白劍軍
(山西西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦,山西 興縣 033602)
本文以斜溝煤礦18503工作面為研究對(duì)象,以巷道掘進(jìn)施工時(shí)間最小化為原則,提出多種施工工序交叉平行作業(yè)的施工方法,對(duì)掘進(jìn)施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),以加快成巷效率,降低作業(yè)成本。
斜溝煤礦18503工作面位于店上村西北角北側(cè),橫穿柳樹(shù)溝村,位于楊家溝南側(cè),地面標(biāo)高950~1208m,工作面標(biāo)高750~944m,工作面走向長(zhǎng)度7194m,傾斜長(zhǎng)度294.6m。煤層平均厚度3.76m,煤層傾角9.7°,煤層為8#煤,表觀呈塊狀或條帶狀,半暗淡型。煤層中含2層泥巖夾矸,其中煤層上層夾矸較穩(wěn)定,厚0.05~0.30m,下層夾矸厚0.10~0.30m,局部尖滅。18503工作面直接頂為泥巖,平均厚度1.88m,呈灰色或灰黑色,性脆易碎,可見(jiàn)植物化石,局部相變?yōu)樘抠|(zhì)泥巖;基本頂為中粗粒砂巖,呈灰白色,平均厚度13.90m,成分以石英為主,泥質(zhì)膠結(jié);直接底為泥巖,平均厚度1.42m,呈灰色或灰黑色,含植物根、莖化石,有時(shí)含砂質(zhì)或泥質(zhì);基本底為細(xì)中粗粒砂巖,呈灰白色,平均厚度10.17m,成分以石英、長(zhǎng)石為主。工作面巷道斷面為矩形,巷道寬5.0m,高3.9m,支護(hù)參數(shù)如圖1所示。由于18503工作面在巷道掘進(jìn)過(guò)程中片面強(qiáng)調(diào)了巷道支護(hù)安全,錨桿支護(hù)密度較大,造成了掘進(jìn)效率低,時(shí)間成本急劇增高。本文以掘進(jìn)工作面作業(yè)時(shí)間最小化為原則,采用多種施工工序交叉平行作業(yè)的方法對(duì)掘進(jìn)施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,以提高成巷速度,降低時(shí)間成本。
錨桿、錨索的安裝是在巷道支護(hù)中所需時(shí)間最長(zhǎng)的工序,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)了頂板錨桿、幫部低位錨桿、幫部肩窩錨桿及頂板錨索的安裝時(shí)間如表1所示。
施工現(xiàn)場(chǎng)采用兩臺(tái)氣動(dòng)式錨桿鉆機(jī)同時(shí)啟動(dòng),對(duì)頂板錨桿進(jìn)行鉆孔施工。在頂板錨桿施工結(jié)束后,采用一臺(tái)氣動(dòng)式幫錨桿鉆機(jī)和一臺(tái)支腿式鑿巖機(jī),對(duì)掘進(jìn)工作面幫部肩窩錨桿、幫部低位錨桿進(jìn)行施工,最后安裝頂板錨索,每個(gè)進(jìn)尺安裝兩排錨桿。施工流程如圖2(a)所示,臨時(shí)支護(hù)施工流程圖如圖2(b)所示。

圖1 巷道支護(hù)參數(shù)示意圖

表1 錨桿、錨索安裝時(shí)間

圖2 施工流程示意圖
設(shè)備影響因素:由表1可以看出,受到氣動(dòng)式錨桿鉆機(jī)自身性能的限制,錨桿、索鉆孔消耗時(shí)間最長(zhǎng),這是影響成巷效率最為關(guān)鍵的因素。
工藝影響因素:從圖2(b)可以看出,臨時(shí)支護(hù)總共分為三個(gè)步驟,太過(guò)于繁瑣,對(duì)巷道掘進(jìn)速率也有很大影響。除此之外,錨索鉆孔在錨桿安裝之后,由于錨索鉆孔時(shí)間較長(zhǎng),因此對(duì)掘進(jìn)速率也有很大影響。
減少鉆孔時(shí)間是提高巷道掘進(jìn)速率最為有效的方法。淘汰現(xiàn)有的氣動(dòng)式錨桿鉆機(jī),將其更換為基于EBZ220升級(jí)改造的液壓掘、護(hù)、錨一體機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)為:
(1)將現(xiàn)有掘進(jìn)機(jī)的截割部替換為具有錨、護(hù)裝置的截割部,該設(shè)備的錨、護(hù)裝置具有可折疊性,相比于原有掘進(jìn)機(jī),該掘進(jìn)機(jī)的整體長(zhǎng)度并沒(méi)有增加,如圖3所示。
(2)伸縮主臂位于截割部的上方,固定支點(diǎn)位于截割部的兩側(cè),端部與倒U形護(hù)架通過(guò)鉸鏈連接;伸縮主臂與錨桿鉆機(jī)之間用翻轉(zhuǎn)油缸連接,以實(shí)現(xiàn)錨桿鉆機(jī)的翻轉(zhuǎn)。
(3)倒U形護(hù)架可實(shí)現(xiàn)兩幫、頂板防護(hù)的動(dòng)作,也可以安裝臨時(shí)支護(hù)裝置,代替原有的人工前探梁臨時(shí)支護(hù)裝置,臨時(shí)支護(hù)裝置長(zhǎng)度可達(dá)2.0~5.0m,兩幫護(hù)幫高度2.0m,寬度為1.0m。
(4)倒U形架體左右兩側(cè)均設(shè)有橫移臂,橫移臂與油缸相連,并在橫移油缸的作用下可以實(shí)現(xiàn)錨桿鉆機(jī)的左右移動(dòng),移動(dòng)范圍大約為1.4~2.8m。除此之外,在橫移臂上安裝有旋轉(zhuǎn)油缸用來(lái)實(shí)現(xiàn)錨桿鉆機(jī)的旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度約120°。
(5)為了提高鉆孔效率及成孔質(zhì)量,錨桿鉆機(jī)配備大功率扭矩馬達(dá),錨桿鉆機(jī)最大扭矩可達(dá)300N·m,最大推進(jìn)力約為25kN,最大轉(zhuǎn)速500r/min。
(6)液壓掘、護(hù)、錨一體機(jī)可用于矩形、梯形和拱形等多種類型的巷道斷面,掘進(jìn)寬度范圍可達(dá)3.5~5.0m,高度可達(dá)2.4~4m。

