馬建鋼
(陽泉煤業(yè)集團(tuán)新景礦洗煤廠,山西 陽泉 045000)
新景礦洗煤廠始建于1997年10月,屬礦井型選煤廠,由北京華宇工程有限公司平頂山選煤設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),初期設(shè)計(jì)能力為3.6Mt/a,通過改建擴(kuò)建,洗選能力已上升至8.50Mt/a;生產(chǎn)工藝為塊煤重介淺槽+末煤三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥采用TBS或螺旋分選機(jī)組分選+煤泥壓濾回收工藝,主要產(chǎn)品有洗中塊、洗小塊、1#噴粉煤、2#噴粉煤、4#噴粉煤、洗中煤、末原煤、煤泥,副產(chǎn)品主要為矸石。隨著煤炭市場的變化,用戶對塊煤產(chǎn)品需求量增大,且塊煤價(jià)格接近末精煤,提高塊炭產(chǎn)率是增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑[1-3]。
新景礦洗煤廠主要以15#煤入洗塊炭,此種煤平均厚度6.14m,夾矸3~5層,普氏硬度2~3,抗壓強(qiáng)度7.7MPa,抗拉強(qiáng)度0.1MPa,抗拉強(qiáng)度相比其他礦井極低,是該礦的塊炭擠損大和破損率高的主要原因。工藝方面,新景礦洗煤廠因人工撿矸勞動強(qiáng)度大,用工多,原設(shè)計(jì)手選皮帶除雜后矸石破碎后全部進(jìn)入洗選系統(tǒng)。主要工藝是井下采煤經(jīng)Ф150申克分級篩篩分后,篩上物經(jīng)手選皮帶除雜后全部入鄂式破碎機(jī)破碎后再與博后篩篩上物(13~150mm)混合一起通過輸送皮帶轉(zhuǎn)載至原煤東倉。由于顎式破碎機(jī)破碎過程中對塊原煤的過粉碎程度大,且破碎粒度不均勻,破碎后存在大塊超限矸石等弊端,導(dǎo)致后續(xù)環(huán)節(jié)如轉(zhuǎn)載和入倉塊炭破碎率增加、塊煤車間洗選事故率增高、塊原煤倉不能高倉位儲煤等[4-6]。特別是洗煤廠塊原煤倉,80%的矸石與20%的塊炭混在一起,經(jīng)過20~30m的擠壓,塊炭破損率很大。
鑒于以上原因,需通過技術(shù)改造提高塊炭產(chǎn)率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
新景礦洗煤廠原煤準(zhǔn)備車間由1、2、3、4四個系統(tǒng)組成,采用兩用兩備的生產(chǎn)模式。井下原煤經(jīng)輸送皮帶分別給入原煤準(zhǔn)備車間四臺篩孔為150mm的原煤分級篩(申克篩)進(jìn)行預(yù)先篩分,分級篩篩上物經(jīng)人工手選雜物及鐵器后進(jìn)入四臺顎式破碎機(jī)破碎(破碎粒徑150mm),篩下物通過四部博后篩進(jìn)行準(zhǔn)備篩分,博后篩篩上物(粒徑13~150mm)和破碎機(jī)破碎后物料混合后通過皮帶輸送機(jī)輸送至塊原煤倉,博后篩篩下物(粒徑0~13mm)則進(jìn)入末原煤倉(西倉或北倉)或直接輸送至儲煤場作為電煤銷售。
原煤準(zhǔn)備車間原有破碎設(shè)備為鄂式破碎機(jī),破碎形式是動、靜鄂板擠壓破碎,塊原煤受擠壓過粉碎嚴(yán)重,較大的片矸卻不能有效破碎,致使洗煤廠洗塊煤產(chǎn)率一直不高,影響了新景礦的經(jīng)濟(jì)效益。此外,原煤準(zhǔn)備車間每套系統(tǒng)需要的原煤處理能力為1000t/h,需要破碎的+150mm量約為300t,但現(xiàn)有顎式破碎機(jī)處理能力只有100t/h,已成為原煤環(huán)節(jié)的一個故障點(diǎn),不利于全廠的安全、平穩(wěn)運(yùn)行。通過對破碎環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,既能減少塊原煤的過度破碎,又提高破碎環(huán)節(jié)的通過能力,最終實(shí)現(xiàn)提高洗塊炭產(chǎn)率,減少原煤加工環(huán)節(jié)的故障點(diǎn),有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。因此,對原煤準(zhǔn)備車間破碎機(jī)進(jìn)行改造很有必要。
原煤準(zhǔn)備車間由1、2、3、4四個系統(tǒng)組成,采用兩用兩備的生產(chǎn)模式。系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。

