磨煤機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)體現(xiàn)在如下幾個方面:一是磨輥本身的直徑相對較大,滾動過程中所受的阻力比較小,由此使得磨輥的出力特性較好,電能損耗較低。二是磨輥的出力較為平穩(wěn),運(yùn)行時不會產(chǎn)生過大的噪聲,振動幅度較小。三是磨輥是通過固定的絞軸進(jìn)行支撐,這樣一來,磨輥能夠在磨盤上有12-15度左右的傾斜角度,對原煤進(jìn)行研磨時,只有磨輥的單側(cè)會出現(xiàn)磨損的情況,加之磨輥具有的擺動優(yōu)勢,大幅度提升了耐磨件的使用壽命。四是在水平位置上,磨輥具有一定的自由度,能夠在相應(yīng)的范圍內(nèi)擺動,從而使其對石塊、木塊以及鐵塊具有了較強(qiáng)的適應(yīng)能力。五是磨輥與磨盤之間在端面形狀上具有良好的匹配性,使研磨效果得到有效保障,確保了磨煤機(jī)的后期出力。

2 中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏的原因

中速輥式磨煤機(jī)中的拉桿分為上下兩個部分,在中間位置處有一個連接套,將兩個部分連接成一個整體。拉桿的上部以活接頭與壓架相連接,經(jīng)拉桿密封裝置由機(jī)殼上引出。拉桿下部則是通過連接套與加載油缸相連接。在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),拉桿密封裝置常常會出現(xiàn)泄漏的問題,導(dǎo)致這一問題的主要原因如下:

2.1 原煤的質(zhì)量較差

磨煤機(jī)的使用壽命在很大程度與煤種的配比有關(guān),若是原煤當(dāng)中所含的石子煤數(shù)量較大,且含鐵量較高,則會導(dǎo)致渣量增加,由此會對磨煤機(jī)拉桿密封裝置造成一定的損害。如果密封風(fēng)與一次風(fēng)壓差不夠時,顆粒較小的石子煤則會從刮板室密封風(fēng)間隙進(jìn)入到密封風(fēng)室磨損風(fēng)環(huán)。同時還會經(jīng)由拉桿軸承進(jìn)入到密封套內(nèi)對拉桿及密封裝置產(chǎn)生磨損,這樣一來,容易造成拉桿或是底座密封部位噴煤渣,若是處理的不及時,還有可能引起密封風(fēng)管堵塞的情況,進(jìn)而使煤粉從密封部位噴出。

2.2 拉桿密封損壞

磨煤機(jī)啟動之后,在運(yùn)行的過程中,上三角架會隨著磨輥一并受力,此時導(dǎo)向板的接觸位置受到頻繁地沖擊和擺動摩擦,容易使導(dǎo)向板發(fā)生磨損,由此使得非工作面的間隙不斷增大,最終會超過允許限值。原煤當(dāng)中含有的各種雜質(zhì),會逐步堆積在密封件與拉桿接觸的位置處,這樣一來,拉桿運(yùn)動時,密封件無法隨之相應(yīng)運(yùn)動,進(jìn)而形成硬磨的情況,嚴(yán)重時密封件可能會被拉桿從安全套內(nèi)帶出。一旦發(fā)生上述現(xiàn)象,密封風(fēng)機(jī)的充氣密封作用將會喪失,致使大量的煤粉進(jìn)入拉桿與填料的間隙當(dāng)中。而拉桿仍然會隨著磨煤機(jī)運(yùn)行作上下動作,因密封件脫離原位、導(dǎo)向板嚴(yán)重磨損,造成拉桿傾斜,填料密封會被擠掉,拉桿密封裝置隨之失效。

2.3 密封裝置設(shè)計缺陷

中速輥式磨煤機(jī)中的拉桿密封裝置采用的是平面結(jié)構(gòu),在運(yùn)行的過程中,原煤中所含的雜質(zhì)會進(jìn)入拉桿的密封裝置,密封風(fēng)無法將這些雜質(zhì)吹走,由此會使雜質(zhì)隨著磨煤機(jī)的運(yùn)行進(jìn)入到密封室中。下密封填料采用的是石棉盤根,因其彈性較差,在受到擠壓后,會出現(xiàn)松散或是損壞的情況。同時, 密封風(fēng)的風(fēng)壓較高,松散的石棉會被吹出,隨著密封填料的損壞,密封風(fēng)的作用會隨之減弱,從而無法達(dá)到密封的效果。

