李 波 劉 波
玫德集團有限公司產品研發中心 山東 濟南 250400
閥體在閥門組成中占據重要地位,是不可或缺的零件,其功能就是對流體方向、流量以及壓力進行控制。球墨鑄鐵材料憑借其良好性能優勢,對鑄鋼與鍛鋼材料進行了替代,并被廣泛應用于機械制造行業。球墨鑄鐵性能和石墨形態存在直接關聯,球形石墨可使其割裂機體的作用明顯改善,在優化力學性能的基礎上凸顯減震性與耐磨性,而且價格不高,可生產出形狀復雜的閥門鑄件,推廣可行性顯著。為此,細紋將以為例,重點闡述優化其性能的方式,希望有所幫助。
生產閥體鑄件需以要求進行,此材料技術抗拉強度不低于400兆帕,屈服強度不低于250兆帕,硬度控制在120-180范圍內,球化率不低于90%,基體采用鐵素體[1]。與此同時,內部組織要具有致密性,且不應存在對使用性能產生影響的缺陷。壓力測試結果不應出現滲漏與裂紋的問題。另外,在外觀方面要求閥體的尺寸大且最大的長度是1150毫米、最大的厚度是350毫米、最大的外徑是1080毫米。在此基礎上,鑄件的壁厚差大,且壁厚控制于20-125毫米范圍內,存在大量的熱節部位。受以上特點的影響,使產品材質均勻性面臨嚴峻挑戰。
使用原有的技術方案生產閥體逐漸,并使用澆注剩余鐵水對相同爐次單鑄Y型試塊進行澆注,針對其化學成分、金相以及力學性能展開深入分析[2]。經統計發現,材質技術要求達標,但是球化率與伸長率測試的結果尚未滿足標準要求,而基體內珠光體含量與臨界值接近。在金相組織中,珠光體的含量多,所以抗拉強度也更高。在化學成分中,所含S元素與Mn元素偏高。在對同一爐次金相試塊檢測后了解到,石墨大小是5級,而石墨量不多,珠光體占比為15%左右,致使伸長率偏低。
(一)優化后的化學成分。在重要的化學元素中,碳能夠加快石墨化的速度,使白口傾向減少而鐵素體增多,實際的硬度下降,加工性顯著改善。與此同時,碳還能夠提升鎂的吸收率,球化現狀改善。為此,應適當提升含碳量。另外,硅在石墨化方面也發揮著積極的影響,當所占比重為2.7%的情況下,抗拉強度與屈服輕度會增強,而伸長率也將實現最大化[3]。因而,也可適當地增加硅含量。在此基礎上,錳可保證珠光體的穩定性,使強度與硬度提升并降低其塑性與韌性。因球鐵激冷傾向本身偏高,有必要對錳含量進行控制,保證其不超過0.4%。稀土、硫、鎂均具有較強的親和力,而且鐵液消耗的球化元素,即鎂與稀土,能夠生成,減少了有效參與球化元素的含量,球化率也隨即下降。如果含硫量偏高,會直接增加硫化物的夾渣,球化衰退速度加快而影響力學性能,甚至容易產生皮下氣孔與夾渣等多種缺陷,因而需適當降低硫含量。在球化元素中,鎂與稀土殘留量可偏低,以免促進球化衰退。為此,在調整化學成分的基礎上,可將合理增加,并將S含量、Mn含量減少。
(二)合理選擇原材料與牌號。原材料的類別并未改變,僅將廢鋼替型號進行替換,即,主要的目的就是使硫元素含量降低。對于生鐵的牌號也轉變成,使Mn元素含量減少。另外,球化劑也從之前的型號變成型號,使球化元素中的含量增加。
(三)爐料與熔煉參數。不改變廢鋼的加入量,將生鐵量增加至20%,而回爐料降低至30%。由于球化劑牌號已經發生改變,所以實際使用量也需進行調整,即1-1.2%之間[4]。而孕育劑始終平均分成兩次加入,然而需要將0.1%的瞬時孕育劑加入其中,以保證共晶團的數量得以增多,基體組織可以細化,加快球狀石墨形成速度。剩余容量參數無需改變。
(四)優化結果。通過對優化技術方案的應用生產閥體鑄件,并使用鑄件澆注剩余鐵水對同爐單鑄Y型試樣進行澆注處理。在對此試樣加工的過程中,選擇粉末開展化學成分檢測工作。需要注意的是,取樣時不允許在樣品中混入雜物。
選擇Y型試樣底面下端取樣,并根據具體要求對圓柱試棒進行加工,尺寸為。隨后,選擇試棒一端加工尺寸為硬度與金相試塊。在對其展開相關參數試驗后發現,化學成分當中C元素、Si元素的增加,以及S元素、Mn元素的降低,使金相基體所含珠光體降低[5]。在將瞬時孕育劑加入后,球化率得以提升。受多種因素的綜合影響,降低了材料抗拉強度,且優化其伸長率,球化效果突出。
綜上所述,化學成分會對材料性能產生直接影響,鑄件材料中的C元素、Mn元素、Si元素含量的調整,可使基體內所含珠光體含量下降,而且反球化元素的硫含量不超過0.015%,即可增強球化的效果。而球化劑的使用則要綜合衡量鑄件的大小、壁厚以及結構等多種因素。如果鑄件的壁厚落差相對較大,則要選用球化劑,實際的加入劑量在1-1.2%之間即可。另外,也可適當加入0.1%瞬時孕育劑,也能夠改善球化的效果。