999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

工業機器人在手動調角器耐久檢測中的應用

2019-07-10 12:55:36曹懿莎張艷菊潘建安
汽車零部件 2019年6期
關鍵詞:程序

曹懿莎,張艷菊,潘建安

(中汽檢測技術有限公司,廣東廣州 510530)

0 引言

汽車座椅調角器用于調節汽車座椅角度。為了適應不同體型駕駛者或乘客的駕乘需求與舒適度,汽車座椅必須能夠在一定范圍內進行角度調節。對于汽車來講,汽車座椅調角器是必不可少的內飾件之一。手動調角器疲勞耐久性是汽車座椅檢測的重要試驗項目,也是關系駕駛舒適性及安全性的重要因素。

目前國內大部分檢測機構主要以電動或氣動裝置搭建耐久試驗臺,來開展手動調角器疲勞耐久試驗[1-3]。這種試驗方式的周期較長,所需的工裝夾具較多且通用性較差,往往不能滿足不同客戶的定制化要求,容易造成資源浪費。而工業機器人具有重復定位精度高、工作范圍大、可編程化程度高的優勢,也可根據不同客戶的試驗要求實時調整試驗方案,更加方便、快捷。因此利用工業機器人的優勢開展手動調角器疲勞耐久檢測具有廣闊的市場應用前景。

本文作者通過分析汽車行業標準對手動調角器疲勞耐久檢測項目的要求,進行工業機器人選型、設計工裝夾具并編寫機器人運行程序,從而實現手動調角器疲勞耐久試驗。

1 手動調角器耐久試驗的檢測標準

1.1 檢測標準

依據標準為汽車行業標準QC/T 844-2011《乘用車座椅用調角器技術條件》[4]。

1.2 檢測方法

將一模擬靠背骨架總成固定在一剛性夾具上,將模擬靠背骨架調整至第一齒位置,按照第一齒位置→最后位置→設計位置→最前位置→第一齒位置為一個循環,每個位置均要有鎖止和解鎖步驟,循環8 000次。

針對無空行程調角器模擬靠背骨架總成,則沒有第一齒位置,按照設計位置→最后位置→最前位置→設計位置為一個循環,其余過程相同。

1.3 技術要求

試驗8 000次后,功能應正常,無明顯變形和機械損傷出現,平面渦卷彈簧回位力矩衰減率應不超過15%,調角器操作力變化在15%內,調角器前后間隙應小于3.85 mm,側向間隙應小于1.65 mm。

文中主要闡述手動調角器疲勞耐久試驗過程,平面渦卷彈簧回位力矩、調角器操作力、調角器前后間隙和側向間隙的試驗過程在此不展開介紹。

2 工業機器人選型及參數介紹

2.1 被測樣品的參數

此次試驗選用的被測調角器為無空行程調角器,可調節的角度為85°,運動范圍約1.4 m。

試驗過程包含調角器位置運動以及解鎖和落鎖操作,因此需要2臺工業機器人配合操作來完成此試驗。

2.2 工業機器人型號

根據試驗要求,用于操作調角器運動的工業機器人應具有重復定位精度高、運動范圍大的特點,因此此次試驗選用某司現有的ABB IRB1600工業機器人,工業機器人產品詳見圖1。

用于解鎖操作的工業機器人運行范圍小,因此此次試驗選用某司現有的啟帆SRE6-1400工業機器人。工業機器人產品詳見圖2。

2.3 工業機器人系統參數

2.3.1 IRB1600工業機器人

(1)工業機器人基本參數

參數包括:軸數6軸;額定負載100 N;工作行程1.45 m。

(2)I/O引腳圖

數字輸入板的引腳如圖3所示:01~08端口為輸入引腳;09端口為0 V;10端口為空。

圖3 數字輸入板的引腳

數字輸出板的引腳如圖4所示:01~08端口為輸出引腳;09端口為0 V;10端口為24 V。

圖4 數字輸出板的引腳

電源引腳如圖5所示:01/03端口為24 V;02/04端口為0 V。

圖5 電源引腳

2.3.2 SRE6-1400工業機器人

(1)工業機器人基本參數

參數有:軸數為6軸;額定負載為60 N;工作行程1.4 m。

(2)I/O引腳圖

數字輸入板的引腳圖。以數字輸出端口3的引腳為例,如圖6所示:Y03C表示常閉觸點;Y03G表示接地;Y03O表示常開觸點。

數字輸入端口的引腳圖如圖7所示。

圖6 數字輸出端口3的引腳

圖7 數字輸入端口的引腳

3 試驗過程

3.1 設計工裝夾具

根據試驗要求、調角器樣品的尺寸和工業機器人末端安裝尺寸圖設計工裝夾具,包括固定調角器的底座、500 mm的剛性連接板、機器人末端與調角器接觸頭。工裝夾具完成后,將調角器固定在鑄鐵平板上,進入試驗準備階段。

