國電銅陵發(fā)電有限公司 安徽 銅陵 244153
國電銅陵電廠一期工程2×600MW機組分別于2008年7月和9月投入商業(yè)運行,鍋爐由東方鍋爐(集團)股份有限公司與東方-日立鍋爐有限公司合作設(shè)計、聯(lián)合制造的超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐。自投產(chǎn)以來,銅陵公司鍋爐運行時排煙溫度一般在120~150℃左右,最高達160℃,不僅嚴重影響了鍋爐運行的經(jīng)濟性,同時對引風機、電除塵、脫硫設(shè)備的安全運行構(gòu)成威脅,有必要對排煙溫度升高原因進行分析,以采取運行調(diào)節(jié)措施降低鍋爐排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。
排煙溫度每升高10-20℃,鍋爐損失就增加約1%[1];排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,嚴重影響鍋爐效率;排煙溫度高,機組煤耗增加,生產(chǎn)成本高,在電量與電價下降的形勢下,經(jīng)營壓力增大;排煙溫度高對引風機、電除塵、脫硫設(shè)備的安全運行構(gòu)成威脅,不利于機組的安全連續(xù)運行。
2.1 漏風
2.1.1 爐本體漏風 爐本體漏風主要指爐頂密封、看火孔、人孔門及爐底密封水槽處漏風。銅陵公司#1、#2機組爐頂密封在大修時均已改造,從運行效果看已好轉(zhuǎn)很多。由于鍋爐掉焦導致冷灰斗襯(裙)板圍帶撕開,造成爐底密封水槽處漏風,但現(xiàn)已對冷灰斗襯(裙)板圍帶加固,漏風情況也得以控制。
2.1.2 空預器漏風 由于空預器徑向、軸向、環(huán)向密封不嚴,空預器內(nèi)漏,一次風漏向煙氣側(cè)、二次風側(cè),二次風漏向煙氣側(cè),由于空預器在熱態(tài)膨脹后呈蘑菇狀,熱端漏風量更大,降低了煙氣傳熱溫度,排煙溫度升高。
2.2 摻冷風量多
2.2.1 磨煤機出口溫度低 為保證磨煤機安全運行,防止磨煤機爆燃、著火等異常發(fā)生,通常對磨煤機出口溫度有所限制,銅陵公司燒煙煤的磨煤機出口溫度一般控制在78℃左右,燒褐煤的磨煤機出口溫度控制在55~60℃左右,磨煤機冷一次風調(diào)門開度大,冷一次風摻入比例大,即流過空預器的風量降低,引起排煙溫度升高。同時磨煤機出口溫度低使得煤粉著火延遲,火焰中心上移,一樣可以使排煙溫度升高。
2.2.2 一次風壓、風速偏高 為防止磨煤機堵煤、一次風管積粉等,銅陵公司磨煤機一次風壓、風速設(shè)定偏高,通常一次風壓偏置-1.3KPa左右,一次風量95T/H以上,不僅大大增加了一次風機的電耗,也使磨煤機冷一次風調(diào)門開度大,冷一次風摻入比例大,排煙溫度升高。
2.3 積灰結(jié)焦
2.3.1 受熱面積灰結(jié)焦 受熱面積灰結(jié)焦是導致鍋爐排煙溫度升高主要原因之一,其對排煙溫度影響主要體現(xiàn)在傳熱方面。在機組檢修中,多次檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐水平煙道有大量積灰、屏過有結(jié)焦現(xiàn)象,對鍋爐受熱面換熱有較大影響,使爐膛煙溫升高,排煙溫度升高。
2.3.2 空預器積灰 由于投油時間或等離子運行時間長且燃燒不完全,引起油煙沾結(jié)于換熱片上,投煤后引起積灰,或吹灰器故障多,吹灰壓力低、次數(shù)少,吹灰疏水不徹底等原因,造成空預器積灰,使空預器換熱差,排煙溫度高。
2.4 煤粉細度粗 銅陵公司煤粉細度大小通過調(diào)整磨煤機出口折向擋板來實現(xiàn),由于磨煤機出口折向擋板調(diào)整固定后煤種變化等原因,造成煤粉細度變粗,著火延遲,火焰中心上移,排煙溫度升高;同時煤粉細度粗,煤粉燃盡困難,造成積灰結(jié)焦,影響受熱面和空預器換熱,同樣可以使排煙溫度升高。
