李剛,朱志成,梁建,郭鐘群,陳忠熙
(1.江西離子型稀土工程技術(shù)研究有限公司,江西 贛州341000;2.江西理工大學(xué),江西 贛州341000;3.核工業(yè)贛州工程勘察院,江西 贛州341000)
廣西有很多瓷土礦中都伴生有離子型稀土[1,2],由于離子型稀土品味低以及回收工藝復(fù)雜等,大多瓷土礦山開(kāi)采過(guò)程中,瓷土中的稀土未被利用而殘留于尾礦中白白浪費(fèi)掉。近幾年,離子型稀土礦山由于嚴(yán)重污染環(huán)境而被叫停[3,4],導(dǎo)致稀土原材料嚴(yán)重匱乏,而瓷土礦中回收稀土資源將對(duì)稀土市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展及環(huán)境保護(hù)有重大意義,因此,從瓷土礦及其他材料中回收稀土金屬是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
為此,本文針對(duì)該礦山采場(chǎng)的瓷土礦進(jìn)行稀土回收工業(yè)模擬試驗(yàn),采用無(wú)氨浸礦劑硫酸鎂置換瓷土礦中的稀土金屬,通過(guò)單因素條件實(shí)驗(yàn)和正交實(shí)驗(yàn)確定最優(yōu)浸礦劑濃度及PH等參數(shù),為瓷土礦中稀土金屬的有效回收提供參考依據(jù)。
該瓷土礦屬風(fēng)化殘余型礦床,礦物組成比較簡(jiǎn)單,主要礦物成分有石英、黏土礦物和長(zhǎng)石組成,瓷土礦中的黏土礦物主要是以伊利石和高嶺石,以伊利石為主含量占70%-80%,高嶺土占20%-30%。礦層頂板為風(fēng)化殘疾腐殖土及第四系沖洪積層,礦層底板巖性為松散砂土及砂礫。
試驗(yàn)所用瓷土礦來(lái)自廣西某瓷土礦采場(chǎng)。試驗(yàn)試劑主要有:工業(yè)七水硫酸鎂(純度≥99.5%),硫酸,氨水,乙酰丙酮,磺基水楊酸,六次甲基四胺,二甲酚橙,EDTA標(biāo)準(zhǔn)液。
主要實(shí)驗(yàn)儀器: ES30K-1大稱量電子天平,KSL-110箱式高溫箱式爐,PHBJ-260便攜式PH計(jì),S78-1磁力加熱攪拌器,JJ-100W電動(dòng)攪拌器,板框壓濾機(jī)。
將瓷土礦和浸礦劑混合后攪拌半個(gè)小時(shí),再轉(zhuǎn)入壓濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾;壓濾結(jié)束后收集母液,并測(cè)母液的體積、PH、濃度,濾餅則加入頂水重新攪拌半個(gè)小時(shí),之后再壓濾,壓濾之后收集頂水浸出液,測(cè)體積、PH、濃度,測(cè)量濾餅重量及厚度。
瓷土礦中的稀土離子主要吸附于伊利石和高嶺石等黏土礦物,當(dāng)加入浸礦劑后,稀土陽(yáng)離子與浸礦劑中的陽(yáng)離子交換,從而進(jìn)入溶液中,反應(yīng)式如下:
[瓷土礦]m·nRE3+(s)+3nMg2+(aq)= [瓷土礦]m·3n (Mg2+)(s)+n RE3+(aq)
式中:RE3+代表稀土離子;
s代表固相;
aq代表液相。
試驗(yàn)分3組,分別采用含量為1%、2%、3%、4%的硫酸鎂作為浸礦劑,固液比1:1,在室溫條件下試驗(yàn),由圖1可以看出,在浸礦劑濃度為2%的基礎(chǔ)上,繼續(xù)增大浸礦劑濃度對(duì)瓷土礦中稀土的回收率影響甚微,采用較高濃度的浸礦劑反而需要消耗更多硫酸鎂,增加了生產(chǎn)成本,因此對(duì)不同PH的浸礦劑浸取優(yōu)化中,均采用含量為2%的浸礦劑進(jìn)行試驗(yàn)。

圖1 浸礦劑濃度對(duì)瓷土礦回收稀土的影響
分別采用PH值為4.0、4.5、5.0、5.5、6.0的硫酸鎂作為浸礦劑,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,在浸礦劑含量為2%,固液比為1:1的前提下,四種不同PH的浸礦劑對(duì)瓷土礦中稀土的浸出效果不同,四組實(shí)驗(yàn)中瓷土礦的稀土回收率如圖2所示。浸礦劑PH 為4.0時(shí),其稀土回收率最高,在PH值為5之前,隨著PH增大,回收率變化交緩慢;在PH為5之后,隨著PH值升高,稀土浸出效果明顯降低。然而浸礦劑PH值較小時(shí),瓷土礦中的鋁離子被大量提取出來(lái)進(jìn)入浸出母液,影響稀土母液提純,當(dāng)浸礦劑PH值較大時(shí),稀土浸出母液中雖然含鋁較少,但是浸出效果太差,綜合考慮選擇PH值為5的浸礦劑效果最優(yōu),且稀土回收率能達(dá)到83%。

圖2 浸礦劑PH對(duì)瓷土礦中稀土回收率的影響
最后的濾餅作為瓷土礦的原材料進(jìn)行加工利用,本實(shí)驗(yàn)既回收了稀土,又充分利用了瓷土礦資源,實(shí)現(xiàn)了資源的綜合利用。試驗(yàn)過(guò)程考慮到礦山實(shí)際生產(chǎn),所有環(huán)節(jié)只需擴(kuò)大生產(chǎn)即可。
(1)采用硫酸鎂作為浸礦劑進(jìn)行瓷土礦回收稀土試驗(yàn),確定較優(yōu)試驗(yàn)條件為浸礦劑含量為2%,PH為5.0,固液比為1:1,攪拌時(shí)間為0.5h,轉(zhuǎn)速為200rpm,此時(shí)瓷土礦中稀土回收率達(dá)83%,浸出效果較穩(wěn)定。
(2)本試驗(yàn)設(shè)計(jì)模擬實(shí)際生產(chǎn)工藝,攪拌及壓濾環(huán)節(jié)均可在礦山實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn),為該瓷土礦回收稀土提供了技術(shù)參考。