査成,劉銀初,肖雪強
(江西中煙責任有限公司井岡山卷煙廠,江西 吉安 343000)
梗絲加料是卷煙生產過程中必不可少的一道工序,其主要目的是賦予梗絲特征香氣、改善卷煙吸味品質,同時對物料進行增溫增濕處理并起保潤、防霉的作用。加料機是制絲線中的主要設備,它通過精準的控制和良好的霧化,將料液按照工藝配方要求的比例均勻地噴灑在物料上。
SJ13C型加料機主要由前室、筒體、后室、熱風循環系統、排潮系統、傳動系統、機架、料液管路系統等組成。
物料由振動輸送機送入加料機筒體內,筒體在傳動裝置的帶動下旋轉,并依靠筒體3.5°傾角和撥料輥的作用下,使物料不斷翻滾向出料口流動。蒸汽以及在蒸汽壓力作用下霧化的料液和水,噴射到物料上,對物料進行加料和增濕。經熱交換器加溫后空氣在風機的作用下從進料端向筒體內吹入,提高物料溫度,同時起到減少筒體粘料的作用。筒內多余的廢氣在排潮風機的作用下不斷被抽出,使筒內形成負壓,以免霧化的料液及蒸汽外溢。
目前,該設備自動清洗功能不足,無法對設備內部進行有效清洗。若是人工清洗,則因設備內部狹小,光線昏暗,存在一定的安全隱患和視覺盲區難以清洗干凈。一旦清洗不到位梗絲結垢,會造成工藝質量安全隱患。同時如果梗末堵塞轉網會影響排潮效果,使梗絲的增溫增濕效果產生波動。
造成生產過程中梗絲、梗末堆積在后室墻板和轉網內外表面的原因有2個:一是含有一定水分和糖分的梗絲、梗末具有較強的粘性,生產中,在熱風和負壓的作用下較輕的梗絲沾附在滾筒、后室墻板、轉網內外表面上;二是清洗系統功能單一,清洗效果有限。
如圖1為生產過程中梗絲在加料機中的動態情況。
(1)解決對后室墻板和轉網外表面的自動清潔。設計思路是從后室頂部引入清潔管道,并通過360°自由旋轉清潔噴頭對后室墻板和轉網外表面進行清潔。

圖1 梗絲在加料設備中加工示意圖
(2)解決轉網內部和排潮管道的自動清潔。方法是借用原有對轉網進行噴吹的壓縮空氣管路改進成1套能夠自動清洗轉網內部并進行噴吹的裝置。
綜合上述兩方面問題及解決思路,做出以下改進方案。
(1)增設一條從后室頂部進入的清潔水管道,管道分成2條支路分別位于轉網兩側,末端裝有自動旋轉清洗噴頭,對后室內部墻板及轉網進行清潔。其控制過程是:清潔水依次由球閥、兩位兩通電磁閥、止回閥控制進入后室管路末端的兩個旋轉噴頭,并在球閥與兩位兩通電磁閥之間通過壓力表檢測水壓。清潔水從管道末端經兩個自動旋轉噴頭噴出,自動旋轉噴頭能夠進行360°無間斷旋轉。其安裝位置示意如圖2所示。

圖2 旋轉噴頭安裝位置示意圖
(2)對轉網內部的一條噴吹管改進成清洗和噴吹雙用管路,并通過兩位三通電磁閥對其進行控制管路的轉換。壓縮空氣管路依次安裝球閥、過濾器、兩位兩通電磁閥、調壓閥、單向閥進入兩位三通電磁閥,并在兩位兩通電磁閥和調壓閥之間安裝壓力表進行檢測;清潔水管路依次安裝球閥、兩位兩通電磁閥、單向閥進入兩位三通電磁閥,并在球閥和兩位兩通電磁閥之間通過壓力表檢測。通過兩位三通電磁閥的轉換,壓縮空氣和清潔水進入轉網內部,轉網內部的管路上開設間隔的排孔,清潔水或壓縮空氣從這些針孔噴出。圖3所示為清洗系統控制原理示意圖。

圖3 清洗系統控制原理示意圖
控制過程設定:生產前,手動關閉所有清潔水球閥,打開壓縮空氣球閥。生產中,通過PLC控制空壓氣通過管路上的元器件,使壓縮空氣對轉網進行每間隔2.5min的噴吹,目的是防止篩網堵塞影響排潮效果。生產結束后,在操作界面點擊自動清洗,此時,清潔水管路兩位兩通電磁閥打開,一路清潔水進入后室的兩個旋轉噴頭,對后室墻板和轉網外表面清洗;另一路進入轉網內部,對轉網內部進行清洗,污水經過網孔落入振槽并過濾后排到地下污水管,清洗時間設定為15min,然后,控制清洗水的兩位兩通電磁閥關閉,兩位三通電磁閥切換到氣路,壓縮空氣進入排潮風道及轉網內部進行噴吹,經過2min的噴吹后自動噴吹結束。噴出結束后電磁閥處于斷開狀態。
管路及控制元件主要有兩位兩通電磁閥、過濾器,單向閥等,部分元件選型如下表1所示。

表1 主要元件的器件型號、參數
通過對清洗管路的設計和改進,大大提高了清洗自動化程度,降低了人工作業量,清洗效果提升明顯,達到了預期效果。
通過這次對SJ13C型加料機清洗系統的改進和設計,達到了提高自動清洗和清洗效果的目的,從而降低了人工作業成本、人員安全隱患和質量安全隱患。