(1)加大對爐本體、爐頂、爐底水封等處漏風檢查、治理力度,減少爐本體漏風。
(2)加強空預器間隙調(diào)整裝置維護力度,保證空預器間隙裝置自動調(diào)整正常,運行人員注意監(jiān)視并及時調(diào)整,降低空預器漏風。
(1)保證磨煤機運行安全的前提下,降低一次風壓、風量,一次風壓設(shè)定偏置由-1.3KPa左右降至-2.8KPa左右,一次風量偏置正常煤種設(shè)定-10T/H,褐煤設(shè)定0,基本降至90T/H以下。
(2)提高磨煤機出口溫度設(shè)定值,正常煤種磨煤機出口溫度設(shè)定90℃左右,摻燒褐煤等經(jīng)濟煤種時磨煤機出口溫度盡量靠規(guī)定上限設(shè)定,使磨煤機冷風門不開或微開。
(3)及時停運多余制粉系統(tǒng),避免長時間通風暖磨備用。
(4)盡量關(guān)小磨煤機冷風調(diào)門開度,實現(xiàn)全熱風制粉。
(1)合理配煤摻燒,提高入爐煤的灰熔點,防止鍋爐受熱面結(jié)焦。
(2)合理配風,保持適當?shù)囊淮物L速及爐膛風量,保證煤粉在爐膛的停留時間,使其充分燃盡。
(3)根據(jù)煤種變化和化驗結(jié)果,及時調(diào)整磨煤機出口折向擋板,提高煤粉細度。
(4)制定吹灰管理制度,按規(guī)定及時吹灰,保證鍋爐受熱面和空預器吹灰壓力和頻次。
(5)吹灰前疏水要徹底,提高吹灰壓力,爐本體吹灰壓力由1.6MPa提至1.8MPa,空預器吹灰壓力由1.8MPa提至3.1MPa。
(6)增加空預器吹灰次數(shù),且獨支逐個吹灰,降低空預器差壓。
(7)機組停運時進行水平煙道沖灰和爐內(nèi)清焦,對空預器蓄熱元件進行清洗。
(1)根據(jù)煤種變化和化驗結(jié)果,及時調(diào)整磨煤機出口折向擋板,提高煤粉細度。
4.1 銅陵公司#1爐2017年4月—2017年8月的排煙溫度月平均值統(tǒng)計(見下表),可以明顯看出,排煙溫度高于設(shè)計值:BMCR工況124℃,BRL工況122℃。

時間(月份) 4 5 6 7 8 平均值A(chǔ)側(cè)排煙溫度129.02 130.35 133.41 131.14 127.70 130.32 B側(cè)排煙溫度126.81 128.66 132.16 132.32 127.17 129.24平均排煙溫度127.92 129.51 132.79 131.73 127.44 129.88月平均負荷 504 483 484 453 425 470
4.2 通過以上運行措施的實施,統(tǒng)計了銅陵公司#1爐2017年9月—2018年2月的排煙溫度月平均值(11月份停機未統(tǒng)計),見下表:

時間(月份) 9 10 12 1 2 平均值A(chǔ)側(cè)排煙溫度128.73 123.86 119.97 117.24 118.17 121.59 B側(cè)排煙溫度127.22 124.45 120.22 118.31 118.35 121.71平均排煙溫度127.98 124.16 120.10 117.78 118.26 121.65月平均負荷 451 485 506 493 434 473
4.3 從以上兩表,可以看出在負荷、煤質(zhì)、摻燒量、環(huán)境溫度基本一致的情況下,通過以上運行措施的實施,銅陵公司#1爐排煙溫度從129.88℃降低至121.65℃,效果明顯。
通過對銅陵公司鍋爐排煙溫度高的原因進行全面細致的分析,提出了切實可行的運行措施,并通過各項運行措施的實施,有效的降低了鍋爐排煙溫度,按排煙溫度每降低1℃,發(fā)電標煤耗下降0.16g/kwh左右計算[2],排煙溫度降低8.23℃,發(fā)電標煤耗下降8.23×0.16=1.3168g/kwh,經(jīng)濟效益顯著,同時發(fā)電標煤耗的下降也降低了SO2、SO3及NOx等有害氣體排放,減輕了對環(huán)境的污染;排煙溫度降低,更有利于引風機、電除塵、脫硫設(shè)備的安全運行。