鄧勇
(攀鋼集團工程技術(shù)有限公司,四川 攀枝花617000)
攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司(以下簡稱攀鋼釩公司)3#主軋機同步電機位于冷軋廠6輥4機架軋制生產(chǎn)線,主要是完成主軋機傳動功能,將厚度為2.5~5.0 mm的熱軋板軋制成0.25~2.0 mm的冷軋板,該工藝屬于冷軋廠生產(chǎn)線的初始工序。生產(chǎn)線上共有4臺主軋機電機,為連續(xù)單線生產(chǎn)方式,即任何一臺電機發(fā)生故障,都會導(dǎo)致軋制生產(chǎn)線停產(chǎn),進(jìn)而影響后續(xù)生產(chǎn)。
3#主軋機電機的穩(wěn)定運行,關(guān)系冷軋廠的全線正常生產(chǎn),而齒壓板作為電機定子鐵芯兩端壓緊鐵芯的金屬壓板,是電機本體的一個重要部件。齒壓板松動會引起電機發(fā)生輕微掃膛,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣為零,系統(tǒng)自動報警停機。該故障從2016年年底至2017年10月,已經(jīng)連續(xù)發(fā)生三次事故,屬于極不正常的故障現(xiàn)象。因此,定子鐵芯兩端齒壓板松動故障隱患必須予以解決,才能確保全廠生產(chǎn)線的持續(xù)穩(wěn)定運行。通過對冷軋廠3#主軋機電機齒壓板松動原因進(jìn)行分析,采取相應(yīng)安全可靠的措施,取得了良好效果,本文對此加以介紹。
電機主要參數(shù)如表1所示。

表1 電機主要參數(shù)
電機故障情況主要表現(xiàn)在齒壓板松動,其松動故障情況如圖1所示。由圖1可知,齒壓板均向轉(zhuǎn)子軸心方向進(jìn)行了移動,高出定子鐵芯內(nèi)表面,造成定、轉(zhuǎn)子輕微掃膛,從而導(dǎo)致定子接地故障的發(fā)生。

圖1 齒壓板松動故障現(xiàn)象
1.3.1 電機原設(shè)計制造缺陷
3#主軋機電機此類大型同步電機在早期的設(shè)計、制造時,其定子鐵芯硅鋼片的疊壓工藝存在一定缺陷,設(shè)計人員未能充分考慮到每張硅鋼片不同部位厚度不均勻的危害性,也未采取均勻錯位疊裝措施,使整個定子鐵芯長度在各個部位存在較大的偏差,在電機運行過程中,因鐵芯振動或者熱脹冷縮發(fā)生齒脹現(xiàn)象[1],導(dǎo)致焊接在硅鋼片外表面的齒壓板受力不均,從而發(fā)生開裂。
1.3.2 齒壓板未采取防松脫措施
早期的大型同步電機定子齒壓板沒有采取必要的防松脫措施,導(dǎo)致齒壓板根部焊接點開裂后,齒壓板發(fā)生松動移位問題。
1.3.3 齒壓板材質(zhì)選型問題
早期的大型同步電機定子齒壓板材質(zhì)采用普通鐵磁材料,具有一定的導(dǎo)磁性,在轉(zhuǎn)子磁場力的作用下[2],松動的齒壓板向著轉(zhuǎn)子軸心方向移動,導(dǎo)致齒壓板冒出定子鐵芯,出現(xiàn)定、轉(zhuǎn)子掃膛問題。電機定子對地絕緣檢測裝置及時跳閘并報警,電機短時停機,從而避免了重大設(shè)備事故的發(fā)生。
(1)對齒壓板進(jìn)行兩側(cè)周向限位,防止因齒壓板松動向兩側(cè)移動,摩擦線圈絕緣,引發(fā)繞組對地放炮事故;增大齒壓板徑向移動摩擦力,限制齒壓板徑向移動。
(2)對齒壓板頂部進(jìn)行徑向限位,防止因齒壓板松動冒出定子鐵芯,與轉(zhuǎn)子接觸發(fā)生掃膛事故。
(1)剔除定子非負(fù)荷端槽楔超出齒壓板長度部分[1],做為安裝浸膠滌玻氈的位置,剔除過程中,注意控制力度,防止剔刀傷及線圈絕緣,全部槽楔剔除完成后,進(jìn)行吹風(fēng)清掃,將剔除部分的槽楔殘渣吹掃干凈,槽楔剔除示意圖如圖2所示,槽楔剔除后的實物圖見圖3。

