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電動工具傳統流水線到U 型線的改造

2019-07-11 09:03:58伊振芹
中國金屬通報 2019年5期
關鍵詞:生產

伊振芹

(同濟大學,上海 200092)

1 研究對象及目的

本研究以處于傳統勞動密集型行業中的電動工具企業J公司為主要對象。J 公司是中國第一批電動工具貼牌代工企業,在2008年左右最高峰時年營業額達到 20 億人民幣,工廠員工總數達到2000人。但是,隨著經濟水平的發展,物質供應越來越豐富,最終用戶不再滿足于單一的產品,使得J公司傳統35人以上的流水生產線無法適應,因此損失了大批客戶及訂單。所以該公司不得不立即實施改革,縮短換線時間,引進更多自動化設備,以降低生產成本。本研究通過對精益生產理論及其工具的學習和運用,同J公司的團隊一起,對其生產現場和生產線進行改進。幫助工廠建立小單元生產的U型線,目標包括:減少工人數量,緩解招工難的問題;縮短換線時間,提高加工效率,降低MOQ和縮短交期。

2 精益生產理論基礎

精益生產起源于日本,發展于美國。精益生產方式是戰后日本汽車工業遭到的“資源稀缺”和“多品種、少批量”的市場制約的產物。本文重點研究單元化生產工具并將之實踐在工廠生產線改造中。

單元化生產的基本原則為:

①使用最小空間②靈活配備人員和產量目標方便換線,縮短換線時間④采用無WIP的單件流

單元化生產與傳統流水線的區別:

①工序間機器作業步驟能夠連續,組成一個個小的加工單元,消除工序間的在制品。②減少操作員的等待,優化工序設計,流動速度加快③多技能作業員:要求并且便于生產人員進行不同作業,合并不同工序④減少上下料成本,節省空間:物料循環U型線一周,有一個工件進入生產單元的同時,就會有一個工件流出生產單元,流經路線短。

這種精益的思想就是通過生產過程整體優化,改進技術,理順物流,杜絕超量生產,,有效利用資源,降低成本,改善質量。

3 對傳統生產線進行改造

3.1 項目計劃階段

項目成敗的關鍵在于執行力,而好的執行力,需要完善的計劃來保證。項目立項之初,該項目組集合銷售,生產,IE,設備,測試,工程等相關人員,共同制定了完善的項目執行計劃。

3.2 現狀分析階段

J公司現有的總裝生產線是傳統的直線型,一條生產線包括:部件預裝配,總裝,及包裝。以出貨量最大的直流電鉆JS6132為例,共需配備37人。如圖1、圖2。目前存在的問題有:

①人員需求量大。②質量問題。從前道裝配到大貨,有幾十道工序,難以排查原因。③在工作站設計方面,僅憑一直以來的實際操作經驗,等待及動作的浪費很多。④在物料準備方面。只要一個零部件沒有到,整條線都不能啟動。⑤工人坐著工作,擾亂操作節拍,拖延導致整條生產線效率降低。⑥生產性物料及生產半成品的上下料及流轉,需要更多的空間,產線拉的太長,運送成本隨之增加。

圖1 現有直線型流水線

圖2 現有直線型流水線

因此,我們對現有的生產線工序分進行了完整的分析。發現目前此線三個部分的人員分布為:預裝:8人;組裝線:9人;包裝線:20人。

以上工作共有34個工序,利用IE測量法對每個工序的工作時間進行記錄并統計,由于篇幅所限,這里不添加每個工序的cycle time列表,僅把總周期時間列出來。同時統計出單小時產出產品數量,以及單小時單人產出UPPH(unit per hour per person)及整條線的耗時記錄及統計,得出結果如表1。

表1 完整工序分析

根據線平衡計算公式:線平衡=生產工序總時間/(最大工序時長*工序數量),由此得出,目前的三條生產線的線平衡率都較低,最低的預裝線只有76%。單小時單人產出過低,只有10.2件。

3.3 改進設計及實施階段

新設計U型生產線,結合單元化生產理論及工具,以及工廠現狀,需要遵循的原則有:減少對人工的依賴,節省生產線空間,縮短上下料距離及時間以及要解決線平衡的問題,減少浪費。

重新制定合理的工藝流程,合并相關工序,結合實際,設置U型線目標如下:

表2 新U型線目標

對現有流程重新設計,將預裝,組裝及包裝工序合并在一起,從齒輪壓軸套,到壓裝電機齒輪箱,到總裝包裝,設計成7個工作站。這7個工作站,把以前37個人的工序合并,根據這個工藝流程,重新設計U型生產線。

對新生產線進行試運行之前,需要對工人進行完整深入的培訓。工人需學習新的技能,熟悉新的SOP,新生產線必須經過多次試跑,管理人員也要轉變思路。

圖示UPPH的趨勢圖,截取了9月1日到9月18日的生產記錄,可以明顯的看出,運行中是有一些反復的,但是經過一些調整及適應過程后,產量穩步上升,在9.18日達到了10.7件單人單小時。線平衡率達到了85.5%。

經過兩個月的試運行及爬坡過程,新的U型線運行順暢,初步達到了預定的目標。工廠順利的將傳統長直流水線改造成了U型線,對小批量多批次的訂單,都可以快速切換,換線時間從以前的2個小時,縮短到了45分鐘,大大降低了生產成本。

4 總結及改進

該生產線改造項目,借鑒了國內外先進的精益生產理論及經驗,結合工廠實際,制定了明確的實施計劃及步驟。把傳統長直線改造成了更為靈活的單元生產線,更能適應現在多頻次小批量訂單的需求,可以適應更低的MOQ和更短的交期。

下一步工作計劃,是要在完成一條生產線的改造后,逐步應用到其他產品及產線上,推動整個工廠生產線的改造。

此外,工廠除了生產線改造,仍存在以下幾個問題,需要逐步提升:

自動化程度低:目前注塑生產線仍大量依靠人工,一臺機器需要一個工人取件及修邊。需要增加機械手及流水線,節省人工成本,提高效率。

5S及kanban需要進一步改進:做好可視化管理,改進現場管理,借鑒先進經驗,提高5S及kanban水平。

員工流動性大:隨著內陸及西北地區的發展,越來越多的工人選擇就近就業,長三角地區對外地工人的依賴度非常高。需要創造更好的工廠環境,提高工人待遇,留住更多工人。

相信工廠經過持續不間斷的改進,逐步提高競爭力,在國際經濟增長趨緩的情況下,通過提高內部管理,降低生產成本,減少不良率,減少浪費,節約人工,依然能夠保持良好的運營狀況。

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