2.4 密封風(fēng)量不足

磨煤機(jī)拉桿底座的密封裝置為碳精密封環(huán),這種材質(zhì)本身具有脆硬的特性,所以序號確保密封風(fēng)室無雜物。密封風(fēng)機(jī)的閥門開度大小直接關(guān)系到密封風(fēng)的風(fēng)量,如果密封風(fēng)機(jī)在使用的過程中出現(xiàn)故障問題,無法達(dá)到足夠的開度,會導(dǎo)致拉桿密封風(fēng)量不足的情況,這樣一來,無法將堆積在密封件上的各種雜物,如煤粉、鐵屑等及時吹走。同時,由于風(fēng)量不足,致使密封風(fēng)不能順利進(jìn)入到拉桿密封室,隨著上部密封室堆積的雜物越來越多,一旦大量進(jìn)入密封室內(nèi),則會造成拉桿與密封件損壞。

2.5 傳動軸磨損

傳動軸是中速輥式磨煤機(jī)的重要部件之一,在不斷地運(yùn)行中,傳動軸會出現(xiàn)磨損,隨著磨損程度的逐步加劇,傳動軸會變得越來越細(xì),由此則會引起拉桿密封裝置泄漏煤渣的現(xiàn)象。碳精密封環(huán)在制造時依據(jù)的是新設(shè)備的出廠尺寸,其在安裝后,與傳動軸之間呈抱緊狀態(tài)。當(dāng)傳動軸磨損變細(xì)后,會使碳精密封環(huán)的尺寸偏大,從而喪失密封作用,引起密封風(fēng)泄漏,風(fēng)壓下降,當(dāng)密封風(fēng)的風(fēng)壓低于一次風(fēng)的風(fēng)壓時,便會導(dǎo)致拉桿密封裝置失效。

2.6 檢修維護(hù)不到位

對于制粉系統(tǒng)而言,中速輥式磨煤機(jī)的密封性非常重要,特別是轉(zhuǎn)動部位。為保證磨煤機(jī)具有良好的密封性,需要進(jìn)行定期的檢修和維護(hù),并保證此項工作的質(zhì)量。然而,由于檢修人員在工作時粗心大意,對影響裝置密封性的數(shù)據(jù)測量不準(zhǔn)確,致使未能及時發(fā)現(xiàn)問題,如導(dǎo)向板間隙過大等,影響了拉桿密封裝置的效果,進(jìn)而引起泄漏。

3 解決中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏的有效方案

針對中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置的泄漏問題,可以采取如下方法進(jìn)行解決處理:

3.1 拉桿密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

(1)整體式密封。可以將上密封護(hù)套及卡箍全部取消,采用具有良好彈性的整體式密封體,并在其外部用錐形護(hù)套進(jìn)行固定,從而使密封體與拉桿緊密配合。護(hù)套與壓板固定墊子之間可以留出15mm的間隙,確保水平運(yùn)動時的間隙滿足要求。經(jīng)過改進(jìn)之后,拉桿與密封體和錐形護(hù)套會整體沿著水平方向進(jìn)行運(yùn)動,而在垂直運(yùn)動方向,拉桿與密封體處于相對滑動的狀態(tài),為降低接觸面的摩擦,可以采用二硫化鉬進(jìn)行潤滑,這樣可以使因密封體擠壓造成的變形問題得以消除,解決了煤粉從拉桿密封處泄漏的問題。

(2)采用橡膠整體密封。雖然盤根填料密封具有良好的滑動性能,但其本身的抗擠壓性能相對較差,當(dāng)受到來自于拉桿水平方向的擠壓時,盤根填料密封容易產(chǎn)生變形及松散等情況,由此會使填料與拉桿之間出現(xiàn)間隙,從而影響密封風(fēng)的氣封作用。對于這一問題,可以使用橡膠整體密封代替盤根填料,消除盤根的不利因素,確保密封風(fēng)的作用能夠得到充分發(fā)揮,進(jìn)而對拉桿密封裝置內(nèi)部形成氣封。