圖3 掘、護(hù)、錨一體機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
(1)臨時(shí)支護(hù)工藝優(yōu)化
在截割部完成割煤、出煤后,改進(jìn)的掘、護(hù)、錨一體機(jī)可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)搭接頂板、幫部金屬網(wǎng),并將頂板、幫部臨時(shí)支護(hù)裝置伸出,取代原先臨時(shí)支護(hù)過(guò)程,進(jìn)行頂板、幫部臨時(shí)支護(hù)。
(2)永久支護(hù)工藝優(yōu)化
① 錨桿支護(hù)工藝優(yōu)化
掘、護(hù)、錨一體機(jī)可實(shí)現(xiàn)同時(shí)安裝頂板第一排第1根、第4根錨桿,安裝完成后,向右移動(dòng)掘、護(hù)、錨一體機(jī)端部安裝第2根、第5根,安裝完成后繼續(xù)向右移動(dòng)一體機(jī)端部安裝第3根、第6根錨桿,施工順序如圖4(a)所示。頂錨桿施工完成后,同時(shí)施工兩幫最上部?jī)筛鶅A斜錨桿,然后施工兩根水平錨桿,優(yōu)化后掘進(jìn)班錨桿安裝示意圖如圖4(b)所示。為提高掘進(jìn)效率,剩余錨桿將留給檢修班負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。第一排錨桿安裝完成后,向前推進(jìn)掘、護(hù)、錨一體機(jī)重復(fù)第一排錨桿的施工及安裝工序,安裝第二排所有錨桿。

圖4 錨桿施工作業(yè)及安裝示意圖
② 錨索支護(hù)工藝優(yōu)化
由于錨索的剛度較大而延伸率較低,在原有的支護(hù)工藝中,錨桿、索基本同時(shí)安裝,造成錨桿、錨索同時(shí)進(jìn)行變形,不能充分發(fā)揮錨索強(qiáng)度大的作用,造成錨索過(guò)早破斷,失去承載能力。基于掘進(jìn)工作面的地質(zhì)條件,巷道頂板以中粗粒砂巖為主,比較堅(jiān)硬,在錨桿安裝后,短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生錨固失效現(xiàn)象。為充分發(fā)揮錨桿、錨索之間的變形協(xié)調(diào)支護(hù)作用,將錨索安裝作業(yè)放置在檢修班進(jìn)行,具體施工流程如圖5所示。

圖5 巷道支護(hù)施工流程圖
(3)多工序交叉平行作業(yè)
為了能盡可能多的提高巷道掘進(jìn)速率,施工工序應(yīng)在不影響主要工序的前提下,實(shí)現(xiàn)交叉平行作業(yè)。在掘進(jìn)機(jī)割煤時(shí),運(yùn)料工應(yīng)將錨桿、托盤等支護(hù)所用的材料運(yùn)至作業(yè)面附近安全區(qū)域,為巷道支護(hù)做準(zhǔn)備。在掘進(jìn)機(jī)完成掘進(jìn)后,施工人員開(kāi)始錨桿支護(hù)作業(yè),此時(shí),掘進(jìn)機(jī)司機(jī)開(kāi)始對(duì)掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行檢查維護(hù),保證掘進(jìn)機(jī)接下來(lái)的正常作業(yè),也能減少檢修班的工作量提高檢修效率。當(dāng)檢修班對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)時(shí),施工員開(kāi)始安裝錨索,延長(zhǎng)風(fēng)管、水管等作業(yè)。
為檢驗(yàn)施工工序優(yōu)化效果,對(duì)優(yōu)化后施工工序作業(yè)時(shí)間及巷道表位位移進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),施工方案優(yōu)化前后一個(gè)掘-支循環(huán)內(nèi)各工序用時(shí)如表2所示。

表2 施工方案優(yōu)化前后各工序所需時(shí)間
由表2可知,施工方案優(yōu)化后,每個(gè)掘-支循環(huán)時(shí)間降低70min,平均每個(gè)作業(yè)班增加2到3個(gè)循環(huán),充分提高了巷道掘進(jìn)速率。另外,施工方案優(yōu)化后,施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,提高了工人的工作積極性。
工程實(shí)踐表明:優(yōu)化后的施工工序能夠有效降低循環(huán)作業(yè)時(shí)間且每個(gè)工班可以增加兩到三個(gè)作業(yè)循環(huán),大幅度提高巷道掘進(jìn)速率;施工設(shè)備的改進(jìn)大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工人的勞動(dòng)積極性,說(shuō)明了施工方案優(yōu)化的合理性。