圖2 槽楔剔除示意圖

圖3 槽楔剔除后實物圖
(2)玻璃絲板、滌玻氈和環(huán)氧樹脂膠的準(zhǔn)備
① 玻璃絲板規(guī)格的確定:厚度為1.5 mm,長度比雙層高壓線圈總高度略低3 mm左右,寬度與齒壓板的寬度相當(dāng)即可,數(shù)量為定子槽數(shù)的2倍,可適當(dāng)多準(zhǔn)備一些以做備用。
② 滌玻氈規(guī)格的確定:厚度為2.0 mm,寬度等同于玻璃絲板寬度,長度要準(zhǔn)備充足,約為定子內(nèi)圓周長的5倍,確保將整個定子一側(cè)的齒壓板全部連續(xù)塞緊無斷點,實現(xiàn)整體固定的效果。
③ 環(huán)氧樹脂膠:按1∶1比例配制干燥劑和環(huán)氧樹脂,并加入適量云母粉,一起攪拌均勻[1],分兩次配制使用,第一次為浸蘸滌玻氈,第二次填平齒壓板和線圈出口槽沿定子圓周的內(nèi)表面,使之成為連續(xù)平滑的整體表面。
(3)在齒壓板與定子線圈的兩側(cè)間隙嵌入玻璃絲板和浸膠后的滌玻氈,將滌玻氈對折,玻璃絲板夾在滌玻氈中間,在玻璃絲板的帶動下將滌玻氈平整嵌入齒壓板兩側(cè)間隙內(nèi),玻璃絲板及滌玻氈嵌入后的實際效果如圖4所示。
(4)第二次配制好環(huán)氧樹脂膠,當(dāng)膠達(dá)到半凝固狀態(tài)時,將其連續(xù)均勻涂敷在齒壓板頂部包括其斜邊部位和線圈出口槽的直邊部分,保證表面平滑,高度不超過槽楔上表面;同時在環(huán)氧樹脂膠未凝固前再在其表面敷設(shè)一條整長玻璃絲帶,圍繞定子一側(cè)形成一個整圈,進(jìn)一步加強整體固定效果,為方便作業(yè),作業(yè)過程需佩戴橡膠手套,注意做好清理工作,防止雜物進(jìn)入定子內(nèi)部。
(5)定子入爐,對環(huán)氧樹脂膠進(jìn)行干燥固化,提高其整體機械強度及耐腐蝕性。
(6)定子內(nèi)部表面噴紅瓷漆,提高其電氣性能和抗腐蝕性。
措施實施后的整體示意圖如圖5所示。

圖4 玻璃絲板及滌玻氈嵌入后的實際效果

圖5 措施實施后的整體示意圖
此次檢修技術(shù)改進(jìn)主要有以下幾個優(yōu)點:
(1)取代電焊或氬弧焊加固齒壓板的常規(guī)工藝措施,避免焊接過程產(chǎn)生的高溫?fù)p傷線圈絕緣以及焊渣不易清理的工藝隱患[1];
(2)避免對電機原有結(jié)構(gòu)產(chǎn)生過多破壞,形成新的故障隱患點[1];
(3)措施易實施,工藝難度小,質(zhì)量更易保證,可靠性更強;
(4)原計劃工期為5天,實際完成工期僅為3天,縮短了檢修工期。
檢修完成后,對電機定期安排6次檢修質(zhì)量跟蹤,打開電機風(fēng)擋,檢查處理效果。發(fā)現(xiàn)定子處理部分均完好,電機運行穩(wěn)定、正常。
2018年12月13日,電機現(xiàn)場開風(fēng)擋檢查,其環(huán)氧涂抹部分完好平整,沒有任何變形和開裂情況,處理措施穩(wěn)定、有效,齒壓板采取改進(jìn)措施后的現(xiàn)場實物圖見圖6。

圖6 齒壓板采取改進(jìn)措施后的現(xiàn)場實物圖
通過對攀鋼釩公司冷軋廠3#主軋機4 500 kW同步電機定子鐵芯齒壓板松動缺陷采取改進(jìn)性修復(fù)措施,電機從改造前一年內(nèi)發(fā)生三次設(shè)備緊急事故,到目前在線運行7個月以上未發(fā)生故障,并通過定期開風(fēng)擋跟蹤檢查處理效果,確認(rèn)檢修點完好無異常,達(dá)到了預(yù)期目的,有效解決了定子齒壓板松動移位的質(zhì)量隱患,確保了電機正常穩(wěn)定運行,為冷軋廠的生產(chǎn)順行提供了可靠保障。