楊向陽
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
離心式風機大量應用在熱電站、化肥、石油化工等生產裝置中,特別是循環流化床鍋爐很少有機械部分,床料的流化、爐渣的排放、煙灰的輸送、石灰石的輸送以及煤的播撒等都靠風來實現,因此風機的運行情況直接關系著流化床鍋爐是否能安全、經濟運行。目前,國內鍋爐均朝著大型化發展,相應配套的風機也越來越大,隨著體積的增大,風機葉輪、葉片的檢修、更換也越來越困難。以某廠170 t/h流化床鍋爐引風機轉子葉輪葉片的在線修復為例,介紹一種在線修復方法,可有效降低檢修費用及時間。
某廠170 t/h循環流化床鍋爐引風機為AYX220-5ANo24F型雙支撐形式,結構形式如圖1所示,主要由葉輪、機殼、進風口、前蓋板、調節門、進氣箱等組成,同時該風機配備現場就地、遠程雙通道烈度監測裝置,對機組進行保護。
引風機是維持爐膛負壓,保證爐膛內平衡通風的關鍵設備,主要參數:轉速986 r/min,流量316 000 m3/h,全壓7700 Pa,溫度136℃,電機功率1000 kW。
機組運行過程中風機出現振值增大現象,橫向振值最大達到11 mm/s,為保證設備安全穩定運行,設備停車進行檢修。首先對已經到達使用壽命的前后軸承進行檢查,發現軸承狀況良好,但已經運行了近萬小時,為了長周期穩定運行,對兩套軸承進行更換。打開機殼人孔進行檢查,發現16個葉片靠近驅動側三角區域均出現不均勻程度減薄,焊縫部位焊肉消失,出現縫隙,主要分布在靠近驅動側范圍內(圖2),經測量備件,該部位厚度20 mm,最薄處1 mm。經判斷分析,風機工作介質含有大量粉塵,流經葉輪葉片時對葉輪進行沖刷造成該部位沖刷磨蝕嚴重,導致風機轉子不平衡是振值增大的主要原因。

圖1 AYX220-5ANo24F型引風機結構

圖2 葉輪葉片沖蝕情況
經過評估,該葉輪已無法再正產使用,需要整體更換葉輪,以滿足運行需要。次葉輪直徑2400 mm,整體尺寸較大,且需將進氣箱、上部風殼、調節風門等部件拆除,工程量較大。經過對葉片損壞部位位置、形狀的分析,決定只對葉片進行修復,具體方法:
(1)對16個葉片損壞、減薄部位進行逐個測量,為減少動不平衡量,對每個葉片均按損壞最大尺寸將三角形減薄、損壞部位切掉,打磨干凈。
(3)首先使用J422焊條將加工后的三角板焊接到葉片上,斜邊對焊焊透,上下底邊角接焊縫,然后使用鈷鉻鎢合金堆STELLITE6焊條對易磨蝕部位進行表面堆焊,厚度5 mm,并打磨平整(圖4)。

圖3 梯形板形式
(4)使用 DM-3型現場平衡儀對修復后的葉輪做現場動平衡,根據JB/T 9101—1999《通風機轉子平衡》要求,在正常轉速980 r/min時要求動不平衡量g,初始動不平衡量1200 g,根據顯示數據,對相應部位的葉輪進行打磨,最終動不平衡量為40 g,經實測振值均在1.5 mm/s以內,滿足生產需要。

圖4 焊接梯形板
修復后風機已平穩運行近5個月,未出現因振值或溫度超標而造成事故及停車。
(1)根據葉輪不同葉片、同一葉片不同部位的磨蝕情況均各不相同、存在明顯差異性的現象進行分析,造成這種差異性除葉輪出廠時本身耐磨層的硬度、厚度不均外,還與煙氣的速度和進入葉輪的角度有密切關系,因此要從根本上改善這種現象還需要廠家在設計、制造時調整好煙氣速度和氣流進入葉輪的角度(安裝角),將磨蝕速率降到最低,然后加大耐磨層硬度計厚度,進而延長葉輪及轉子的使用壽命,減少維修量。
(2)焊接修復時,為減少風機試車時的動不平衡量,將16個葉片統一按照最大磨損面積制作貼板,焊接,能有效降低調整動平衡次數及工作量。
(3)在耐磨堆焊材料的選擇上,要考慮到材料的耐磨、耐熱、耐蝕性、機加工性能,盡量選擇硬度高、耐磨的焊材,如本次修復選擇的鈷鉻鎢合金STELLITE6焊條,常溫下硬度高溫下HV為301,在相當寬的溫度范圍內有較好的耐腐蝕、耐高溫、抗黏著磨蝕性能,是理想的堆焊材料。
(4)操作人員對鍋爐燃燒系統進行工況優化調整,降低煙塵中顆粒物粒度,定期檢查煙道積灰,也可有效控制葉輪磨蝕速率。
由于鍋爐本身灰渣特性決定,相關系統均存在不同程度的磨蝕、沖刷,給生產帶來了不小的困擾,而目前國內風機又正在朝著大型化發展,相應檢修工作也越來越復雜、困難化,因此利用在線平衡儀等設備,現場焊接修復是減小檢修難度、減輕工作量、降低檢修費用的有效方法。同時,通過系統優化調整,可延長葉輪使用壽命,提高經濟效益。