圖1 原煤準(zhǔn)備車間系統(tǒng)構(gòu)成
(1)破碎機(jī)處理能力的確定
新景礦201/201A運(yùn)輸能力為2000t/h,原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)按照2000t/h設(shè)計(jì)。根據(jù)工業(yè)分析,3號煤+90mm產(chǎn)率為10.68%,8號煤+90mm產(chǎn)率為13.94%,15號煤+90mm產(chǎn)率為30.04%,按照不利條件15號煤設(shè)計(jì),破碎系統(tǒng)需處理的+90mm塊炭量為2000×30.04%≈600t,則每臺破碎機(jī)處理能力為不小于300t/h。因此,破碎機(jī)處理能力按照350t/h選型。
(2)破碎機(jī)的布置
四系統(tǒng)破碎機(jī)更換成雙齒輥破碎機(jī),破碎機(jī)最大長度5.6m。三系統(tǒng)破碎機(jī)入料中心線和帶式輸送機(jī)機(jī)頭漏斗中心線對齊,保證入料穩(wěn)定性和破碎效果;四系統(tǒng)破碎機(jī)受車間空間限制,1-1'軸線部分是懸挑結(jié)構(gòu),不能承載較大載荷,破碎機(jī)只能布置在1'-2軸,破碎機(jī)入料中心線和帶式輸送機(jī)機(jī)頭漏斗中心線偏差0.4m。如圖1所示。
新景礦原煤準(zhǔn)備車間201/201A機(jī)頭設(shè)有除鐵器,現(xiàn)場使用效果不好,為了減少進(jìn)入破碎機(jī)的鐵器,保證破碎效果,在4個系統(tǒng)手選皮帶上方設(shè)置電磁除鐵器。四個系統(tǒng)每個系統(tǒng)新增1個電磁除鐵器,電磁除鐵器采用吊式布置,距離手選帶500mm,既保證大塊物料通過,又保證除鐵效果,除鐵器小車梁梁底標(biāo)高7.8m。原煤車間破碎機(jī)除鐵器安裝位置如圖2所示。

圖2 原煤車間破碎機(jī)及除鐵器安裝位置圖
破碎機(jī)檢修最大起重量為7t,新增2臺10t電動葫蘆檢修破碎機(jī)齒輥,原5t電動葫蘆移位做檢修破碎機(jī)電動機(jī)和減速機(jī)用。
現(xiàn)東倉塊原煤倉倉頂至216皮帶機(jī)頭之間有5m車間樓層,造成原塊煤入倉高度增加5m,易造成塊煤入倉時的破損。根據(jù)現(xiàn)場條件,采用水泥澆筑成半圓柱形,與原煤倉做成一體,增加塊原煤倉倉位,減少塊原煤進(jìn)入倉的5m高差,使得塊原煤不需要通過溜槽直接從216機(jī)頭給入倉的中部,減少了入破損,并且增加了東倉儲量1000t。塊原煤倉改造前后對比示意圖如圖3所示。

圖3 塊原煤倉改造前后對比示意圖
綜上,技術(shù)改造主要設(shè)備選型見表1。

表1 技術(shù)改造主要設(shè)備選型表
改造工程完工后,年增加塊炭率1%左右,約6萬t,根據(jù)塊炭與電煤的差價(jià),實(shí)現(xiàn)增加效益200×6=1200萬元。在增加經(jīng)濟(jì)效益的同時,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性能,可靠程度得到極大提高,技術(shù)改造取得了良好效果。
通過更換破碎機(jī)消除故障點(diǎn)、避免過度破碎,增加電測隔爆除鐵器來保證大快物料通過及除鐵效果,新增電動葫蘆檢修破碎機(jī)齒輥,改造塊原煤倉減少了塊煤入倉時的破損。實(shí)踐證明,經(jīng)技術(shù)改造后,新景選煤廠年增加塊炭率1%左右,約6萬t,增加經(jīng)濟(jì)效益1200萬元。同時,不匹配生產(chǎn)力的老舊設(shè)備的更換消除了運(yùn)行故障點(diǎn),提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性能,可靠程度得到極大提高,技術(shù)改造取得了良好效果。