(3)加裝鎖緊裝置。可以在密封風(fēng)進(jìn)口位置處的手動閥上加裝鎖緊裝置,因進(jìn)口閥在密封風(fēng)運(yùn)行時可能會發(fā)生自閉的情況,從而導(dǎo)致拉桿密封風(fēng)的氣封作用喪失。通過鎖緊裝置,能夠防止進(jìn)口閥自閉。

3.2 增強(qiáng)密封風(fēng)壓

對于密封風(fēng)風(fēng)壓不足引起的拉桿密封裝置泄漏問題,可以通過提高密封風(fēng)壓的方法予以解決處理,具體措施如下:一是保證密封風(fēng)管理暢通。,可在拉桿靠近密封風(fēng)管路附近開一個檢查孔,借此來檢查風(fēng)管是否存在堵塞的情況。同時,還應(yīng)對拉桿密封調(diào)節(jié)門進(jìn)行定期檢查,看是否卡有異物。二是,可在拉桿密封風(fēng)室外部加裝一個量程合適的千帕壓力表,當(dāng)拉桿密封裝置泄漏煤渣時,便可先行判斷是否為風(fēng)管堵塞所致。同時,該方法可以用于解決拉桿底座密封裝置的泄漏問題,可將壓力表裝于風(fēng)室下部的檢查孔上。

3.3 保證檢修質(zhì)量

在對磨煤機(jī)拉桿密封裝置進(jìn)行檢修的過程中,更換拉桿密封裝置是治標(biāo)不治本的辦法,雖然能夠暫時解決泄漏問題,但卻并非長遠(yuǎn)之計。如果想要徹底消除煤渣泄漏,必須進(jìn)行全面檢查,找出具體原因,有針對性地進(jìn)行維修。具體措施如下:一是應(yīng)保證壓架導(dǎo)向板的間隙適中,兩側(cè)間隙的和盡可能控制在5.0mm以內(nèi),如果檢修中發(fā)現(xiàn)間隙過大,那么可以通過加裝墊片的方法進(jìn)行處理,這樣可以避免拉桿運(yùn)行中出現(xiàn)大幅度晃動影響軸承和密封裝置性能的情況發(fā)生。二是應(yīng)加強(qiáng)關(guān)節(jié)軸承的檢查,看是否完好,如果磨損嚴(yán)重,則應(yīng)及時更換。三是檢修時,應(yīng)當(dāng)用密封風(fēng)對風(fēng)管內(nèi)的煤渣進(jìn)行清理,這樣可以減緩拉桿密封的磨損。

3.4 提高原煤品質(zhì)

原煤中雜質(zhì)過多是造成拉桿密封裝置泄漏的主要原因之一,如果該問題得不到有效解決,那么很難從根本上消除泄漏。所以,必須提高原煤品質(zhì)。在確保發(fā)熱量的前提下,應(yīng)使煤種的配比達(dá)到準(zhǔn)確性的要求,嚴(yán)格控制石子煤的用量,減輕對磨煤機(jī)關(guān)鍵部件的影響。同時,原煤中的鐵塊是在輸送皮帶上通過除鐵器進(jìn)行去除,因煤層具有一定的厚度,部分埋在煤中的鐵質(zhì)雜物很難被篩選出來,對此,可以改進(jìn)除鐵器,在輸送皮帶上增設(shè)犁式除鐵器,犁齒間距設(shè)定為60-80mm,這樣可以將深埋在煤層中的鐵質(zhì)雜物篩出并去除。

4 結(jié)語

綜上所述,中速輥式磨煤機(jī)拉桿密封裝置泄漏是一個較為普遍的問題,由于導(dǎo)致這一問題的原因較多,所以必須進(jìn)行全面分析,并采取合理可行的方法和措施,杜絕泄漏。只有這樣,才能確保磨煤機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。

參考文獻(xiàn)

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