3.2 I/O設置

此次試驗在調角器運行過程中處于解鎖狀態,停止某個位置時鎖止。為防止節拍精度的偏差而損壞被測樣品,對兩臺工業機器人進行I/O通信,進行邏輯轉換。

3.2.1 I/O接線

IRB1600工業機器人與SRE6-1400工業機器人之間的I/O通信,分別涉及到2個I/O接口。

相對于IRB1600工業機器人來說有一個Output、一個Input,接口作用是:Output表示IRB1600工業機器人發出位置到達信號,SRE6-1400工業機器人可以進行落鎖操作;Input表示SRE6-1400工業機器人發出解鎖到位的信號,IRB1600工業機器人可以運行到下個位置。

兩臺工業機器人的I/O端口均為高電平有效,具體接線如下:

ABB輸入信號、啟帆輸出信號的接線為:XS16-1——Y03O;XS12-8——Y03G;XS12-9——XS16-2。

ABB輸出信號、啟帆輸入信號的接線為:XS14-9——XS16-3;XS14-10——XS16-4;XS14-8——繼電器引腳14(電源正);XS16-4——繼電器引腳13(電源負);X18——繼電器引腳9(常閉觸點);GND——繼電器引腳5(常開觸點)。

3.2.2 驗證I/O接線正確性

I/O連接后,應驗證I/O接線是否正確,方式如下:

將SRE6-1400工業機器人的Y03端口置為1,查看IRB 1600工業機器人的DI08端口應為1;反之則為0。將IRB 1600工業機器人的DO08端口置為1,查看SRE6-1400工業機器人的X18端口應為1;反之則為0。

3.2.3 機器人IO控制程序編寫

(1)SRE6-1400工業機器人發出解鎖到位的信號,IRB1600工業機器人可以運行到下個位置的IO子程序。

SRE6-1400工業機器人程序:

PROC IOReached ( )

DOUT Y#(3) = =ON;

WAIT X#(18) = = ON,DT=0,CT=100;

DOUT Y#(3) = =OFF;

WAIT X#(18) = = OFF,DT=0,CT=100;

IRB 1600工業機器人程序:

PROC MoveRobot ( )

WaitDI DI10_8, 1;

Set DO10_8;

WaitDI DI10_8, 0;

Reset DO10_8;

END PROC

(2)IRB1600工業機器人發出位置到達信號,SRE6-1400工業機器人可以進行落鎖操作的IO子程序

IRB 1600工業機器人程序:

PROC IOReached ( )

Set DO10_8;

WaitDI DI10_8, 1;

Reset DO10_8;

WaitDI DI10_8, 0;

ENDPROC

SRE6-1400工業機器人程序:

PROC MoveRobot ( )

WAIT X#(18) = = ON,DT=0,CT=100;

DOUT Y#(3) = =ON;

WAIT X#(18) = = OFF,DT=0,CT=100;

DOUT Y#(3) = =OFF;

3.3 示教編程

首先通過示教編程的方式分別確定并記錄解鎖位置和鎖止位置的示教點位置,然后再確定并記錄調角器的設計位置、最前位置和最后位置的示教點位置。

編寫工業機器人程序,IRB1600機器人的運行程序如下:

PROC Regulator ( )

FOR a FROM 1 TO 8000 DO

ProcCall MoveRobot;

MoveL p1, v1000, fine, tool 0;//運動到設計位置

ProcCall IOReached;

ProcCall MoveRobot;

MoveL p2, v1000, fine, tool 0;//運動到最后位置

ProcCall IOReached;

ProcCall MoveRobot;

MoveL p3, v1000, fine, tool 0;//運動到最前位置

ProcCall IOReached;

END PROC

SRE6-1400工業機器人的運行程序如下:

PROC Adjusterlock ( )

MOVEL VL=1000MM/S LP#01 PL=0;//解鎖

CALL IOReached;

CALL MoveRobot;

