謝光遠,王培培,肖勝亮
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北 唐山 063200)
熱軋生產線切頭剪的主要功能是切去中間坯的頭部和尾部,以保證帶鋼頭部和尾部狀態良好,便于順利穿帶及減少甩尾。在使用過程中,出現了尾部剪切量不準確等問題,降低了成材率,嚴重時造成堆鋼事故發生。經過對異常情況分析,我們完善了硬件傳感器,并對控制程序進行了優化,解決了尾部剪切過長和剪切量不穩定的問題。
切頭剪安裝在精軋除鱗機(FSB)前和中間輥道之后,為轉鼓式雙切剪,上下剪鼓各安裝合金鋼剪刃。工作時電機驅動剪鼓運轉,兩對剪刃對中間坯實施切頭和切尾,剪刃位置由位置編碼器反饋。
正常軋鋼時,控制系統根據跟蹤信號,自動進行切頭、切尾的剪鼓轉速控制和啟動、停車及剪刃定位控制,操作人員在HMI上選擇切頭尾模式,該模式分為L2模式和HMI模式。L2模式為L2系統自動設置是否切頭尾及應剪切的長度,HMI模式為操作人員手動輸入上述信息。
如圖1所示,切頭剪準備進行切頭動作時,其參與切頭的一對剪刃停止在PARK位,當板坯頭部由剪前熱金屬檢測器檢測到時,PLC程序通過粗軋R2主電機編碼器的速度反饋對帶鋼頭部的行走的距離進行計算,達到設定的長度時,參與切頭的一對剪刃順時針方向進行預擺動用以增加剪切力,然后向逆時針方向進行擺動對帶鋼的頭部進行剪切,剪切完成后繼續逆時針旋轉維持剪鼓的轉動慣性,后順時針擺動使切尾的一對剪刃至PARK位。
當帶尾由切頭剪前熱金屬檢測器檢測到OFF時,通過FSB上夾送輥電機編碼器檢測的速度反饋對尾部的行走距離進行計算,達到設定長度時,完成切尾動作,剪刃的動作過程與切頭的過程基本一致。切尾完成后,切頭的一對剪刃擺動至PARK位等待對下一支帶鋼。
如圖2所示,由于長期磨損使精除鱗夾送輥無法壓嚴,除鱗水噴濺形成水霧,導致HMD4000/4001檢測產生了誤差,發出OFF的信號,使帶鋼尾部提前剪切。通過上述分析,在硬件及控制程序兩方面進行了改進。硬件方面,在熱金屬檢測器HMD4000/4001周邊架設軸流風機,吹散其水霧,提高檢測元件的準確性。軟件方面,對程序中的HMD4000/4001變量的連接方式進行了修正,使兩個熱檢同時檢測到OFF信號時對切尾命令進行觸發,并在程序中加入帶鋼在R2拋鋼后才可進行切尾的連鎖條件,保證切尾不至過長。

圖2 切頭剪切尾過長數據采集
切尾時出現剪切量不準確的問題,通過對數據的分析,HMD4000/4001并未出現閃斷,切尾量的長度計算控制程序中顯示,當HMD4000/4001檢測到尾部通過后發出OFF信號,此時FSB上夾送輥電機編碼器發出計數命令,帶鋼尾部的行走距離通過該編碼器脈沖計數進行計算的,當計算所得到的帶鋼尾部行走距離達到L2或HMI設定的長度后,切頭剪執行切尾動作。通過對現場設備的確認,發現精軋除鱗上夾送輥的輥身和軸承座由于長期磨損,轉動時出現時快時慢的現象,這就造成了編碼器所檢測到速度時快時慢,所發出的脈沖信號不準確,導致帶尾的跟蹤和實際帶尾的位置有偏差, 從而出現了切尾量不穩定的問題。
通過上述分析,我們對現場夾送輥的實際輥徑進行了測量,同時對夾送輥上輥和下輥的速度反饋進行采集并對比,通過計算我們對FSB夾送輥在參與速度檢測的輥徑補償值進行了修正,投入使用后,切尾功能在薄規格軋制過程中能夠穩定、可靠運行,取得了良好的效果,大大減少了事故率。

圖1 切頭剪切頭尾剪刃位置示意圖
通過實際應用發現,控制程序改進后,帶鋼的尾部跟蹤正常,實際的切尾長度符合規定要求,剪切狀態穩定,對切尾功能的優化達到了預期的目的和效果,通過改造為企業提高產品成材率、減少甩尾次數、改善卷型、提高產品質量起到一定的推進作用。