MOVEL VL=1000MM/S LP#02 PL=0;//落鎖

TIME 1000;

3.4 程序運行

先以手動控制方式,慢速運行程序,檢查示教點的位置是否準確、邏輯順序是否正確;然后再在自動控制方式下運行程序,在自動運行時應先啟動SRE6-1400工業機器人,再啟動IRB1600機器人。試驗過程中應每隔2 h對試驗過程進行檢點一次,并記錄試驗過程數據。試驗過程詳見圖8。

圖8 試驗過程

3.5 試驗結果

試驗8 000次后,調角器功能正常,未見明顯變形和機械損傷出現。平面渦卷彈簧回位力矩:試驗前回位力矩為35.24 N·m,試驗后回位力矩為30.84 N·m,衰減率為12.5%。調角器操作力:試驗前操作力為29.7 N,試驗后操作力為25.6 N,變化率為13.8%。調角器前后間隙為2.45 mm。調角器側向間隙為1.32 mm。

4 結論

利用工業機器人完成了手動調角器耐久試驗,為汽車座椅調角器的質量提供了技術保障,對提高乘客的安全具有重要意義,同時也為汽車座椅其他部件的耐久試驗提供了參考。

猜你喜歡
程序
給Windows添加程序快速切換欄
電腦愛好者(2020年6期)2020-05-26 09:27:33
試論我國未決羈押程序的立法完善
人大建設(2019年12期)2019-05-21 02:55:44
失能的信仰——走向衰亡的民事訴訟程序
“程序猿”的生活什么樣
英國與歐盟正式啟動“離婚”程序程序
環球時報(2017-03-30)2017-03-30 06:44:45
基于VMM的程序行為異常檢測
偵查實驗批準程序初探
我國刑事速裁程序的構建
創衛暗訪程序有待改進
中國衛生(2015年3期)2015-11-19 02:53:32
恐怖犯罪刑事訴訟程序的完善
主站蜘蛛池模板: 欧美h在线观看| 国产精品分类视频分类一区| 91麻豆精品视频| 色综合天天娱乐综合网| 久久国产精品夜色| 无码'专区第一页| 999福利激情视频| 激情無極限的亚洲一区免费| 亚洲成人免费在线| 亚洲色中色| 熟妇无码人妻| 白丝美女办公室高潮喷水视频| 青青青国产免费线在| 一本色道久久88综合日韩精品| 欧美日韩国产在线播放| 热re99久久精品国99热| 熟妇丰满人妻av无码区| 国产一区三区二区中文在线| 亚洲天堂网在线播放| 美女扒开下面流白浆在线试听| 免费在线国产一区二区三区精品| 亚洲无码电影| 中文国产成人精品久久一| 69av在线| 亚洲人人视频| 国产无码网站在线观看| 国内丰满少妇猛烈精品播| 91在线播放国产| 国产凹凸视频在线观看| 97亚洲色综久久精品| 久久中文无码精品| 中文精品久久久久国产网址| 欧美中出一区二区| 色吊丝av中文字幕| 国产尤物jk自慰制服喷水| 精品成人一区二区三区电影| 在线观看精品自拍视频| 午夜a视频| 久久香蕉国产线| 亚洲精品在线影院| 麻豆精品在线播放| 精品国产成人三级在线观看| 欧美第二区| 亚洲成人网在线观看| 国产内射一区亚洲| 九色视频最新网址| 男人的天堂久久精品激情| 久久久久无码国产精品不卡| 午夜毛片免费观看视频 | 亚洲精品综合一二三区在线| 日韩精品一区二区三区中文无码| 国产精品妖精视频| 特黄日韩免费一区二区三区| 国内精品91| 欧美日韩激情| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 欧美精品v| 67194在线午夜亚洲| 精品国产一区二区三区在线观看| 自偷自拍三级全三级视频| 91精品免费久久久| 手机在线国产精品| 99视频在线免费| 国产欧美高清| 久久久久青草线综合超碰| 91在线播放国产| 欧美福利在线| 成人一区专区在线观看| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江 | 欧美色图久久| 91视频日本| 精品少妇三级亚洲| 国产亚洲视频免费播放| 在线视频97| 欧美日韩精品一区二区视频| 成人精品午夜福利在线播放| 国产精品内射视频| 美女裸体18禁网站| 拍国产真实乱人偷精品| 日韩精品毛片人妻AV不卡| 国产成在线观看免费视频| 免费欧美一级|